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Mejora en los procesos de una empresa fabricante de máquinas de automatizaciónMaguiña Ita, Hedwin Alfonso 20 September 2013 (has links)
La automatización en los diversos procesos está cobrando relevancia ante el
crecimiento que presenta la industria manufacturera en nuestro país y,
específicamente, el sector metalmecánica, debido a la innovación y búsqueda de la
mejora continua. Es por ello que se tiene la necesidad de enfocarse en las
empresas con potencial de crecimiento para poder plantear alternativas de mejora
en éstas.
El presente estudio se realiza con la finalidad de analizar la situación actual de
trabajo y presentar propuestas de mejora a los procesos llevados a cabo por una
empresa manufacturera, la cual se dedica a la fabricación de maquinaria de
automatización en base a las necesidades que tienen sus clientes en sus líneas de
producción.
El contenido de este proyecto inicia con una presentación de los conceptos teóricos
que son la base del estudio realizado en su totalidad para, de esta manera, contar
con la justificación de las herramientas y metodologías empleadas en la descripción
y diagnóstico del trabajo actual realizado y en las propuestas de mejora a
desarrollar. Las propuestas de mejora son planteadas con la finalidad de optimizar
los procesos llevados a cabo por la empresa en estudio, describiendo
detalladamente su implementación para obtener buenos resultados. Debido a que
es la primera vez que la empresa fue sometida a un estudio para la mejora en sus
procesos, las metodologías propuestas pueden ser mejoradas o replicadas en
futuras ocasiones con la finalidad de poder disponer de las mismas para optimizar
su trabajo.
El objetivo del estudio fue lograr ordenar y optimizar los procesos internos
realizados por la empresa para que, de esta manera, se alcance trabajar de una
manera eficaz y eficiente, eliminando los tiempos improductivos y elevando la
productividad en el trabajo. Así, la empresa será capaz de incrementar su nivel de
competitividad y sostenerse como líder en su sector, siendo capaz de mejorar
continuamente su desempeño.
Como resultado de este proyecto, se observa el gran potencial de crecimiento y
mejora en el trabajo de una pequeña empresa frente a alternativas de mejora que
no incurren en una gran inversión, pero sí en orden en la manera de manejarse. / Tesis
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Diseño mecánico de alimentador de barras cortas para torno de control numéricoRodríguez Coloma, Eduardo Lorenzo 13 August 2014 (has links)
La presente tesis pretende aportar en el desarrollo de la producción en serie de piezas
torneadas para diferentes fines en nuestro país, y específicamente en nuestra
universidad, dando un uso más eficiente al torno CNC Traub TND 160 del laboratorio
de manufactura de la especialidad de Ingeniería Mecánica.
Por lo tanto esta tesis tiene por objetivo principal, realizar el diseño mecánico de un
alimentador de barras cortas para el torno Traub 160, y así automatizar los trabajos de
torneado, prescindiendo del trabajo humano en el llenado de barras por la parte trasera
del eje principal del torno y ahorrando tiempo en el tronzado de barras para la
fabricación masiva de diversos componentes para la industria en general.
El diseño óptimo fue el resultado de un proceso de selección de las mejores
alternativas de solución, armando los modelos preliminares óptimos en función a la
tecnología empleada en la actualidad para los distintos sistemas y funciones de la
maquina, hasta finalmente encontrar el modelo preliminar optimo que cumplía con los
objetivos de la maquina.
Se tuvo cuidado en evaluar mediante cálculos previos los componentes que estarán
sometidos bajo esfuerzos y velocidades de traslación y que pudieran fallar durante su
servicio, de tal manera que al rediseñarlas puedan trabajar de forma eficaz y
satisfactoria.
También se incluyen los planos de diseño principales de la maquina, así como los
materiales necesarios para su construcción. Además se ha elaborado un presupuesto
especificando los costos relacionados con la fabricación de la misma, como los costos
de los materiales
Finalmente se espera que esta tesis pueda servir de manera eficaz en la producción en
masa de piezas torneadas en el mercado nacional, con ingeniería capaz de ser
desarrollada y construida en talleres locales y a un precio final económico en función al
mercado internacional. / Tesis
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Diseño de un sistema de fermentación para la elaboración de 100 litros de chicha de joraRios Cáceres, Diego José Rodrigo 21 May 2014 (has links)
En el presente proyecto se diseñó un sistema de fermentación para elaborar 100 litros de
chicha de jora, el cual consta en dos recipientes de acero inoxidable AISI 316, uno para
los procesos de calentamiento con una capacidad nominal de 280 litros y una presión
máxima de 3,5 bar y el otro para los procesos de enfriamiento 160 litros y una presión
máxima de 3,8 bar. Cada recipiente tiene en el interior un serpentín helicoidal, uno para
calentamiento, donde fluye vapor, y el otro para enfriamiento, donde circula mezcla de
agua y propilenglicol (al 20% de concentración), para alcanzar los niveles de temperatura
recomendados para cada proceso. Además cada recipiente tiene un agitador del tipo axial
que mejorará la transferencia de calor. Para transvasar el mosto producto de la cocción se
utilizó una bomba de diafragma que lleve el producto hacia el recipiente donde se
realizará la fermentación. Previo a esto, el mosto es enfriado en un intercambiador de
placas de características sanitarias donde se produce un cambio brusco de temperatura.
Para optimizar el proyecto, se buscó automatizar los procesos de producción, usando
sensores de nivel del tipo capacitivo, sensores de temperatura del tipo RTD, válvulas
solenoides, válvulas auto-controladas (autoreguladas según la temperatura del fluido en el
interior del recipiente) y un PLC. Con ello se establecerán los parámetros requeridos para
los procesos. Además se usó una bomba centrífuga para el refrigerante, se hizo la
selección de los conductores para los motores, los interruptores y relés necesarios. El
presente proyecto abarcó el diseño térmico y verificación mecánica de los soportes y de
los tornillos de sujeción para las tapas.
Finalmente, el trabajo incluye un estimado del presupuesto del proyecto en el que se
evalúan los costos de materiales y equipos, costos de fabricación y montaje y los costos
del diseño. El proyecto alcanza un costo total que asciende aproximadamente a
S/.119’446,29. / Tesis
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Diseño de un sistema automático para el proceso de embalaje de palletsTorres Chung, Christian Renatto 22 June 2021 (has links)
La mayoría de empresas nacionales ligadas al sector industrial y, por consiguiente, en
todos los temas relacionados al mismo, elaboran diversos productos a raíz del requerimiento
de sus clientes. Las empresas manufactureras, realizan amplios controles exhaustivos en la
calidad de sus productos finales a través operaciones manuales o, por el contrario, a través de
máquinas automatizadas. Sin embargo, existe un número de organizaciones las cuales no
siempre cuentan con la capacidad de realizar grandes inversiones para la adquisición de
modernas tecnologías, con el fin de optimizar sus procesos. Tal es el caso del proceso de
embalaje de productos, mediante el uso de un tipo de plástico conocido como “Stretch-film”,
a partir del cual se garantiza un adecuado proceso de despacho y comercialización de
productos. Estos a su vez, están destinados a ser distribuidos en el mercado local o también a
la exportación. Por esta razón, los procesos de empacado tienen una alta importancia en las
industrias, pues de ello dependerá la satisfacción de sus clientes. Muchas veces, este proceso
de embalaje se realiza de forma manual, debido a que las máquinas automáticas capaces de
realizar este proceso presentan un alto costo. Sin embargo, al realizarse de este modo, se
generan diversos inconvenientes, entre ellos: mayor uso del material de embalaje, mayor
tiempo en la realización del proceso, la sustancial reducción de la tasa de empacado y diversos
problemas de salud en los operarios debido a los movimientos inadecuados que realizan. Al
tener implementado estos sistemas automáticos en las industrias, permitirá mitigar los
problemas mencionados, además de garantizar una mayor calidad del proceso.
En ese sentido, se presenta el diseño de un sistema que automatice el proceso de
embalaje de pallets de productos; es decir, se desarrolla un equipo que sea capaz de detectar la
altura del pallet que se desea embalar, se adecúe correctamente a la estructura del pallet y
realice el trabajo, de modo que, las ventajas de la utilización de este tipo de máquinas sean
aprovechadas.
Uno de los objetivos, es reducir los costos por concepto de mano de obra externa, el
cual varía según las tarifas establecidas por cada proveedor y oscila aproximadamente en el
rango entre S/. 50 y S/. 100 por la jornada de cada persona encargada de realizar la tarea de
embalaje. Además, este equipo disminuiría el tiempo de embalaje por pallet, cuyo valor
deseable es de 2 minutos y, por otro lado, aumentaría el número de pallets embalados por hora,
cuyo valor deseable es de 30 pallets/hora. Por lo tanto, existirán distintas mejoras en el proceso,
ya que las velocidades de producción que presenten los distintos procesos industriales serán
mayores y, por otro lado, es posible reducir los costos y tiempos de fabricación por estación de
trabajo.
El presente trabajo está distribuido en 5 capítulos e incluye la introducción presentada
a lo largo del Capítulo I. En el Capítulo II, se abarcarán los antecedentes y requerimientos de
este tipo de sistemas. En la primera sección, se presentan los antecedentes en base a la
problemática analizada junto con la revisión de investigaciones académicas, prototipos y materias primas del estado del arte. Luego de ello se presentan una lista de requerimientos con
la que debe contar el sistema.
En el Capítulo III, será desarrollado el diseño conceptual, el cual será planteado en base
a los requerimientos del sistema. En principio, se presentará el esquema de la estructura de
funciones con el detalle de los bloques componentes del sistema y, además, se presentará la
matriz morfológica, con la finalidad de obtener el concepto óptimo de solución para el sistema,
mediante una evaluación técnico-económica.
El Capítulo IV detallará el desarrollo del sistema mecatrónico. Se realizará el diseño
mecánico donde se incluirán detalles relevantes del cálculo y selección de piezas, vistas de los
planos y los correspondientes resultados de las simulaciones. Luego de ello se presentarán los
diagramas electrónicos, y también los diagramas de flujo de la lógica seguida por el sistema.
Finalmente, se seleccionarán los componentes correspondientes a todos los dominios,
orientado a la futura fabricación y montaje del sistema.
En el Capítulo V, se detallará el análisis del costo total del sistema, que en total ha sido
estimado en aproximadamente $ 50,000.00 y finalmente, se presentarán algunas conclusiones
y recomendaciones acerca de trabajos futuros que se pueden implementar, luego de haber
desarrollado este trabajo.
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Mejora en los procesos de una empresa fabricante de máquinas de automatizaciónMaguiña Ita, Hedwin Alfonso 20 September 2013 (has links)
La automatización en los diversos procesos está cobrando relevancia ante el
crecimiento que presenta la industria manufacturera en nuestro país y,
específicamente, el sector metalmecánica, debido a la innovación y búsqueda de la
mejora continua. Es por ello que se tiene la necesidad de enfocarse en las
empresas con potencial de crecimiento para poder plantear alternativas de mejora
en éstas.
El presente estudio se realiza con la finalidad de analizar la situación actual de
trabajo y presentar propuestas de mejora a los procesos llevados a cabo por una
empresa manufacturera, la cual se dedica a la fabricación de maquinaria de
automatización en base a las necesidades que tienen sus clientes en sus líneas de
producción.
El contenido de este proyecto inicia con una presentación de los conceptos teóricos
que son la base del estudio realizado en su totalidad para, de esta manera, contar
con la justificación de las herramientas y metodologías empleadas en la descripción
y diagnóstico del trabajo actual realizado y en las propuestas de mejora a
desarrollar. Las propuestas de mejora son planteadas con la finalidad de optimizar
los procesos llevados a cabo por la empresa en estudio, describiendo
detalladamente su implementación para obtener buenos resultados. Debido a que
es la primera vez que la empresa fue sometida a un estudio para la mejora en sus
procesos, las metodologías propuestas pueden ser mejoradas o replicadas en
futuras ocasiones con la finalidad de poder disponer de las mismas para optimizar
su trabajo.
El objetivo del estudio fue lograr ordenar y optimizar los procesos internos
realizados por la empresa para que, de esta manera, se alcance trabajar de una
manera eficaz y eficiente, eliminando los tiempos improductivos y elevando la
productividad en el trabajo. Así, la empresa será capaz de incrementar su nivel de
competitividad y sostenerse como líder en su sector, siendo capaz de mejorar
continuamente su desempeño.
Como resultado de este proyecto, se observa el gran potencial de crecimiento y
mejora en el trabajo de una pequeña empresa frente a alternativas de mejora que
no incurren en una gran inversión, pero sí en orden en la manera de manejarse.
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Diseño mecánico de alimentador de barras cortas para torno de control numéricoRodríguez Coloma, Eduardo Lorenzo 13 August 2014 (has links)
La presente tesis pretende aportar en el desarrollo de la producción en serie de piezas
torneadas para diferentes fines en nuestro país, y específicamente en nuestra
universidad, dando un uso más eficiente al torno CNC Traub TND 160 del laboratorio
de manufactura de la especialidad de Ingeniería Mecánica.
Por lo tanto esta tesis tiene por objetivo principal, realizar el diseño mecánico de un
alimentador de barras cortas para el torno Traub 160, y así automatizar los trabajos de
torneado, prescindiendo del trabajo humano en el llenado de barras por la parte trasera
del eje principal del torno y ahorrando tiempo en el tronzado de barras para la
fabricación masiva de diversos componentes para la industria en general.
El diseño óptimo fue el resultado de un proceso de selección de las mejores
alternativas de solución, armando los modelos preliminares óptimos en función a la
tecnología empleada en la actualidad para los distintos sistemas y funciones de la
maquina, hasta finalmente encontrar el modelo preliminar optimo que cumplía con los
objetivos de la maquina.
Se tuvo cuidado en evaluar mediante cálculos previos los componentes que estarán
sometidos bajo esfuerzos y velocidades de traslación y que pudieran fallar durante su
servicio, de tal manera que al rediseñarlas puedan trabajar de forma eficaz y
satisfactoria.
También se incluyen los planos de diseño principales de la maquina, así como los
materiales necesarios para su construcción. Además se ha elaborado un presupuesto
especificando los costos relacionados con la fabricación de la misma, como los costos
de los materiales
Finalmente se espera que esta tesis pueda servir de manera eficaz en la producción en
masa de piezas torneadas en el mercado nacional, con ingeniería capaz de ser
desarrollada y construida en talleres locales y a un precio final económico en función al
mercado internacional.
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Diseño de un sistema de fermentación para la elaboración de 100 litros de chicha de joraRios Cáceres, Diego José Rodrigo 21 May 2014 (has links)
En el presente proyecto se diseñó un sistema de fermentación para elaborar 100 litros de
chicha de jora, el cual consta en dos recipientes de acero inoxidable AISI 316, uno para
los procesos de calentamiento con una capacidad nominal de 280 litros y una presión
máxima de 3,5 bar y el otro para los procesos de enfriamiento 160 litros y una presión
máxima de 3,8 bar. Cada recipiente tiene en el interior un serpentín helicoidal, uno para
calentamiento, donde fluye vapor, y el otro para enfriamiento, donde circula mezcla de
agua y propilenglicol (al 20% de concentración), para alcanzar los niveles de temperatura
recomendados para cada proceso. Además cada recipiente tiene un agitador del tipo axial
que mejorará la transferencia de calor. Para transvasar el mosto producto de la cocción se
utilizó una bomba de diafragma que lleve el producto hacia el recipiente donde se
realizará la fermentación. Previo a esto, el mosto es enfriado en un intercambiador de
placas de características sanitarias donde se produce un cambio brusco de temperatura.
Para optimizar el proyecto, se buscó automatizar los procesos de producción, usando
sensores de nivel del tipo capacitivo, sensores de temperatura del tipo RTD, válvulas
solenoides, válvulas auto-controladas (autoreguladas según la temperatura del fluido en el
interior del recipiente) y un PLC. Con ello se establecerán los parámetros requeridos para
los procesos. Además se usó una bomba centrífuga para el refrigerante, se hizo la
selección de los conductores para los motores, los interruptores y relés necesarios. El
presente proyecto abarcó el diseño térmico y verificación mecánica de los soportes y de
los tornillos de sujeción para las tapas.
Finalmente, el trabajo incluye un estimado del presupuesto del proyecto en el que se
evalúan los costos de materiales y equipos, costos de fabricación y montaje y los costos
del diseño. El proyecto alcanza un costo total que asciende aproximadamente a
S/.119’446,29.
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Diseño conceptual de una procesadora de látex natural para producir láminas de cauchoAsmat Cáceres, Jorge Luis 02 February 2021 (has links)
La producción de látex natural es una actividad realizada por diversas comunidades
amazónicas, todas ellas empleando métodos artesanales y con limitado apoyo técnico. Los
ingresos por exportación del cuero vegetal han significado poco más de 5% de las
exportaciones no tradicionales del Perú en el año 2010, aumentando constantemente año a año
dada la nueva demanda mundial interesada en remplazar el uso de subproductos de los
combustibles fósiles por alternativas menos contaminantes. A pesar de todos los factores que
hacen favorable la inversión en esta actividad, las comunidades productoras de cuero vegetal
no han sido apoyadas activamente estancando la producción a procesos tradicionales, los
cuales, tienen menor productividad y seguridad que los procesos industriales usados en otros
países. Ante tal problemática, el objetivo general del presente trabajo consiste en el diseño de
una procesadora de látex natural para producir láminas de caucho. La ventaja radica en que los
procesos al ser automatizados en su mayoría, requieren una mínima intervención de mano de
obra, serán más rápidos, se estandarizarán los productos siguiendo normativas de la asociación
internacional de caucho y se evitara el contacto directo de las personas con las reacciones
químicas producto del coagulado del látex. La procesadora se encarga de 4 procesos, el
tamizado del látex para la separación de impurezas, el control de calidad de la mezcla a través
de una cámara e inteligencia artificial, el mezclado del látex con el coagulante y el dispensado
de la mezcla en una bandeja para su coagulación. El producto final es una plancha de látex de
dimensiones 50 mm de espesor con 0.6 metros de ancho y 0.8 metros de largo. Para ser usada
en la fabricación de láminas de caucho RSS1
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