Return to search

Förbättring av kapningsprocess i austenitiska rostfria rör

Rörverk 09 på Sandvik tillverkar sömlösa rostfria rör med diameter 6,0–12,7 mm. Rören lindas av från en spole för att sedan kapas i bitar om 6 m med en flygande kap. Den förflyttar sig med rörets hastighet från spolen och kapar röret under förflyttning. Vid den flygande kapen uppstår det problem med gradbildning, dålig snittyta samt hög förbrukning av sågklingor. Graderna medför problem i efterföljande processer vilket föranleder högre kostnader genom verktygsförslitning och kasserat material. Syftet med arbetet var att förbättra den skärande processen för att förbättra snittytans kvalité samt minska förbrukningen av antalet sågklingor. Potentiella felkällor har verifierats och analyserats. Därefter har beräkningar utförts för att bestämma sågklingans tandform, skärbredd och tanddelning. Skärdata undersöktes genom experiment för att se hur olika skärdata påverkar uppkomsten av grader samt snittytans kvalitet. Med hjälp av experiment kunde lämplig matning och skärhastighet bestämmas. Utfört arbete har resulterat i att fem sågklingor valts ut för vidare tester. Två olika modeller från Kinkelder har valts ut, Power 2000 och EC 3000. Jämnare kapsnitt och mindre grader har erhållts med båda sågklingorna av modellen Power 2000 jämfört med den ursprungliga sågklingan. Under arbetets gång upptäcktes det att maskinens spånborttagningssystem inte fungerade korrekt. Vid kapning av vissa stålsorter upptäcktes problem med spånborttagningen. Detta medför att spånor ligger kvar i sågklingans spånutrymme när tanden går i ingrepp. För att förbättra den skärande processen ytterligare behövs ett bättre spånbortagningssystem. Dessutom behövs flera tester utföras av de utvalda sågklingorna i olika dimensioner och material för att säkerställa en god funktion och livslängd. / Sandvik manufactures seamless stainless steel pipes with diameters from 6.0 to 12.7 mm. The tubes are unwounded from a coil and then cut into pieces of 6 m with a flying cut-off machine. The flying cut-off machine moves with the feed rate from the coil and cut the tube during the movement. Burr formation and tool wear are the major issues in the cutting process. It is almost impossible to avoid burr formation. Therefore it is important to know how to reduce the size of the burrs and also where they appear. Burrs reduces the product quality and needs to be removed. The aim of this paper is to improve the cutting process by minimizing burr formation and increase the tool life. A study has been done to investigate how the cutting process can be improved. A mathematical calculation has been done to select tooth pitch, tooth shape and thickness of the saw blades. An experiment was performed to understand how cutting parameters affects burr formation. Performed work has resulted in five different saw blades that where selected for further testing, two of blades where picked out of the model series Power 2000 and three out of the series EC 3000. A cutting test of the new saw blade resulted in a smoother surface with less burr formation compared to the previous saw blade. During testing the current swarf removal system in the machine was not functioning properly. Sometimes chips got stuck in the sawblades chips pace and harm the cutting process.   To improve the machine performance the swarf removal system needs to be redesigned. The new saw blades require more tests in different tube dimensions and materials to confirm good performance and tool life.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hig-23031
Date January 2016
CreatorsLindberg, Andreas, Sjögren, Andreas
PublisherHögskolan i Gävle, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Högskolan i Gävle, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.017 seconds