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Estudo e constru??o de um motor de indu??o de rotor externo de pequeno porte utilizado como motor-mancal / Study and construction of an external rotor induction motor small size used as bearingless motorBarros Filho, Adjair Ferreira 09 October 2017 (has links)
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Previous issue date: 2017-10-09 / Esta tese tem como objetivo o estudo e a constru??o de um prot?tipo de motor de indu??o trif?sico de pequenas dimens?es (28,6 mm de di?metro externo e 15 mm de altura), com o rotor externo do tipo gaiola de esquilo sendo utilizado como motor-mancal. Esse estudo iniciou utilizando um motor Brushless convencional e que foi adaptado para funcionar como motor de indu??o com rotor externo. O motor de indu??o sem mancais utiliza a configura??o de bobinado dividido para conseguir o posicionamento radial. Foram realizados estudos de simula??es utilizando o M?todo dos Elementos Finitos ? FEM mostrando efetivamente que ? poss?vel controlar a posi??o radial para manter o rotor girando. Foi constru?do e testado um primeiro prot?tipo com sucesso, para uma pot?ncia de 100 W mostrando um bom potencial para aplica??es nesta faixa de pot?ncia e tamanho, como os aplicados em sistemas de cora??o artificial. O sistema de controle foi implementado utilizando o Processador Digital de Sinais ? DSP TMS 320F28335. / This thesis aims the study and construction of a prototype of a small three-phase induction motor (28.6 mm outside diameter and 15 mm height), with the external squirrel cage-type rotor being used as a Bearingless motor. This study started using a conventional Brushless motor and was adapted to function as an external rotor induction motor. The bearingless induction motor uses the split winding configuration to achieve radial positioning. Simulation studies were performed by using the Finite Element Method (FEM), effectively showing that it is possible to control the radial position to keep the rotor spinning. A first prototype was successfully built and tested for a power of 100 W showing good potential for applications in this power range and size, such as those applied in artificial heart systems. The control system was implemented using the Digital Signal Processor - DSP TMS 320F28335.
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Controle das potências do aerogerador de indução com rotor bobinado com emprego de lógica fuzzy durante afundamentos de tensãoOsório, Carlos Mario Rocha January 2015 (has links)
Orientador: Prof. Dr. Alfeu Joãozinho Sguarezi Filho / Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do ABC, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, 2015. / This research project presents the active and reactive power control of the Doubly Fed
Induction Generator (DFIG) employing fuzzy logic for a wind power generation system,
the proposed controller is a Fuzzy Logic Controller Takagi Sugeno type (TS FLC) which
determines the rotor voltage by the rules base dened by a linear combination of the
membership sets of the rotor current error, that reduces the complexity of the structure
and consequently a lower computational cost and its easy to implement on a experimental
set compared to other controllers such as Fuzzy Mamdani type. System control is accomplished using Stator Flux Field Oriented Control with Space Vector Modulation and
computer simulation using mathematical models implemented in Matlab/Simulink. The
results indicates that the FLC TS could be an interesting alternative to conventional controllers in the power control of the DFIG during normal operation conditions and under
balanced voltage sags conditions.
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Controle direto de torque aplicado em aerogeradores que empregam o gerador de indução com rotor bobinadoTabares, Harrison García January 2014 (has links)
Orientador: Dr. Alfeu J. Sguarezi Filho / Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do ABC, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, 2014. / Devido as preocupações com a redu¸c¿ao do uso dos recursos f'osseis e das
emiss¿oes de CO2 ocasionadas pelos mesmos, o interesse no uso de energias renov
'aveis aumentou, sendo uma destas fontes a energia e'olica. O Gerador de
Indu¸c¿ao de Rotor Bobinado (GIRB) tem demonstrado ser uma ferramenta capaz
de otimizar o uso da energia e'olica, dada a sua alta efici¿encia, rentabilidade
e robustez mec¿anica, ainda assim 'e necess'ario superar os numerosos desafios
que est¿ao presentes nesta tecnologia, tais como qualidade da pot¿encia, estabilidade
da rede, entre outros. O objetivo desta pesquisa se concentra no estudo
de t'ecnicas de controle de pot¿encia fornecida pelo GIRB aplicado a sistemas
de gera¸c¿ao e'olica. No presente caso, o sistema de gera¸c¿ao 'e composto por um
GIRB com seu estator conectado diretamente 'a rede e seu rotor 'e conectado
'a rede atrav'es de um conversor bidirecional. Prop¿oe-se estudar o m'etodo de
controle direto de torque (CDT) com emprego de controladores PI e por modos
deslizantes (SMC) mais PI. O controle direto de torque 'e uma t'ecnica de alto
desempenho din¿amico e possibilita o controle independente do torque e fluxo do
gerador o que possibilitar'a o controle das pot¿encias ativa e reativa do GIRB. Da
mesma forma, 'e estudado o conversor para o processamento da energia gerada.
As simula¸c¿oes baseadas em modelos matem'aticos destes m'etodos de controle
foram revistos, analisados e comparados com as simula¸c¿oes de textos de refer¿encia.
Resultados experimentais obtidos em uma bancada validaram o prot'otipo
proposto. / Due to concerns about reducing the use of fossil resources and the CO2
emissions caused by them, interest in the use of renewable energy increased,
one of these sources is wind energy. The Wound Rotor Induction Generator
(WRIG) has been proved to be a tool to optimize the use of wind energy, given
its high efficiency, profitability and mechanical robustness, it is still necessary
to overcome the many challenges that are present in this technology, such as
power quality, grid stability, among others. This research focuses on the study
of control techniques for power supply by WRIG applied to wind generation
systems. In this case, the generation system consists of a stator WRIG is connected
directly to the electrical network and its rotor too, but via a bidirectional
converter. It is proposed to study the method of direct torque control (DTC)
with the use of PI and sliding mode controllers (SMC) more PI. The direct
torque control is a technique of high dynamic performance and enables independent
control of torque and flux generator, which will enable the control of
active and reactive power ofWRIG. Likewise, it is studied the converter for processing
the generated power. The simulations based on mathematical models
of these control methods were reviewed , analyzed and compared with simulations
of reference texts . Experimental results obtained on a bench validated
the proposed prototype.
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