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Previous issue date: 2009 / Este trabalho teve como objetivo a aplicação do fluxo contínuo na produção de estacas pré-moldadas de concreto para fundação, com base no Sistema de Produção Enxuta. Princípios que regem a Produção Enxuta, eliminação de desperdícios e o mapeamento do fluxo de valor em uma situação real foram utilizados para a obtenção de resultados
dessa aplicação, evidenciando uma transformação enxuta, com expressivas reduções dos desperdícios gerados no processo puxado de produção das estacas. O período da pesquisa foi de 8 meses em uma empresa de caráter privado, onde por meio da utilização de ferramentas desse sistema e a metodologia da pesquisa-ação, foi possível
identificar o processo crítico – serralheria – para onde se concentraram as ações de melhoria, com a mudança de leiaute, redução de desperdícios e criação de uma célula de produção, favorecendo a aplicação do fluxo contínuo nesta cadeia produtiva. No desenvolvimento da pesquisa, foram realizados treinamentos in loco com os futuros operadores da célula da serralheria, os quais participavam ativamente na promoção de melhorias. O resultado da implementação do fluxo contínuo é o seqüenciamento da produção por meio de leiaute celular e supermercados sincronizando à cadeia produtiva.
A determinação do takt time de 14 minutos, o dimensionamento do pichi e o novo
leiaute para a célula, permitiram reduções de 80% de movimentação no chão de fábrica,
15% de ganhos totais de área, diminuição de 66,5% de deslocamentos na serralheria.
Essas mudanças beneficiaram as outras duas etapas do processo (ferragem e
concretagem), também na redução de desperdícios com movimentações e, diante do
contexto das melhorias, foi possível identificar os ganhos quanto aos custos
operacionais. Como conseqüência, obteve-se um fluxo de informação claro através dos
supermercados dentro da célula de produção, o estabelecimento de um fluxo de material e pessoas sem interrupções, favorecendo a implementação do fluxo contínuo. Contudo, criar o fluxo contínuo na produção de estacas pré-moldadas de concreto, em uma
empresa privada, depende de fatores organizacionais quanto ao estilo gerencial, comprometimento e delegações de poderes, uma vez que a interrupção imediata do processo produtivo na ocorrência de problemas, somente tornou-se possível mediante intervenção da gerência geral, o que dificultou o prosseguimento das melhorias na linha de produção quanto aos demais processos. / This work aimed at the implementation of continuous flow in the production of piles of pré-cast concrete for foundation, based on Lean Production System. Principles governing the lean production, elimination of waste and value stream mapping in a real
situation were used to obtain results of this application, showing a lean transformation,
with significant reductions in waste generated in the production process of the cutting
handle. The research period was eight months in a private company, which through the
use of tools such system and methodology of action research, it was possible to identify
the critical process – locksmiths – where to focus the actions of improvement, with the
change of layout, reduction of waste and creation of a unit production, encouraging the
application of continuous flow in the production chain. In developing the survey, were
conducted on-site training with the future operators of the cell locksmiths, who
participated actively in promoting improvements. The result of the implementation of
the continuum is the sequencing of production by means of cell layout and
synchronizing the supply chain supermarkets. The determination of the takt time of 14
minutes, the size of Pichi and the new layout for the cell, have reduced by 80% to move
down the factory, 15% of total earning of area, decrease of 66,5% in the displacement of
locksmiths. These changes have benefited the other two stages of the process (hardware
and concrete) also in the reduction of waste with drives. As a result, we obtained a clear
flow of information through the supermarket inside the cell of production, the
establishment of a flow of material and people without interruptions, promoting the
implementation of continuous flow. However, creating the continuous flow in the
production of piles of pre-cast concrete, in a private company, depends on
organizational factors on the managerial style, commitment and delegation of powers,
since the immediate interruption of the production process in the event of problems,
only became possible through the intervention of the general management, hampering
the pursuit of improvements in the production line as the other processes.
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufpa.br:2011/6008 |
Date | 03 July 2009 |
Creators | BARBOSA, Christiane Lima |
Contributors | LIMA, Adalberto da Cruz |
Publisher | Universidade Federal do Pará, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFPA, Brasil, Instituto de Tecnologia |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Source | reponame:Repositório Institucional da UFPA, instname:Universidade Federal do Pará, instacron:UFPA |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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