This is a bachelor thesis which handles a balancing problem in a manual assembly line for mixed models. Many product variations that are assembled in an assembly line have different cycle times in each operation in the process. The products that are assembled in the line have also large variations in their lead times. This leads to large balancing losses leading to reduced productivity and efficiency. Many balancing losses occur due to the inefficient time that one of the products causes. Other balancing losses occur due to bottlenecks that occur in some operations. The purpose of this study is to investigate the balancing losses in a manual assembly line with mixed models. The goal is to develop a proposal for a balanced layout, as well as to minimize balancing losses and waste and maximize productivity as much as possible. Two research questions have been developed as guidelines for the study: RQ1: What factors can lead to balancing losses in a mixed-model assembly line? RQ2: How can a mixed-model assembly line be balanced without leading to other types of losses? The study is a case study that looks for problems in one case company. It is based on a literature study and the collection of real-world data, which has been collected at the case company by observations, interviews and documents that include data about production times and balancing reports. A proposal on how balancing losses can be reduced in the best possible way has been developed. The inefficient time has been reduced and the assembly line has become more efficient and productive. With help of this improvement proposal, other types of losses could be avoided, such as losses of human resources and financial resources. This study aimed to reduce the balancing losses that one product causes in the assembly line. No rebalancing of the other products was done, but other products were considered so that the balancing of the product does not lead to extra imbalance on the other products in the line. It was important for the fall company to be able to implement a solution that does not lead to a lot of other losses. Based on the three solutions proposed, this solution was the most suitable for what the company wants. A new layout for the product’s stations has been proposed. With this layout, efficiency will increase, and downtime will decrease, thus increasing productivity. Proposal three shows that it is possible to balance a mixed-model assembly line, by terminating a product and removing it earlier from the assembly line. Keywords: Line balancing, manual assembly, balancing loss, mixed products, mixed-model assembly / Det här är ett examensarbete på grundnivå, som behandlar ett balanseringsproblem i en manuell monteringslinje för mixade modeller. Det monteras många produktkonfigurationer som har olika cykeltider i varje station i processen. Produkterna som monteras i linan har även stora variationer i deras ledtider. Detta medför stora balanseringsförluster som leder till minskad produktivitet och effektivitet. Många balanseringsförluster uppstår på grund av den ineffektiva tiden som en av produkterna orsakar. Andra balanseringsförluster uppstår på grund av flaskhalsar som förekommer i vissa stationer. Syftet med denna studie är att undersöka balansringsförlusterna i en manuell monteringslinje med mixade modeller. Målet är att ta fram ett förslag på en balanserad layout, samt att minimera balanseringsförlusterna och slöseri och maximera produktiviteten så mycket som möjligt. Två forskningsfrågor har tagits fram som riktlinjer för studien: F1: Vilka faktorer kan leda till balanseringsförluster i en mixad-modellmonteringslinje? F2: Hur kan en mixad-modellmonteringslina balanseras utan att leda till andra typer av förluster? Studien är en fallstudie som undersöker problem hos ett fallföretag. Studien är baserad på en initial litteraturstudie och insamlad data, som har samlats in från fallföretaget via observationer, intervjuer samt dokument med data om produktionstider och balansrapporter. Ett förslag på hur balanseringsförlusterna kan minskas på bästa möjliga sätt har tagits fram. Den ineffektiva tiden har minskats och monteringslinan har blivit effektivare och produktivare. Med hjälp av det här förbättringsförslaget, kunde andra typer av förluster undvikas, som exempelvis förluster av mänskliga resurser och ekonomiska resurser. Denna studie är gjord för att minska balanseringsförlusterna som en av produkterna orsakar i monteringslinjen. Ingen ombalansering på de andra produkterna gjordes, men det togs hänsyn till andra produkter så att balanseringen av den produkten inte leder till extra obalans på de andra produkter i linan. Det var viktigt för fallföretaget att kunna implementera en lösning som inte leder till massa andra förluster. Utifrån de tre lösningarna som föreslagits var denna lösning den mest lämplig för vad företaget önskar sig. En ny layout på produktens stationer har tagits fram. Med denna layout kommer effektiviteten att öka och dötiden minska, och därmed ökas produktiviteten. Förslag tre visar sig att det är möjligt att kunna balansera en mixad-modellmonteringslina, genom att avsluta en produkt och ta ut den tidigare ur monteringslinan. Nyckelord: Line balancing, manuell montering, balanseringsförluster, mixed products, mixed-model assembly line.
Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:mdh-54683 |
Date | January 2021 |
Creators | Al-Said, Dana |
Publisher | Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik |
Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
Language | Swedish |
Detected Language | English |
Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
Format | application/pdf |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0026 seconds