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SYSML como herramienta para garantizar la trazabilidad de requerimientos en el diseño mecatrónicoVidal Sandoval, Jesus Enrique 12 February 2018 (has links)
La trazabilidad de requerimientos durante el proceso de diseño mecatrónico es de suma
importancia ya que permite rastrear, ubicar y verificar eficazmente el cumplimiento de
los requisitos establecidos por el cliente, o interesados. Si se introduce o aplica durante
las primeras etapas de diseño es posible garantizarla, permitiendo resolver a priori
problemas de diseño que de otra forma no se hacen evidentes hasta etapas posteriores.
En ese sentido, la presente tesis muestra cómo los requisitos de trazabilidad para el
diseño mecatrónico se pueden lograr mediante el empleo de una metodología de
ingeniería de sistemas basada en modelos (MBSE) y la herramienta asociada, Systems
Modeling Language (SysML). SysML es un lenguaje de multivista de propósito
general para el modelado de sistemas capaz de vincular los requisitos a los elementos
del sistema al capturar los requisitos textuales y colocarlos en los modelos de diseño.
Además, SysML se puede acoplar a otras herramientas, incluidas las hojas de cálculo
y el software de diseño y simulación, como Matlab o Modelica, lo que permite la
verificación de los requisitos. Un actuador electromecánico (EMA), actuador de
superficie del avión, se elige como caso de estudio de sistema mecatrónico. Al unirse
a SysML y Matlab/Simulink, fue posible rastrear los requisitos para el diseño
mecatrónico de EMA y, por lo tanto, verificar el cumplimiento de los principales
requisitos asociados al diseño de control. Finalmente, esta tesis cierra proponiendo un
trabajo futuro que contempla la necesidad de trabajar una lista más completa de
requerimientos, los cuales llaman al uso de herramientas computacionales de
ingeniería del tipo CAD como Autodesk Inventor o CadSoft Eagle, entre otros. / Tesis
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Diseño mecánico de una máquina plastificadora con polipropileno para termolaminación en anchos comerciales de 300 mmBaldeón Villegas, Rubén Roldando 10 March 2017 (has links)
La presente tesis comprende el diseño de una máquina plastificadora con polipropileno
para termolaminación, la cual tiene como función principal lograr que los materiales
posean una protección contra el polvo y humedad, brindándoles un buen acabado. La
máquina ha sido diseñada para poder plastificar las dimensiones más comerciales
actualmente en nuestro país, obteniendo además una máquina que sea fácil de transportar.
El material a plastificar, papel o cartón, ingresa a la máquina en pliegos o en bobinas,
siendo arrastrado el material por 2 rodillos, siendo uno fuente de calor para la adherencia
del plástico al material y el otro de arrastre, este rodillo de arrastre cuenta con un sistema
de nivelación de presión, finalmente el producto plastificado podrá ser embobinado o
recolectado en una canastilla para su posterior corte.
La máquina plastificadora ha sido diseñada de manera compacta, ocupando un espacio de
1160 mm de largo por 630 mm de ancho.
Este trabajo está compuesto por 4 capítulos. El primer capítulo, Parámetros de
funcionamiento, se menciona en el las características más importante en el proceso de
plastificado, haciendo además una descripción de las máquinas existentes.
El segundo capítulo, Proyecto preliminar óptimo, contiene toda la metodología del
diseño, esto es: lista de exigencias, estructura de funciones, matriz morfológica, conceptos
de solución, evaluación técnico económico y proyecto preliminar.
En el tercer capítulo, Diseño de la máquina plastificadora, contiene el dimensionamiento
y cálculos de todos los componentes de la máquina, es decir el diseño de los rodillos, el
sistema de calentamiento y de presión, selección del motor, sistema eléctrico y de control.
Por último, el cuarto capítulo denominado Costos de fabricación incluirá todo los costos
involucrados en la elaboración de la máquina plastificadora, obteniéndose un costo de
S/14292.00. / Tesis
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Procedimiento para el diseño de carcasas soldadas para cajas reductoras de media y alta potencia con optimización de los parámetros geométricos principalesReghellin Palacios, Giacomo Franco 02 June 2015 (has links)
La presente tesis tuvo por objetivo el procedimiento para el diseño y desarrollo de carcasas soldadas para cajas reductoras de ejes paralelos y engranajes cilíndricos. Si bien no se trató a profundidad el tema de los componentes internos de la transmisión, se realizaron cálculos aproximados de resistencia para el dimensionamiento general de los componentes para un caso particular de estudio. Se obtuvieron valores de fuerzas de reacción y dimensiones con lo cual se pudo obtener la geometría básica de la carcasa. A partir de dicha geometría se procedió a realizar una serie de análisis por elementos finitos buscando mitigar esfuerzos más altos y reduciendo áreas del diseño básico que no trabajaban bajo casi ningún esfuerzo. De esta forma se cambió la geometría de la carcasa sin cambiar los parámetros principales, realizando meramente cambios geométricos locales, con la finalidad de transmitir la mayor carga posible. Una vez establecidos los parámetros geométricos principales se procedió a optimizar los espesores, las fuerzas de pre ajuste, el número de tornillos, así como el tamaño de garganta de los cordones de soldadura. De esta forma se obtuvo un factor de seguridad no menor a 2 en cualquier punto de la carcasa, lo que traería consigo una reducción del material. Finalmente, dados los resultados obtenidos en la aplicación particular, se pudo concluir que el procedimiento desarrollado de forma teórica en los capítulos previos puede ser usado como referencia para el diseño de carcasas soldadas para cajas reductoras. / Tesis
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Diseño de un deshidratador para la obtención de hojuelas a partir de puré de papa para una línea de producción de 250 kg/h de puréValentín Carlier, Miguel Ángel 14 February 2017 (has links)
En el presente trabajo se desarrolla el proceso que se lleva a cabo para la solución a una necesidad de implementar un equipo en una línea de producción de 250 kg/h de puré de papa. El proceso parte con el análisis de las necesidades que se quiere atender y de los recursos con los que se cuenta para ello. Esta metodología permite la obtención de diversos modelos conceptuales quienes serán evaluados a fin de obtener un modelo que, evaluado bajo ciertos criterios, resulta tener los mejores calificativos de una terna de modelos.
La obtención de este modelo es una etapa de gran importancia ya que permite seleccionar los fundamentos bajo los cuales se rigen los análisis energéticos y estructurales. Estos principios serán quienes describan el proceso desde el ingreso de la materia al sistema, puré de papa, hasta que se transforme en la materia de salida deseada, hojuelas deshidratadas de puré de papa. Con la base teórica se inician los cálculos tanto a nivel energético como estructural. En cuanto al primero, este concluye con el consumo energético por parte del sistema para la capacidad de producción especificada y, además, con unos datos de entrada para el inicio de los cálculos estructurales. Esta etapa culmina con el dimensionamiento y la selección de los componentes constructivos diversos tales como: perfiles, planchas, motores, entre otros los cuales permitirán su construcción garantizando que ningún componente falle una vez iniciado el funcionamiento.
Finalmente, se realiza una estimación del costo de este equipo que incluye elementos como: la ingeniería desarrollada, materiales, mano de obra, supervisión para la construcción, entre otros. Con respecto a este monto total que resulta este equipo, 19139 nuevos soles, cabe recalcar que resulta mucho menor a los precios ofrecidos en el mercado para la aplicación y capacidad similares. Es importante mencionar que este trabajo finaliza con los planos de ensamble y despiece y no incluye una etapa de construcción. / Tesis
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Diseño de un congelador de placas para pescado con capacidad de 240 kg/hYépez Sánchez, Miguel Ángel 01 February 2017 (has links)
El presente trabajo de tesis tiene como objetivo diseñar un congelador de placas para
pescado de capacidad 240 kg/h que pueda ser fabricado y ensamblado con la tecnología
disponible en la industria nacional y que cuente con un sistema de refrigeración autónomo.
Para el diseño del presente proyecto se consideraron las propiedades termofísicas de la
especie caballa (meckerel), pues es de la única especie de la cual existe información
confiable y disponible.
Asimismo, se utilizó como metodología la norma de diseño VDI 2221 y 2225, dividiendo el
diseño de la máquina en dos dominios: refrigeración y mecánico. En adición, se realizó la
ingeniería básica y selección de componentes eléctricos e instrumentación.
Como referencia para el cálculo y selección de equipos y mecanismos se utilizó lo impartido
en los cursos de Termodinámica, Mecánica de Fluidos, Transferencia de Calor, Resistencia
de Materiales, Elementos de Máquinas y Electricidad, siendo estos conocimientos
complementados con normas técnicas de la American Society of Mechanical Engineers
(ASME), los manuales de la American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning
Engineers (ASHRAE) y recomendaciones de diversos fabricantes de máquinas.
Finalmente, se obtuvo como resultado del diseño un congelador de placas en disposición
horizontal accionado a través de un mecanismo hidráulico. El sistema de refrigeración utiliza
R-404a y es capaz de congelar, hasta una temperatura de -26 °C en el centro, 600 kg de
pescado tipo caballa en un tiempo de 2.36 horas, con dimensiones generales de 3.5 x 3.5
x 2.7 m, un consumo de agua fría a 5 °C de 13600 kg/h y un consumo eléctrico de 22.0 kW
a un voltaje industrial trifásico de 440 VAC. El costo total del proyecto es de USD 73,300. / Tesis
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Diseño de un sistema mecatrónico para la separación de envases defectuosos de vidrio mediante la lectura del número de moldeGranda Salvador, Antonio Rafael 14 May 2016 (has links)
Actualmente, en toda empresa de manufactura se requiere un estricto control de la calidad del producto final; por ello, constantemente, se desea implementar equipos de inspección que proporcionen un mayor detalle sobre las evaluaciones requeridas por el cliente. En el caso de las empresas de manufactura de botellas de vidrio, los controles de calidad deben ser los más rigurosos posibles; debido a que, el producto final tiene contacto directo con el cliente.
Los envases de vidrio cuentan con un código en la parte inferior, que los identifica según el número de molde en el cual han sido fabricados. Si bien no se puede detectar el 100% de los tipos de defectos, sí se puede detectar este código con el cual según las evaluaciones realizadas en planta, se puede determinar que durante un periodo de tiempo definido, todos los envases pertenecientes a una moldura en particular, cuentan con defectos. Por ello, la propuesta del proyecto es un equipo que lea el número de molde de los envases en una línea de producción y según los requerimientos de planta se programe el descarte de los envases que cuenten con el número de molde que contengan defectos.
El objetivo del proyecto es el diseño de un sistema mecatrónico que minimice la cantidad de posibles filtraciones de envases defectuosos en el empaque enviado al cliente. Esto involucra mitigar los problemas con los clientes y la reducción del alto sobre costo utilizado en personal externo a la empresa que se dedica a la inspección de cada envase dentro de un lote designado como defectuoso. / Tesis
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Diseño de un equipo para el centrifugado de madejas alquitranadas para la pesca de 400 kg de capacidadPeña Farfán, Daniel Arturo 28 November 2017 (has links)
En la industria de la pesca existen empresas dedicadas a la fabricación de madejas,
enrollados de nylon utilizados para la reparación y mantenimiento de las grandes mallas
de arrastre. En una de las etapas de fabricación, las madejas son sumergidas en una
solución alquitranada mediante inmersión por Bach. A la salida del baño, se deberá
remover el excedente de solución en el producto para finalmente llevarlas a un túnel de
secado.
Una de las empresas dedicadas a la fabricación de madejas realiza la remoción del
excedente de alquitrán mediante un escurrido por gravedad, proceso lento y con
necesidad de un espacio considerable en la planta.
En el presente trabajo se realizó el diseño de un equipo que aproveche la fuerza
centrífuga generada por la rotación de cuerpos para remover el excedente de la solución,
con la finalidad de reducir el tiempo empleado en el escurrido por gravedad, reducir el
espacio utilizado y dejar abierta la posibilidad de la recolección del excedente liberado
para que pueda ser utilizado posteriormente.
La primera parte de esta tesis describe las madejas y su proceso de fabricación. En este
parte también se establecen las condiciones de tiempo y velocidad de centrifugado a
partir de datos tomados de equipos análogos en visitas hechas a otras plantas que
realizan el mismo trabajo.
En el segundo capítulo se explica el funcionamiento del equipo, así como su ciclo de
trabajo. Los procesos de carga, ciclo de centrifugado, frenado y descarga.
En los capítulos 3 se desarrolla todo el sistema motriz del equipo y en el capítulo 4 se
desarrolla todo la estructura que soporte. Para esto, se aplicaron los conceptos
fundamentales de la ingeniería para el dimensionado y selección de los componentes y
también se consideraron factores como mantenimiento del equipo, posibilidad de un
mal manejo del operador y comodidad del mismo.
Finalmente se presentan las conclusiones que podemos sacar de la aplicación de este
equipo en el proceso de fabricación de la planta y las recomendaciones para su correcto
funcionamiento. / Tesis
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Diseño de una máquina centrífuga para el aprovechamiento de las proteínas del suero de leche mediante la producción del requesón a una humedad relativa aproximadamente del 60% con una capacidad de 1 Kg/hora, para el sector ruralHuamaní Tapia, Angel Jhan Franco 14 July 2015 (has links)
La presente tesis comprende el diseño de una máquina centrífuga, la cual posee
como objetivo y función principal el aprovechamiento absoluto de las proteínas del suero
de leche, mediante la producción del requesón a una humedad relativa cercana al 60%.
La máquina ha sido proyectada exclusivamente para el sector rural por lo cual el motor
seleccionado es monofásico con una potencia de 1.5 kW, esto se debe a que en muchas
zonas rurales no se cuenta con un sistema trifásico, por ello se deja la opción directa
para el motor monofásico; por otro lado, la máquina centrífuga es un prototipo, lo que
condiciona que su capacidad de trabajo sea baja, esto es de 1kg/hora de requesón.
A su vez se ha diseñado lo más compacta posible, por lo cual ocupa un espacio
de 1064mm de largo por 500mm de ancho y una altura de 1147mm. El encendido de la
máquina será por medio de un tablero de control, en el cual se ha incorporado el cambio
de velocidades. Se ha propuesto dos velocidades de trabajo: una baja de 1200 rpm y
otra alta de 2600 rpm. La transmisión de potencia se realizará a través de un sistema
de poleas y fajas trapezoidales.
La máquina cuenta con una canasta rotor en la cual se verterá el suero de leche
precalentado y por medio de un filtro se realizará la separación de la precipitación de
caseína (requesón), dicha separación se intensificará y se acelerará con la ayuda de la
fuerza centrífuga debido a que el rotor estará girando a altas revoluciones (1200 rpm o
2600 rpm). El tiempo de centrifugado es aproximadamente de 20 minutos, tiempo en el
cual la máquina estará trabajando sin interrupciones, cerrada en su totalidad. Luego se
procederá a apagar la máquina para descargar el requesón obtenido en la canasta rotor,
para finalmente vaciar el contenido de manera manual. / Tesis
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Diseño mecánico de una máquina para ensayos de desgaste del tipo pin on diskGarcía Valdez, Omar 22 January 2018 (has links)
El diseñado planteado en el siguiente proyecto demuestra una propuesta
bastante económica y versátil de una máquina para ensayos de desgaste del
tipo pin on disk, ya que puede adaptarse a cualquier modificación planteada
posteriormente sin afectar su buen funcionamiento durante los ensayos que se
realicen. Esta máquina simula fenómenos de desgaste adhesivo, de esta
manera permitiendo conocer las propiedades tribológicas de estos bajo ciertas
condiciones de trabajo.
El alcance de la tesis abarca desde el diseño mecánico de todos los
componentes necesarios para el funcionamiento de la máquina hasta la
elaboración de planos de despiece y ensamble de esta misma. Otro tema que
incluye la tesis es la elaboración de un balance de costos que nos permite
estimar el precio por la fabricación de la máquina de desgaste y comparar con
los precios de otras máquinas que presenten similares funciones.
La propuesta para el diseño de la máquina incluye un pin, el cual será forzado
a hacer contacto con un disco giratorio y generar contacto sobre el mismo. El
contacto entre el pin y el disco originará una huella, la cual se acentuará
mientras va transcurriendo el ensayo, y brindará información del
comportamiento del material frente al desgaste.
Para el diseño se tomó como referencia los parámetros exigidos por la norma
ASTM G-99 “Standard test method for wear testing with pin on disk apparatus”,
los cuales nos indicaban que la velocidad de giro de la probeta debe
encontrarse entre 60 a 600 rpm. Para la regulación de la carga se utilizarán
pesas que nos permitan cuantificar la fuerza ejercida del pin hacia el disco. / Tesis
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Una nueva máquina de manufactura aditiva capaz de desplazarse verticalmente por una estructura producida continuamente por la misma máquinaToala Morán, Efrén Agustín January 2017 (has links)
Magíster en Ciencias de la Ingeniería - Mención Mecánica / La impresión 3D es una tecnología de manufactura aditiva que ha revolucionado la industria, debido a todas sus bondades y ventajas que posee con relación a la manufactura convencional, ventajas como la facilidad de fabricar objetos sin restricción de forma, variedad de materia prima, bajo costo de producción, optimización del tiempo de producción, etcétera.
Una desventaja que poseen las impresoras 3D convencionales, es que su volumen de impresión está limitado por la estructura de la máquina, pudiendo fabricar partes casi tan grandes como la misma máquina pero no mayor a esta.
Este trabajo de tesis tiene como principal objetivo desarrollar una máquina de manufactura aditiva, que posea la capacidad de desplazarse verticalmente y sin restricción por una columna de sección cuadrada fabricada continuamente por la misma máquina, utilizando como materia prima un filamento de PLA.
El diseño propuesto para el desarrollo de la máquina podrá fabricar estructuras más grandes que la misma máquina, logrando de esta manera superar el problema que poseen las impresoras convencionales con relación a su volumen de trabajo limitado.
La máquina utiliza para el desplazamiento vertical el mecanismo piñón-cremallera, que consiste en fabricar una cremallera en una cara de la columna, la cual sirve para que el piñón motriz que se encuentra ensamblado a la estructura del mecanismo de impresión, pueda engranar en la misma y genere el desplazamiento de la máquina. El movimiento del eje X-Y es generado mediante el uso de un tornillo sin fin.
La máquina es compacta y de fácil de manejo, se desplaza de manera continua sobre la columna. Los mecanismos de cada eje funcionan correctamente y sin problemas. La velocidad establecida como nominal para el funcionamiento de los ejes de impresión es de 50 mm/s para el perímetro y 20 mm/s para el relleno, a una resolución de 0.30 mm, obteniendo una rugosidad superficial de 33.42 µm.
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