• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 3
  • Tagged with
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Modell för analys och effektivisering av monteringslina : En fallstudie hos Eco Log AB

Ramstedt, Anton, Alm Johansson, Calle January 2019 (has links)
Globalization, shorter product life cycles and larger product variation has increased the competition for industrial companies in today's business environment. This creates a higher need for an efficient production where reduction of throughput time has proved to be a crucial efficiency factor. Production lead time, which is a part of the total throughput time, has gained limited attention in previous research. Therefore, this study aimed to design and evaluate a model for assembly lines, which analyzes it and makes it more efficient, especially focusing on production lead time. The model was later applied and evaluated at a company.   By conducting a literature review, interviews and observations with an abductive approach the purpose of the study was answered. A model was designed based upon ten identified factors, such as communication and quality, from both literature and the company. The model was then completed with suggested actions, such as 5S and supporting IT-systems, connected to the different factors. The structure of the model was inspired by a similar model, conducted earlier, but has been simplified and customized to the purpose of this study.   With the identified factors as a starting point, the model was applied to the company Eco Log AB by analyzing their harvester assembly line. This was completed with suggested actions. The model reached a satisfactory level by giving a clear picture of what factors were affecting the efficiency, allowing fast navigation between factors and actions and also the actions being seemingly suiting and relevant. To strengthen the generalization of the model, potentially, it can be applied to additional companies. Going more in-depth into each factor to find additional action propositions is perhaps a future development of the model. / Globaliseringen, kortare produktlivscykler och större produktvariation ökar konkurrensen på industriföretag i dagens affärsklimat. Detta ställer allt högre krav på en effektiv produktion där reducering av genomloppstid har visat sig vara en avgörande faktor för effektiviteten. Produktionsledtiden, som är en del av den totala genomloppstiden, har fått lite uppmärksamhet i tidigare forskning. Därför syftade denna studie till att utforma och utvärdera en modell för att analysera och effektivisera en monteringslina med särskilt fokus på produktionsledtid. Modellen tillämpades och utvärderades hos ett fallföretag.   Genom en litteraturstudie, intervjuer och observationer med utgångspunkt i en abduktiv ansats besvarades studiens syfte. En modell utformades med hjälp av tio identifierade faktorer, som exempelvis kommunikation och kvalitet, från både litteraturen och fallföretaget. Dessa faktorer kompletterades med åtgärdsförslag, som exempelvis 5S och stödjande IT-system, som också placerades i modellen. Strukturen till modellen har inspirerats av en tidigare liknande modell, men förenklades och anpassades till studiens ändamål.   Modellen tillämpades sedan på företaget Eco Log AB genom att dess monteringslina för skördare analyserades med utgångspunkt i de identifierade faktorerna. Detta följdes upp av förslag till åtgärder. Modellen har fungerat på ett tillfredsställande sätt då den givit en tydlig bild över de faktorer som påverkar effektiviteten, navigationen mellan faktorer och åtgärder har varit snabb samt att åtgärderna ansetts passande och relevanta. För att höja modellens generaliserbarhet kan tillämpning ske på flera företag. En vidareutveckling av modellen skulle kunna tänkas vara att fördjupa sig i de olika faktorerna och hitta ytterligare åtgärdsförslag.
2

Processförbättring för förkortad produktionsledtid - en fallstudie av Metallmek AB

Puch, Peter, Agnsfeldt, Joel, Johannessen, Anders January 2006 (has links)
Sammanfattning Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö Universitet, Logistikfördjupning, EKL361, VT 2006 Författare: Joel Agnsfeldt, Anders Johannessen & Peter Puch Handledare: Åsa Gustafsson Examinator: Helena Forslund Titel: Processförbättring för förkortad produktionsledtid - en fallstudie av Metallmek AB Bakgrund: Företag är idag verksamma i en konkurrensutsatt miljö som konstant förändras. Kunder ställer allt högre krav då de hela tiden efterfrågar bättre samt innovativa varor och tjänster. För att företag ska kunna möta dessa förändringar bör därför organisationen ha en helhetssyn, sätta kunden i fokus, vara flexibla samt att beakta tidsaspekten. För företag har det blivit allt viktigare att kunna tillfredställa sina kunder genom korta ledtider. Ledtidsförkortningar inom företaget är mekanismen för tidsbaserad konkurrens. Genom kortare produktionsledtider kan fördelar uppnås i flera avseenden, såsom högre kvalitet och färre fel. Processförbättringar i form av produktionsledtidsförkortningar kan genomföras med hjälp av den bas som lagts till grund via implementerandet av ISO 9000:2000 i en specifik verksamhet. Dock har inte förbättringsfilosofin anammats fullt ut på grund av bristande resurser hos småföretagen i form av kunskap, kapital och tid. I småföretag inom verkstadsindustrin saknas ofta en uppsättning enkla beslutsverktyg samt riktlinjer för utvecklandet av den specifika verksamhet¬ens befintliga huvudprocess ”tillverkning och service” i produktionsledtidsförkortningssyfte. Problemformulering: På vilka sätt skulle ett småföretag inom verkstadsindustrin kunna förkorta sina produktionsledtider i tillverknings- och serviceprocessen genom ett processorienterat arbetssätt? Vilka riktlinjer kan dras upp för ett småföretag inom verkstadsindustrin i strävan att förkorta sina produktionsledtider? Syfte: Beskriva den befintliga tillverknings- och serviceprocessen i småföretaget Metallmek AB för att därigenom generera förbättringsförslag i form av beslutsverktyg för hur produktionsledtiderna kan förkortas. Dessutom ska arbetet leda fram till uppdragandet av riktlinjer som ett småföretag inom verkstadsindustrin kan använda sig av för att kunna förkorta sina produktionsledtider. Metod: Arbetet består av en fallstudie där ett småföretag inom verkstadsindustrin granskats. Vidare har den kvalitativa forskningsmetoden använts där datainsamlandet är både av kvalitativ och kvantitativ börd. Insamlandet av det empiriska materialet har gjorts på företaget genom observation samt intervjuer. Slutsatser: I studien av vårt fallföretag återfinns en rad orsaker till förlängd produktionsledtid i huvudprocessen. Den största delen av produktionsledtiden upptas av lagring. Vidare påvisas att lager- och verkstadsbyggnadernas ytor har en begränsande inverkan, vilka orsakar dubbelarbete. En del av personalens kompetensnivå är inte tilltäcklig hög. Detta innebär även det dubbelarbete då instruktioner måste ges av övrig personal. Vidare är riktlinjer uppdragna, där bland annat tidtagning, processflödesscheman och värdekartläggning ingår, vilka ett småföretag inom verkstadsindustrin kan genomföra för förkortad produktionsledtid.
3

Processförbättring för förkortad produktionsledtid - en fallstudie av Metallmek AB

Puch, Peter, Agnsfeldt, Joel, Johannessen, Anders January 2006 (has links)
<p>Sammanfattning</p><p>Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö Universitet, Logistikfördjupning, EKL361, VT 2006</p><p>Författare: Joel Agnsfeldt, Anders Johannessen & Peter Puch</p><p>Handledare: Åsa Gustafsson</p><p>Examinator: Helena Forslund</p><p>Titel: Processförbättring för förkortad produktionsledtid - en fallstudie av Metallmek AB</p><p>Bakgrund: Företag är idag verksamma i en konkurrensutsatt miljö som konstant förändras. Kunder ställer allt högre krav då de hela tiden efterfrågar bättre samt innovativa varor och tjänster. För att företag ska kunna möta dessa förändringar bör därför organisationen ha en helhetssyn, sätta kunden i fokus, vara flexibla samt att beakta tidsaspekten. För företag har det blivit allt viktigare att kunna tillfredställa sina kunder genom korta ledtider.</p><p>Ledtidsförkortningar inom företaget är mekanismen för tidsbaserad konkurrens. Genom kortare produktionsledtider kan fördelar uppnås i flera avseenden, såsom högre kvalitet och färre fel. Processförbättringar i form av produktionsledtidsförkortningar kan genomföras med hjälp av den bas som lagts till grund via implementerandet av ISO 9000:2000 i en specifik verksamhet. Dock har inte förbättringsfilosofin anammats fullt ut på grund av bristande resurser hos småföretagen i form av kunskap, kapital och tid. I småföretag inom verkstadsindustrin saknas ofta en uppsättning enkla beslutsverktyg samt riktlinjer för utvecklandet av den specifika verksamhet¬ens befintliga huvudprocess ”tillverkning och service” i produktionsledtidsförkortningssyfte.</p><p>Problemformulering: På vilka sätt skulle ett småföretag inom verkstadsindustrin kunna förkorta sina produktionsledtider i tillverknings- och serviceprocessen genom ett processorienterat arbetssätt? Vilka riktlinjer kan dras upp för ett småföretag inom verkstadsindustrin i strävan att förkorta sina produktionsledtider?</p><p>Syfte: Beskriva den befintliga tillverknings- och serviceprocessen i småföretaget Metallmek AB för att därigenom generera förbättringsförslag i form av beslutsverktyg för hur produktionsledtiderna kan förkortas. Dessutom ska arbetet leda fram till uppdragandet av riktlinjer som ett småföretag inom verkstadsindustrin kan använda sig av för att kunna förkorta sina produktionsledtider.</p><p>Metod: Arbetet består av en fallstudie där ett småföretag inom verkstadsindustrin granskats. Vidare har den kvalitativa forskningsmetoden använts där datainsamlandet är både av kvalitativ och kvantitativ börd. Insamlandet av det empiriska materialet har gjorts på företaget genom observation samt intervjuer.</p><p>Slutsatser: I studien av vårt fallföretag återfinns en rad orsaker till förlängd produktionsledtid i huvudprocessen. Den största delen av produktionsledtiden upptas av lagring. Vidare påvisas att lager- och verkstadsbyggnadernas ytor har en begränsande inverkan, vilka orsakar dubbelarbete. En del av personalens kompetensnivå är inte tilltäcklig hög. Detta innebär även det dubbelarbete då instruktioner måste ges av övrig personal. Vidare är riktlinjer uppdragna, där bland annat tidtagning, processflödesscheman och värdekartläggning ingår, vilka ett småföretag inom verkstadsindustrin kan genomföra för förkortad produktionsledtid.</p>

Page generated in 0.0994 seconds