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Mejoramiento del Area Productiva de la Empresa de Alimentos Casino Express Ltda.Lobos Martín, Octavio January 2007 (has links)
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Desarrollo de la documentación, implementación y evaluación de un programa de capacitación integral en una planta elaboradora de alimentosRodríguez Loyola, Matías Ignacio January 2010 (has links)
Memoria para Optar al Título de Ingeniero en Alimentos / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Uno de los principales desafíos a los que se ve enfrentado Chile para lograr aumentar la calidad del trabajo y productividad de los trabajadores, es el de la capacitación efectiva de éstos.
En la industria de alimentos este tema ha ido adquiriendo importancia, sin embargo, se han desarrollado pocos estudios que hagan referencia al tema.
El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un programa de capacitación integral que abordó el entrenamiento de 370 personas correspondientes al personal de una empresa elaboradora de alimentos chilena. Esto abordando tópicos de inocuidad alimentaria desde la perspectiva de un ciclo de mejora continua, para capacitar en GMP y HACCP a las distintas etapas de producción.
Para este fin se procedió a desarrollar documentación respecto de dichos temas, elaborando los diez cursos siguientes: Manipuladores de alimentos, Alérgenos y contaminación cruzada, GMP: limpieza, orden y control de plagas, HACCP: inducción mensual de gente nueva, Importancia de los PCC (cada línea productiva), GMP: mantención, Dosificación de enzimas y su rol en los alimentos, GMP: despacho, Control de calidad de materias primas y Listeria.
La estructura del material desarrollado buscó servir tanto para realizar las capacitaciones como para ser entregado como material de estudio una vez finalizado cada ciclo de capacitaciones, incorporando elementos que buscaban servir tanto a personas con educación básica incompleta como a personas con estudios superiores.
Así, considerando los orígenes del personal para reducir las brechas de conocimiento iniciales, se logró que todo el personal aprobara los cursos desarrollados, luego de realizar un ciclo de mejora continua.
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Diseño e implementación de sistema HACCP en planta de arroz preparadoCarnot Aracena, Nicole Alejandra 06 1900 (has links)
Memoria para optar al título de Ingeniera en Alimentos / En la planta de arroces preparados de una empresa arrocera nacional se implementó el sistema HACCP, para lo cual se desarrollaron e implementaron los pre-requisitos necesarios según la guía de pre-requisitos de la SOCHMHA, NCh 3235-2011 y PAS 220:2008.
Luego de que se realizó el diagnóstico de pre-requisitos y se realizaron las modificaciones necesarias a las no conformidades detectadas, se llevaron a cabo los 7 principios básicos del sistema HACCP según la NCh 2861-2011.
Se realizó un trabajo exhaustivo para conocer la línea y sus procesos, para determinar los posibles peligros de la inocuidad de los productos (biológicos, químicos y físicos) que podían estar presente o surgir a lo largo del proceso de elaboración de los productos finales. Considerando la probabilidad de ocurrencia y la severidad de los peligros, se determinó si los peligros en cuestión eran significativos.
Los peligros significativos, fueron sometidos a una evaluación para determinar si eran Puntos Críticos de Control (PCC).
Del estudio realizado, se determinó la existencia de dos PCC en el proceso de elaboración. Para cada PCC se establecieron límites críticos de control, se creó un sistema de monitoreo programado, se establecieron acciones correctivas y se elaboraron procedimientos de verificación.
Las medidas de control de los peligros fueron validadas, comprobando su eficacia en el sistema HACCP.
Se logró una completa implementación del sistema HACCP gracias al compromiso de gerencia y todo el personal de la empresa, que aportó con su trabajo y ayuda, y supo entender la relevancia de desarrollar bien su trabajo en la inocuidad del producto final / In the rice plant where the rice was prepared by a national rice company, the HACCP system was implemented and development whereby were implemented the necessary pre-requisites according to the SOCHMHA guide, NCH 3235-2011 and PAS 220:2008.
After the pre-requisites diagnostic were performed and the necessary changes made to nonconformities detected, the seven basic principles of HACCP were conducted according to NCh 2861-2011.
Extensive studies were done to find out the line and processes, determining safety hazards of products (biological, chemical and physical) that could arise during the process of elaboration of the final products.
Considering the possibility of occurrence and the severity of hazards was determined whether the concerned hazards were significant.
The significant hazards were submitted to an assessment, determining if they were critical control points (CCP).
From the study carried out the existence of two CCP in the process of elaboration were determined. Critical control limits were established for each CCP, a scheduled monitoring system was created, corrective actions were established and verification procedures were developed.
Control measures prevent the hazards were validated, checking the effectiveness in HACCP.
Full implementation HACCP system was achieved through to the commitment of the management team and all staff of the company, who provided their input, help and were able to understand the relevance of developing a good work in the safety of the final product
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Desarrollo, documentación e implementación de manuales de higiene y sanitización y de buenas prácticas de manufactura de una empresa importadora y distribuidora de aceites comestiblesSolar Cortés, Eduardo Alfredo January 2010 (has links)
Memoria para optar al título de Ingeniero en Alimentos / La empresa importadora y distribuidora de aceites vegetales comestibles Don Hugo S.A. desarrolló un plan para la documentación e implementación de los pre-requisitos basados en HACCP.
A causa de la consulta pública publicada el 01 de Agosto de 2006, se modificó el artículo N° 69 del Reglamento Sanitario de los Alimentos, haciendo impositivo el cumplimiento sistemático y auditable, de cualquier establecimiento de producción, elaboración, preservación y envasado de alimentos, con las buenas prácticas de fabricación (BPF). Además, todos aquellos que la autoridad sanitaria determine, según los criterios establecidos y los plazos entregados, deberán implementar las metodologías de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP), en toda su línea de producción, conforme a lo establecido en la Norma Chilena Oficial NCh 2861 Of. 2004.
Por mandato de la alta dirección, se creó un manual de buenas prácticas de fabricación, el cual se dividió en 3 documentos. El primero, es el manual de procedimientos operacionales estandarizados (SOP), el cual describe cada una de las actividades que se realizan desde la llegada de los insumos y materias primas, hasta la salida del producto final, incluyendo los métodos de monitoreo, verificación, acciones correctivas y registros.
El segundo, es el manual de procedimientos operacionales de sanitización estandarizados (SSOP), en el que se detallan la metodología, insumos y operaciones de aseo, lavado y sanitización de cada una de las zonas, utensilios, operarios y vehículos implicados, además del programa integrado de plagas, que busca eliminar la presencia de roedores, insectos y aves, que pueden contaminar el producto.
El tercer documento generado, es el que conforman el “método de rastreo y retiro de productos”, “transporte”, “características de productos y sensibilización de consumidores” y finalmente “capacitación”, con los cuales se cumple con los requisitos especificados. Una vez desarrollados y aprobados por la comisión conformada, se procedió a implementar cada uno de los manuales, a dar inicio a la capacitación de los empleados, y efectuar las mejoras de infraestructura recomendadas, de tal manera de cumplir con los requerimientos impuestos por la autoridad sanitaria, y a su vez, contar con el plan auditable requerido / Edible Vegetable Oils Importing and Distributing Company Don Hugo S.A developed a pre-requierements based on HACCP documentation and implementation plan. Due to public consult publicated on 01 August 2006, that modificated article 69 of the Regulations of Food Public Health, making tax, sistematic and auditable performance of any production, elaboration, preservation and packing foods establishments with good manofacturing Practices (GMP). Also, all of that public health authority decides, according to established criterion and given periods, will implement hazard analysis and critical control points (HACCP) methods, in all of their production lines according to NCh 2861 Of. 2004.
For a senior management order, is created a GMP manual. It was divided in 3 documents, first standar operating procedures (SOP) manual that describes each activity till food supplies and raw materials arriving to end products outputing, including monitoring, verifiable, corrective actions and register methods.
Second, sanitation standar operating procedures (SSOP) manual, that shows cleanliness, washing and sanitation methodologies of each implicated zones, utensils, employees and vehicles. Also shows Integrated control plague programe, that searchs to eliminate rodents, insects and birds presence that can contaminate final product.
Third generated document was conformated by “ whithdrawing and tracking final product method”, “transport of products”, “product characteristics and consumers sensitivity” and finally “employees training program”. All of them allow meet with especifications.
When they were developed and approved by conformed commision, each manual was implemented, employees training program began and recommended infraestructure improvements were effected, so organization can meet with public health authority´s imposed requirements and then count with auditable required plan.
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Desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 para Empresa de Tecnología y Servicios Industriales, InduamericanaVillarroel Navarro, Fabiola Andrea January 2016 (has links)
Memoria para optar al título de Ingeniera en Alimentos / El presente trabajo que fue realizado, en la sección de Proyectos de Ingeniería de la empresa de servicios industriales Induamericana, para determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008 y diseñar el sistema de gestión de la calidad (SGC) según dicha norma.
En la etapa de investigación se reunió toda la información y documentación existente hasta el año 2011. Se elaboró una lista de chequeo para realizar el diagnóstico inicial y final de la empresa y determinar el número de no conformidades antes y después de la realización de este trabajo.
Para subsanar las no conformidades diagnosticadas en la situación inicial y las no conformidades determinadas por Bureau Veritas en su visita a la empresa en el año 2011 (primer intento de implementación de sistema de gestión de la calidad), entre las que se cuentan falta del manual y la política de la calidad, objetivos de la calidad que no son medibles, falta de registros de revisiones por parte de la dirección, entre otras, se diseñó el sistema de gestión de la calidad, comenzando por elaboración de la documentación que dio forma al sistema de gestión de la calidad del presente trabajo.
En la elaboración de la documentación se buscó realizar procedimientos y registros fáciles de usar para que sean verdaderas herramientas de apoyo al trabajo. Toda la documentación elaborada se encuentra disponible en el Anexo 1 de la presente memoria que incluye el manual de la calidad, procedimientos y formularios de registros.
La evaluación final del SGC indicó que se logró solucionar las no conformidades correspondientes a la parte de documentación, con la elaboración del manual de la calidad, los procedimientos y los registros necesarios para su aplicación. Las no conformidades correspondientes a la implementación del sistema quedan como trabajo para la empresa cuando dicho proceso comience.
Finalmente se logró el objetivo de desarrollar el sistema de gestión de la calidad con documentación útil para la empresa, que facilite su aplicación / The present study was done at the Engineering Projects section of an industrial services company Induamericana to determine the degree of accomplishment with the requirements of the international standard ISO 9001: 2008.
In the research stage was gathered all the existing information and documentation in the year 2011 a checklist was developed for initial and final diagnosis of the company and determine the number of non-conformities met.
To remedy nonconformities diagnosed at baseline and non-conformities determined by Bureau Veritas on a visit to the company in 2011 (first attempt to implement quality management system), including lack of a quality manual and a quality policy, quality objectives that are not measurable, absence of records of reviews by the management, among others, the quality management system was designed, starting with development of documentation that shaped the quality management system of the present study.
In the documentation developing it was sought the production of easy to use procedures and records to be real tools to support their work. All documentation is made available in Annex 1 of this title memory it includes the quality manual, procedures, and record forms.
The QMS final evaluation indicated that it achived to solve the nonconformities relating to the part of documentation, with the preparation of a quality manual, procedures and records necessary for application. Non-conformities relating to the implementation of the system stays as work for the company when that process begins. Finally was achieved the objective of develop the quality management system with useful documentation for the company to facilitate its application
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Implementación y validación de los procedimientos de aseo de una línea de cereales y medición de residuos alergénicos en las líneas de producciónPlatero Chang, Claudia Alejandra January 2009 (has links)
Memoria para optar al título de Ingeniero en Alimentos / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Planta de Cereales CPW (Cereal Partner World Wide) - Maipú, se encuentra en vías de certificación según la Norma ISO 22.000. Dentro de los Pre-requisitos para cumplir con esta Norma se encuentra Procedimientos y Planes de Limpieza y Sanitización, por lo cual se requiere validar los procedimientos de aseos de los equipos de la planta desde el punto de vista microbiológico y de residuos alergénicos.
La limpieza de los equipos de la planta comienza con el término de la fabricación de un producto. Estos aseos se realizan en base a un procedimiento, el cual señala los pasos a seguir durante la limpieza, los instrumentos involucrados en el aseo, las responsabilidades del operador del equipo, higiene personal, equipo de protección personal y Check List respectivos de cada sector, entre otros.
Para confeccionar estos procedimientos se llevaron a cabo una serie de pasos. Primeramente se revisó la documentación existente en la planta tanto de CPW como Nestlé. Luego se estudiaron, analizaron y elaboraron nuevos procedimientos en base a toda la información recopilada. En algunos lugares, donde no existían procedimientos de aseo, se confeccionó un procedimiento mediante la observación in situ de la manera en que los operadores realizaban el aseo, como también en base a la información recopilada para los procedimientos actualizados.
Una vez que se elaboraron los procedimientos de aseo, estos fueron enseñados a los operadores, con el fin de capacitar al personal y explicar las razones por las cuales se debe realizar un correcto aseo y sanitización de los equipos. Además se enfatizó sobre el daño que ésto provoca en el consumidor si no se realiza una buena limpieza.
Posteriormente se comprobó la efectividad de los aseos mediante la toma de muestras microbiológicas en las superficies de los equipos, teniendo como referencia el recuento de enterobacterias como indicador de limpieza, según normativas Nestlé.
Por otra parte los productos que se fabrican en esta planta contienen ingredientes alergénicos como: gluten, caseína y almendras, por lo que se midió la cantidad de éstos presente en los ingredientes secos del producto, que provienen del molido de los productos que han sobrado de las fabricaciones anteriores. Este molido se ejecuta en el molino, por lo cual se debe realizar una buena limpieza para que el siguiente producto que se va a moler no se contamine con trazas de alergenos que hayan quedado en el molino. También se toma muestra al producto terminado. Ambas muestras, tanto el molido de cereal y producto terminado, son enviadas al laboratorio para realizar análisis para alergenos.
Finalmente, la elaboración de los nuevos procedimientos y capacitaciones a los operadores permitió validar la gran mayoría de los procedimientos de aseo de la planta como también se logró mantener la cantidad de alergenos presente en los productos, dentro de los límites máximos permitidos, gracias a la buenas limpieza de los equipos.
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Gestión del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 en la empresa Arcor Dos en Uno y el cumplimiento de requisitos de documentación de esta norma en el área de gestión de calidadContreras Moreno, Viviana Andrea January 2013 (has links)
Memoria para optar al título Ingeniero en Alimentos / En Chile el grupo Arcor se ve representado por Dos en Uno. Para efecto de
esta memoria de título, la implementación de la norma internacional ISO
9001:2008 se realiza en la Planta 2 ubicada en la comuna de Cerrillos. La norma
ISO 9001:2008 es una norma internacional de gestión de la calidad, cuyo objetivo
es establecer los requisitos aplicables a todo tipo de organización de cualquier
sector o actividad y se basa en los ochos principios de gestión de la calidad
fundamentales para una buena gestión empresarial. Todas las empresas que
conforman el grupo Arcor poseen como modelo un Sistema de Gestión Integral
(SGI) que involucra diversas normas y herramientas, dentro de las cuales se
encuentra la norma ISO 9001. El área de gestión de calidad es la encargada de
revisar la relación que existe entre el SGI y lo respectivo a la norma ISO 9001,
para luego entregar a las diversas áreas de la organización la responsabilidad de
cumplir con los requisitos asignados. Posteriormente, respecto a lo que le compete
al área de gestión de calidad, se establecen los documentos obligatorios y los que
la organización estime conveniente, para cumplir con los requisitos 4.2.1 c y d.
Finalmente para dar cumplimiento con cada uno de los requisitos sobre
documentación en el área de gestión de calidad, se revisan los documentos
existentes y se elaboran todos aquellos que sean necesarios, los que una vez
aprobados, se cargan en la base de datos del grupo Arcor, llamado Loyal ISO, con
el propósito de llevar un control y manejo de los documentos de la organización.
Se concluye que el área de gestión de calidad identificó y entregó adecuadamente
los requisitos de la ISO 9001:2008 a cada encargado de área de la organización.
El porcentaje de avance inicial de la Planta 2 fue de un 50%, siendo el área menos
preparada para la implementación, el área de Compras y aquella más apta fue el
área de Producción. El área de gestión de calidad logró el cumplimiento de los
requisitos sobre documentación de la ISO 9001:2008, a través del sistema
computacional, Loyal ISO. La Planta 2 de la empresa Arcor Dos en Uno se
certificó por la norma ISO 9001:2008 en el tercer trimestre del año 2012 / In Chile, Arcor group is represented by Dos en Uno. For purposes of this
thesis work, the implementation of the international standard ISO 9001:2008 is
done at the Plant 2 located in area of Cerrillos. The standard ISO 9001:2008 is an
international standard of quality management, which establishes requirements for
all types of organization in any sector or activity and is based on the eight
principles of quality management critical to good corporate governance. All
companies in the Arcor group have modeled Arcor Integrated Management System
(SGI in Spanish) that involves various rules and tools, among which is the standard
ISO 9001. The quality management area is responsible for reviewing the
relationship between SGI and all related to ISO 9001, and deliver to the various
areas of the organization, the compliance of responsibilities assigned.
Subsequently, on what the area is responsible for quality management,
establishing the required documents and the organization consider appropriate, to
accomplish requirement 4.2.1 c and d. Finally to comply with each of the
documentation requirements in the area of quality management, review existing
documents and are elaborated all necessary in them, so their shall be loaded, once
approved, to the Arcor group database, Loyal ISO to thus take control and
management of organizational documents. It is concluded that the area of quality
management, identify and deliver properly the requirements of the standard ISO
9001:2008 to each area of the organization. The initial advance percentage of the
Plant 2 was 50%, being the area less prepared to implementation, Purchasing
Department, while the area better prepared was Production Department. The
quality management area achieved the compliance with the documentation
requirements of ISO 9001:2008, through Loyal ISO computer system. Plant 2 Arcor
Dos en Uno was certified by ISO 9001:2008 in third quarter 2012
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Evaluación, diseño e implementación de programas pre-requisitos en una empresa elaboradora de jugos cold-pressed no pasteurizadosMoscol Gamero, Rocío Esther January 2017 (has links)
Tesis presentada a la Universidad de Chile para optar al grado de Magíster en Alimentos mención Gestión, Calidad e Inocuidad de los Alimentos / La presente investigación, corresponde a la evaluación, diseño e implementación de programas pre-requisitos (PPR) para el establecimiento de un futuro programa HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) en una empresa elaboradora de jugos cold-pressed no pasteurizados ubicada en la Región Metropolitana, Chile. Para ello, se realizó una auditoría en planta para evaluar el grado de cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura (BPM) mediante la contrastación con los requisitos de la lista de chequeo basada en lo planteado por la Subsecretaría de Salud Pública. Además, se revisó el sistema documental (POE y POES) y se efectuaron análisis microbiológicos de producto final, superficies y manipuladores para tener antecedentes iniciales.
En relación al grado de implementación de las BPM de acuerdo a la lista de chequeo utilizada, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 39,47% e incumplimiento de un factor crítico lo que clasificó a la planta como insuficiente. Dentro de las áreas auditadas la mejor evaluada fue infraestructura, dependencias e instalaciones con 65,6% y la peor evaluada fue capacitación con 0%. No se encontraron POE ni POES redactados ni implementados. Los análisis microbiológicos de producto final, manos de manipuladores y superficies resultaron insatisfactorios en función a los estándares planteados.
La evaluación de la implementación de los PPR sugeridos, además de la incorporación de la tecnología de altas presiones hidrostáticas, dio como resultado una mejora significativa en la lista de chequeo de BPM (superando el 70% mínimo y cumpliendo con los factores críticos), POE y POES redactados e implementados, análisis microbiológico de producto final acorde al Reglamento Sanitario de los Alimentos, análisis en manos de manipuladores y superficies acorde con las normas establecidas en la empresa, y personal capacitado
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Obtención y caracterización de un producto alimenticio intermedio a partir de afrechillo de amarantoVidela Osorio, Jessica Alejandra January 2010 (has links)
Memoria para optar al Título Profesional de Ingeniera Agrónoma / El amaranto es un pseudocereal que pertenece a la familia Amarantaceae. Amaranthus
cruentus es una de las especies más usadas como alimento.
El afrechillo de amaranto es obtenido durante la molienda del grano; esto corresponde a un
residuo industrial formado por la capa externa del grano y el embrión, que es separado
durante la producción de harina.
El valor alimenticio y funcional del amaranto es más alto que la mayoría de los cereales,
debido a su alta cantidad de proteína, ácidos grasos poliinsaturados, fibra dietética,
tocoferoles, tocotrienoles y escualeno que participan en la prevención de la oxidación
celular debido a su capacidad antioxidante.
El amaranto, al contener algunos compuestos bioactivos, es muy conveniente para el
desarrollo de productos alimenticios funcionales por su actividad antioxidante,
hipocolesterolémica e hipoglucémica.
Debido a las propiedades funcionales y la composición química del afrechillo de amaranto,
la investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de dos tratamientos de purificación
en el aumento de la cantidad de fibra dietética y la actividad antioxidante en un producto
alimenticio intermedio (PAI).
En la producción de los PAI, se usó afrechillo de amaranto de granulometría, 150 μm y
250 μm. Para la preparación del afrechillo, el grano de amaranto fue molido en un molino
de rodillo, usando los tamices correspondientes, separando el afrechillo de la harina. Para
un kilogramo de afrechillo, se usó alrededor de dos veces la cantidad en grano.
El afrechillo de amaranto de dos granulometrías, fue caracterizado física y químicamente,
antes y después de los tratamientos de purificación. Se realizó análisis de color, distribución
del tamaño de partículas, densidad aparente, contenido de humedad, composición química
proximal, azúcares totales y contenido de almidón, lisina total disponible, fibra dietética
soluble e insoluble. De la composición proximal se puede mencionar que el contenido de
proteínas en el afrechillo de 250 μm fue de 13,12 g/100g de afrechillo, levemente superior
al de 150 μm donde se obtuvo un valor de 11,59 g/100g y el contenido de lípidos es
relativamente bajo si se compara con otros cereales, obteniendo valores de 5,41 g/100g y
6,06 g/100g de afrechillo de 150 y 250 μm respectivamente.
El afrechillo de amaranto fue purificado usando dos métodos que consisten en lavar el
afrechillo sucesivamente con agua destilada, una solución de hidróxido de sodio y
acetona, variando el tiempo de contacto, las concentraciones de los reactantes y la
temperatura. Después de esto, los productos purificados fueron secados en estufa a 70 º C
durante aproximadamente 12 horas. Los PAI producidos fueron guardados en condiciones
de refrigeración.
Para verificar la eficacia de los procesos de purificación, los PAI fueron caracterizados
física y químicamente. La fibra dietética aumentó a 37,1 g/100g y la cantidad de fenoles
totales se redujo a 0,2902 mg EAG/g afrechillo.
Los resultados mostraron que ambos métodos de purificación son eficaces para obtener un
PAI con alto contenido de fibra dietética, sobre todo insoluble, pero con un contenido bajo
de fenoles totales y una cantidad imperceptible de lisina disponible y de la actividad
antioxidante, causada por el lavado con solvente de los afrechillos durante el tratamiento. / Amaranth is a pseudocereal belonging to the Amarantaceae family. Amaranthus cruentus
is one of the species most used as food.
Amaranth bran is obtained during grain milling; it corresponds to an industrial residue
formed by the external layer of the kernel and the embryo, which are separated during flour
production.
Nutritional and functional value of amaranth is higher than most of cereals, due to its high
amount of protein, poly unsaturated fatty acids, dietary fiber, tocopherols, tocotrienols and
squalene which participate in prevention of cellular oxidation because of their antioxidant
capacity.
Amaranth, having some bioactive compounds, is very suitable for functional foods
development since its antioxidant, hypocholesterolemic and hypoglycemic activity.
Due the functional properties and the chemical composition of amaranth bran, the research
had as aim the purpose of evaluate the effect of two purification treatments in order to
increase the amount of dietary fiber and antioxidant activity in an intermediate food product
(IFP).
In IFPs production, amaranth bran of to particle size, 150 and 250 μm, were used. For the
bran preparation, amaranth grain was milled in a roller mill, using the correspondent sieves,
and thus separating bran from flour. For one kilogram of bran, about twice of grain was
used.
Amaranth bran of two particle size, were physically and chemically characterized, before
and after the purification treatments. There was realized analysis of color, particle size
distribution, apparent density, moisture content, proximate chemical composition, total
sugars and starch content, available lysine total, insoluble and soluble dietary fiber. Of the
composition proximal it is possible to mention that the content of proteins in the bran of
250 μm was of 13.12 g/100g of bran, slightly superior to that of 150 μm where a value of
11.59 was obtained g/100g and the content of lipids is relatively low if it is compared with
other cereals, obtaining values of 5.41 g/100g and 6.06 g/100g of bran of 150 and 250 μm
respectively.
Amaranth bran was purified using two methods which consist of washing the bran
successively with distilled water, sodium hydroxide solution, and acetone, varying the
contact time, the reactants concentrations and temperature. After that, purified products
were dried in an over at 70ºC for approximately 12 hours. IFPs produced were kept under
refrigeration conditions.
To verify the effectiveness of the purification processes, IFP were physically and
chemically characterized. Dietary fiber increased to 37.1 g/100g and amount total phenolics
decrease to 0.2902 mg EAG/g bran.
Results showed that both purification methods are effective to obtain an IFP with high
dietary fiber content, especially insoluble, but with a low content of total phenolics and an
undetectable amount of available lysine and antioxidant activity, caused by washing with
solvent of bran during processing.
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Gestión del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 en la empresa Arcor Dos en Uno y el cumplimiento de requisitos de documentación de esta norma en el área de gestión de calidadContreras Moreno, Viviana Andrea 07 1900 (has links)
Memoria para optar al título profesional de Ingeniero en Alimentos / Autorizada por el autor, pero con restricción para ser publicada a texto completo en el Portal de Tesis Electrónicas, hasta diciembre de 2015. / En Chile el grupo Arcor se ve representado por Dos en Uno. Para efecto de
esta memoria de título, la implementación de la norma internacional ISO
9001:2008 se realiza en la Planta 2 ubicada en la comuna de Cerrillos. La norma
ISO 9001:2008 es una norma internacional de gestión de la calidad, cuyo objetivo
es establecer los requisitos aplicables a todo tipo de organización de cualquier
sector o actividad y se basa en los ochos principios de gestión de la calidad
fundamentales para una buena gestión empresarial. Todas las empresas que
conforman el grupo Arcor poseen como modelo un Sistema de Gestión Integral
(SGI) que involucra diversas normas y herramientas, dentro de las cuales se
encuentra la norma ISO 9001. El área de gestión de calidad es la encargada de
revisar la relación que existe entre el SGI y lo respectivo a la norma ISO 9001,
para luego entregar a las diversas áreas de la organización la responsabilidad de
cumplir con los requisitos asignados. Posteriormente, respecto a lo que le compete
al área de gestión de calidad, se establecen los documentos obligatorios y los que
la organización estime conveniente, para cumplir con los requisitos 4.2.1 c y d.
Finalmente para dar cumplimiento con cada uno de los requisitos sobre
documentación en el área de gestión de calidad, se revisan los documentos
existentes y se elaboran todos aquellos que sean necesarios, los que una vez
aprobados, se cargan en la base de datos del grupo Arcor, llamado Loyal ISO, con
el propósito de llevar un control y manejo de los documentos de la organización.
Se concluye que el área de gestión de calidad identificó y entregó adecuadamente
los requisitos de la ISO 9001:2008 a cada encargado de área de la organización.
El porcentaje de avance inicial de la Planta 2 fue de un 50%, siendo el área menos
preparada para la implementación, el área de Compras y aquella más apta fue el
área de Producción. El área de gestión de calidad logró el cumplimiento de los
requisitos sobre documentación de la ISO 9001:2008, a través del sistema
computacional, Loyal ISO. La Planta 2 de la empresa Arcor Dos en Uno se
certificó por la norma ISO 9001:2008 en el tercer trimestre del año 2012 / In Chile, Arcor group is represented by Dos en Uno. For purposes of this
thesis work, the implementation of the international standard ISO 9001:2008 is
done at the Plant 2 located in area of Cerrillos. The standard ISO 9001:2008 is an
international standard of quality management, which establishes requirements for
all types of organization in any sector or activity and is based on the eight
principles of quality management critical to good corporate governance. All
companies in the Arcor group have modeled Arcor Integrated Management System
(SGI in Spanish) that involves various rules and tools, among which is the standard
ISO 9001. The quality management area is responsible for reviewing the
relationship between SGI and all related to ISO 9001, and deliver to the various
areas of the organization, the compliance of responsibilities assigned.
Subsequently, on what the area is responsible for quality management,
establishing the required documents and the organization consider appropriate, to
accomplish requirement 4.2.1 c and d. Finally to comply with each of the
documentation requirements in the area of quality management, review existing
documents and are elaborated all necessary in them, so their shall be loaded, once
approved, to the Arcor group database, Loyal ISO to thus take control and
management of organizational documents. It is concluded that the area of quality
management, identify and deliver properly the requirements of the standard ISO
9001:2008 to each area of the organization. The initial advance percentage of the
Plant 2 was 50%, being the area less prepared to implementation, Purchasing
Department, while the area better prepared was Production Department. The
quality management area achieved the compliance with the documentation
requirements of ISO 9001:2008, through Loyal ISO computer system. Plant 2 Arcor
Dos en Uno was certified by ISO 9001:2008 in third quarter 2012.
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