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Dinâmica microbiana nitrificante e desnitrificante em wetland construído verticalPelissari, Catiane January 2017 (has links)
Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Florianópolis, 2017 / Made available in DSpace on 2017-09-05T04:12:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2017 / Maximizar a remoção do nitrogênio presente em esgoto sanitário submetido ao tratamento em wetlands construídos verticais descendentes (WCVD) e verticais de fundo saturado (WCVD-FS) é um parâmetro chave para o desenvolvimento desta ecotecnologia, sendo primordial o entendimento do comportamento da comunidade microbiana nitrificante e desnitrificante, vinculado aos parâmetros operacionais destas unidades. Nesse contexto, o objetivo desse estudo foi avaliar a dinâmica microbiana associada às transformações do nitrogênio, e sua relação com parâmetros operacionais em wetlands construídos verticais descendentes. Foram utilizados três procedimentos experimentais (PE) distintos, todos operados com esgoto sanitário. No PE I, por meio da técnica FISH, foi avaliada a interferência de períodos de alimentação e repouso de 30 dias, na comunidade bacteriana nitrificante e desnitrificante, em microcosmos que simularam o perfil vertical de WCVD (colunas DN 150 mm), e, também, em um WCVD-FS em escala real (área superficial de 3.144 m2), ambos preenchidos com areia como material filtrante. Os períodos de repouso de 30 dias promoveram um decaimento na abundância de bactérias nitrificantes. Contudo, com a retomada da alimentação, as mesmas restabeleceram-se no meio, e não afetaram a nitrificação. Por outro lado, bactérias desnitrificantes não foram influenciadas pelos períodos de repouso. No PE II, foi avaliado um WCVD em escala piloto (3 m² de área superficial) preenchido com areia e brita como material filtrante, operado sob uma taxa hidráulica (TH) de 375 mm d-1 e duas cargas orgânicas distintas: período I: com 6 meses de operação e aplicação de 130 g DQO m-2 d-1 e período II: com 3 meses de operação e aplicação de 80 g DQO m-2 d-1. Ao final de cada período, foram coletadas amostras do maciço filtrante na camada da superfície e do fundo do WCVD, e foi empregada a técnica de qPCR (em nível de DNA e RNA) para identificar a abundância e atividade de genes expressos no processo de transformação do nitrogênio, tais como, amoA de bactérias oxidantes de amônia (AOB), amoA de arqueas oxidantes de amônia (AOA) e nosZ de bactérias desnitrificantes. Além disso, com as amostras do período II, foi realizado o sequenciamento de nova geração do 16S rRNA para eubactérias e arqueas (em nível de RNA). Os resultados do PE II demonstraram que a nitrificação foi realizada por AOB (Nitrosospira), AOA (Nitrososphaeraceae) e NOB (Nitrobacter). AOB foram mais abundantes que as AOA nos dois períodos. Contudo, AOA em ambas as camadas e períodos (106 transcritos amoA g-1) apresentaram maior atividade que AOB (variando entre 105 e 106 transcritos amoA g-1). AOA mostraram ser mais estáveis e menos afetadas pelas variações operacionais. Bactérias desnitrificantes foram identificadas em maior atividade (106 transcritos nosZ g-1) na camada da superfície, quando aplicada uma carga orgânica de 130 g DQO m-2 d-1. Já quando a carga orgânica baixou para 80 g DQO m-2 d-1, maior atividade desnitrificante (106 transcritos nosZ g-1) passou a ser identificada na camada do fundo. No PE III, foi avaliado um WCVD e um WCVD-FS (ambos com 1,5 m² de área superficial, com areia e brita como material filtrante), operados em paralelo, sob as mesmas condições operacionais (40 g DQO m-2 d-1 e TH de 133 mm d-1). Após 6 meses de operação, foi coletada uma amostra do maciço filtrante na camada da superfície e do fundo nos dois wetlands, e foram realizadas as mesmas análises microbiológicas conduzidas no PE II. No WCVD a atividade de AOA (Nitrososphaeraceae e Nitrosopumilaceae) foi de 106 e 105 transcritos amoA g-1 na camada da superfície e do fundo, respectivamente, enquanto que a atividade de AOB (Nitrosomonadaceae) diminuiu (102 e 103 transcritos amoA g-1 na camada da superfície e do fundo, respectivamente). Já no WCVD-FS, um comportamento oposto ao WCVD foi identificado. A atividade de AOA (Nitrososphaeraceae) diminuiu na camada saturada três ordens de grandeza (de 107 para 104 transcritos amoA g-1) e a de AOB (Nitrosomonadaceae) nessa camada, apresentou maior estabilidade (de 105 para 104 transcritos amoA g-1). Apesar disso, AOA permaneceram sendo mais ativas que AOB em ambos os wetlands. Nos dois wetlands, a oxidação do nitrito foi conduzida pelas bactérias oxidantes de nitrito (NOB) Nitrobacter e Nitrospira. Além disso, identificou-se uma relação de simbiose entre AOA e NOB na região oxidativa dos wetlands. A atividade de bactérias desnitrificantes (105 transcritos nosZ g-1) foi claramente enriquecida na camada saturada do WCVD-FS. De forma geral, nitrificação e desnitrificação simultâneas foram identificadas em todos os PE. Alta atividade de AOA, AOB, e bactérias desnitrificantes foram identificadas ao longo do perfil vertical do WCVD operado sob uma carga orgânica de 80 g DQO m-2 d-1 e TH de 375 mm d-1, com ciclos de alimentação e repouso de 3,5 dias. Estas condições operacionais em conjunto com a saturação da camada de fundo do maciço filtrante, apresentam-se como alternativas promissoras na maximização da remoção do nitrogênio em wetlands construídos verticais. / Abstract: To enhance the nitrogen removal present in urban wastewater submitted to treatment in unsaturated vertical flow constructed wetlands (UVF) and partially saturated vertical flow constructed wetlands (SVF) is a key parameter for the development of this ecotechnology. It is essential, therefore, to understand the behavior of the nitrifying and denitrifying microbial communities linked to the operational parameters of these wetlands. In this context, the aim of this study was to evaluate the microbial dynamics associated with nitrogen transformations and their relation with operational parameters in vertical subsurface flow constructed wetland. Three different experimental procedures (EP) were used and all of them were conducted using urban wastewater. In the EP I, it was evaluated the interference of feeding and rest periods of 30 days in the nitrifying and denitrifying bacteria through the use of the FISH technique, in microcosms that simulated the vertical profile of UVF (columns Ø 150 mm) and full scale SVF wetland (surface area of 3,144 m²). Both units were filled with sand as bed media. Rest periods of 30 days promoted decay in the nitrifying bacteria abundance. However, with the resumption of feeding, nitrifying bacteria reestablished in the bed media and did not affect nitrification. On the other hand, denitrifying bacteria were not influenced by the rest periods. In the EP II, it was evaluated a UVF wetland in pilot scale (surface area of 3 m²) with sand and gravel as bed media, which was operated under hydraulic loading rate (HLR) of 375 mm d-1 and two different organic loading rates (OLR): (i) period I: 6 months of operation with OLR of 130 g COD m-² d-1; and (ii) period II: 3 months of operation with OLR of 80 g COD m-² d-1. At the end of each period, samples were collected from the bed media, in the top and bottom layers of the UVF wetland. qPCR (at DNA and RNA level) was performed to identify abundance and activity of expressed gens in nitrogen transformation processes, such as amoA of ammonia oxidizing bacteria (AOB), amoA of ammonia oxidizing archaea (AOA) and nosZ of denitrifying bacteria. Moreover, with samples from period II, it was conducted the high throughput sequencing of 16S rRNA for eubacteria and archaeal (at RNA level). The results from EP II showed that nitrification was performed by AOB (Nitrosospira), AOA (Nitrososphaeraceae) e NOB (Nitrobacter). AOB were more abundant than AOA in both periods. However, AOA in both layers and periods (106 amoA trancripts g-1) presented more activity than AOB (which ranged between 105 and 106 amoA transcripts g-1). AOA showed to be more stable and less affected by the operational variations. Denitrifying bacteria were identified more active in the top layer (106 nosZ transcripts g-1) with OLR of 130 g COD m-2 d-1. When the OLR decreased for 80 g COD m-2 d-1, more denitrifying activity became identified in the bottom layer (106 nosZ trancripts g-1). In the EP III, it was evaluated a UVF and a SVF wetlands (surface area of 1.5 m² for each unit, with sand and gravel of bed media), operated in parallel, under de same conditions (OLR of 40 g COD m-2 d-1 and HLR of 133 mm d-1). After 6 months of operation, samples from the top and bottom layers of the bed media were collected from both wetlands. The same microbiology analyses performed in EP II were conducted in these samples. In the UVF wetland the AOA activity (Nitrososphaeraceae and Nitrosopumilaceae) was of 106 and 105 amoA transcripts g-1 in the top and bottom layers, respectively. While the activity of AOB (Nitrosomonadaceae) decreased (102 and 103 amoA g-1 transcripts in the top and bottom layers, respectively), the SVF wetland showed the opposite behavior. AOA (Nitrososphaeraceae) activity decreased three orders of magnitude in the bottom layer (from 107 to 104 amoA trancripts g-1), and AOB (Nitrosomonadaceae) showed more stability (from 105 to 104 amoA trasnscripts g-1). Despite this, AOA remained more active than AOB in both wetlands. Nitrite oxidation in UVF and SVF wetlands was conducted by nitrite oxidizing bacteria (NOB) such as Nitrobacter and Nitrospira. Furthermore, a symbiosis relationship between AOA and NOB was identified in the oxidative layer from both wetlands. Denitrifying bacteria activity (105 transcripts nosZ g-1) was clearly enriched at the saturated layer in the SVF wetland. In general, simultaneous nitrification and denitrification were identified in all EP. High AOA, AOB and denitrifying bacteria activity were identified along the vertical profile of the UVF wetland operated under OLR of 80 g COD m-2 d-1 and HLR of 375 mm d-1, with cycles of feeding and rest of 3.5 days. These operational conditions together with bottom layer saturation in the bed media are presented as promising alternatives in the maximization of the nitrogen removal in vertical subsurface flow constructed wetlands.
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Avaliação e análise de reator UASB em escala plena tratando água residuária gerada na produção de açúcar com foco na sazonalidade do efluente / Evaluation and analysis of full-scale UASB reactor treating wastewater from sugar production with a focus on seasonal effluentParizotto, Matheus Caruso 11 October 2013 (has links)
Esse trabalho tem como principal objetivo oferecer subsídios para a elaboração de projetos de reatores anaeróbios de manta de lodo (UASB) em escala plena para tratamento de águas residuárias geradas na produção do açúcar e otimização da operação dos mesmos, desde a fase de início de operação do reator até a operação plena nos períodos de safra e entressafra. O estudo consistiu na análise de quatro reatores UASB funcionando em paralelo com as seguintes características determinadas em projeto: volume de 998,4 m³ cada, totalizando 3.993,6 m³, tempo de detenção hidráulico de 26,6 horas e carga orgânica volumétrica de 5,7 kgDQO/m³.dia. Os reatores foram operados em uma usina de cana-de-açúcar tratando as águas residuárias geradas na produção do açúcar, cuja DQO de projeto foi 6.340 mg/L. A operação do sistema de tratamento ocorreu segundo as seguintes condições durante a safra: tempo de detenção hidráulico médio de 1,6 dias, carga orgânica volumétrica média de 2,9 kgDQO/m³.dia e DQO afluente média de 4.340 mg/L. O foco deste trabalho foi a avaliação dos períodos onde não ocorre alimentação com a mesma carga orgânica presente durante a safra, o retorno da alimentação do sistema de tratamento com a carga orgânica de projeto do reator (período de safra) e durante o período da safra. O acompanhamento da operação dos reatores UASB teve duração de 731 dias compreendendo o período de início de operação, duas entressafras e duas safras. Foi calculado o coeficiente de crescimento de lodo a partir dos resultados obtidos e verificou-se que o crescimento citado em projeto e da literatura foi superestimado. A conclusão foi que o sistema de tratamento teve desempenho satisfatório. A eficiência de remoção de DQO dos reatores UASB foi, em média, 83% na entressafra e 86% durante a safra. O impacto da sazonalidade da água residuária foi pequeno, influenciou pouco a concentração de sólidos nos reatores UASB e a dinâmica de variação dos ácidos voláteis na água residuária tratada. O período de resposta do reator ao aumento da carga orgânica afluente após 5 meses de alimentado com baixa carga orgânica, foi de cerca de 15 dias para as duas safras estudadas. / This work has as main objective to offer subsidies for projects development and optimization of operation of full-scale UASB reactors treatment wastewater generated in the production of sugar, from the startup up to full operation in the off season and harvest periods. The study consisted of an analysis of four UASB reactors operated in parallel with the following project characteristics: volume of 998.4 m³ each, totaling 3993.6 m³, hydraulic detention time of 26.6 hours and organic loading rate of 5.7 kgCOD/m³.day. The reactors were operated in a sugarcane plant treating the wastewater generated in the production of sugar, whose project COD is 6.340 mg/L. The operation of the treatment system occurred under the following conditions during the harvest: 1.6 days of average hydraulic retention time, average organic loading rate of 2.9 kgDQO/m³.day and average COD influent of 4,340 mg/L. The focus of this work was to assess the periods where the feed has not the same organic load present during the harvest, the return of treatment system feed with the organic load of reactor design (harvest period) and during the harvest period. Monitoring the UASB reactors operation lasted 731 days from the startup period, two off season and two harvest seasons. The efficiency of the UASB reactor reached on average 83% in the off season and 86% during the harvest season. The impact of wastewater seasonality was small, the concentration of solids in the UASB were slightly influenced and the dynamics volatile acids variations in the treated wastewater were slightly affected. The response period to increase the reactor influent organic load after 5 months starvation(feeding with low organic load)were about 15 days for the two harvest periods studied.
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Avaliação e análise de reator UASB em escala plena tratando água residuária gerada na produção de açúcar com foco na sazonalidade do efluente / Evaluation and analysis of full-scale UASB reactor treating wastewater from sugar production with a focus on seasonal effluentMatheus Caruso Parizotto 11 October 2013 (has links)
Esse trabalho tem como principal objetivo oferecer subsídios para a elaboração de projetos de reatores anaeróbios de manta de lodo (UASB) em escala plena para tratamento de águas residuárias geradas na produção do açúcar e otimização da operação dos mesmos, desde a fase de início de operação do reator até a operação plena nos períodos de safra e entressafra. O estudo consistiu na análise de quatro reatores UASB funcionando em paralelo com as seguintes características determinadas em projeto: volume de 998,4 m³ cada, totalizando 3.993,6 m³, tempo de detenção hidráulico de 26,6 horas e carga orgânica volumétrica de 5,7 kgDQO/m³.dia. Os reatores foram operados em uma usina de cana-de-açúcar tratando as águas residuárias geradas na produção do açúcar, cuja DQO de projeto foi 6.340 mg/L. A operação do sistema de tratamento ocorreu segundo as seguintes condições durante a safra: tempo de detenção hidráulico médio de 1,6 dias, carga orgânica volumétrica média de 2,9 kgDQO/m³.dia e DQO afluente média de 4.340 mg/L. O foco deste trabalho foi a avaliação dos períodos onde não ocorre alimentação com a mesma carga orgânica presente durante a safra, o retorno da alimentação do sistema de tratamento com a carga orgânica de projeto do reator (período de safra) e durante o período da safra. O acompanhamento da operação dos reatores UASB teve duração de 731 dias compreendendo o período de início de operação, duas entressafras e duas safras. Foi calculado o coeficiente de crescimento de lodo a partir dos resultados obtidos e verificou-se que o crescimento citado em projeto e da literatura foi superestimado. A conclusão foi que o sistema de tratamento teve desempenho satisfatório. A eficiência de remoção de DQO dos reatores UASB foi, em média, 83% na entressafra e 86% durante a safra. O impacto da sazonalidade da água residuária foi pequeno, influenciou pouco a concentração de sólidos nos reatores UASB e a dinâmica de variação dos ácidos voláteis na água residuária tratada. O período de resposta do reator ao aumento da carga orgânica afluente após 5 meses de alimentado com baixa carga orgânica, foi de cerca de 15 dias para as duas safras estudadas. / This work has as main objective to offer subsidies for projects development and optimization of operation of full-scale UASB reactors treatment wastewater generated in the production of sugar, from the startup up to full operation in the off season and harvest periods. The study consisted of an analysis of four UASB reactors operated in parallel with the following project characteristics: volume of 998.4 m³ each, totaling 3993.6 m³, hydraulic detention time of 26.6 hours and organic loading rate of 5.7 kgCOD/m³.day. The reactors were operated in a sugarcane plant treating the wastewater generated in the production of sugar, whose project COD is 6.340 mg/L. The operation of the treatment system occurred under the following conditions during the harvest: 1.6 days of average hydraulic retention time, average organic loading rate of 2.9 kgDQO/m³.day and average COD influent of 4,340 mg/L. The focus of this work was to assess the periods where the feed has not the same organic load present during the harvest, the return of treatment system feed with the organic load of reactor design (harvest period) and during the harvest period. Monitoring the UASB reactors operation lasted 731 days from the startup period, two off season and two harvest seasons. The efficiency of the UASB reactor reached on average 83% in the off season and 86% during the harvest season. The impact of wastewater seasonality was small, the concentration of solids in the UASB were slightly influenced and the dynamics volatile acids variations in the treated wastewater were slightly affected. The response period to increase the reactor influent organic load after 5 months starvation(feeding with low organic load)were about 15 days for the two harvest periods studied.
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Estudo da produção de biohidrogênio em AnSBBR com recirculação da fase líquida tratando água residuária sintética: efeito da carga orgânica / Study of hydrogen production in AnSBBR with recirculation the liquid phase treating sucrose based wastewater: organic load effectSantos, Danilo Abreu dos 23 March 2012 (has links)
Um reator anaeróbio com biomassa imobilizada operado em bateladas sequenciais com recirculação da fase liquida (AnSBBR) foi aplicado à produção de biohidrogênio. Foram tratados 1.9 L de meio por ciclo, analisando a influência da variação da carga orgânica volumétrica (COAV) através da variação da concentração do afluente sintético a base de sacarose. A concentração afluente variou entre 3600 e 5400 mgDQO/L e os tempos de ciclo de 4, 3 e 2 horas obtendo, dessa maneira, as cargas orgânicas volumétricas de 9, 12, 13,5, 18 e 27 gDQO/L. O sistema foi inoculado com lodo proveniente de um UASB aplicado ao tratamento de águas residuárias de abatedouro de aves. Foram utilizados diferentes indicadores de rendimento para averiguar a estabilidade e o efeito da carga orgânica aplicada ao sistema sobre a produção de biohidrogênio. Os indicadores utilizados tiveram como base a quantidade de mols de \'H IND.2\' produzidos por dia em relação à massa de sólidos voláteis no interior do reator e às cargas orgânicas aplica e removida, tanto em termos de matéria orgânica (DQO) quanto de carboidratos (sacarose) aplicados. Os resultados mostraram estabilidade do sistema na produção de biohidrogênio e consumo de substrato. Em todas condições experimentais, em termos de cargas orgânicas aplicada e removida obteve-se comportamento análogo com uma redução deste indicador em função do aumento da carga orgânica. O melhor rendimento obtido foi de 4,16 mol-\'H IND.2\'/kg-SAC.d para a carga orgânica de 9 gDQO/L.d (concentração afluente de 3600 mgDQO/L e tempo de ciclo de 4 h), sendo a composição de \'H IND.2\' no biogás de 36% (64% de \'CO IND.2\' e 0% de \'CH IND.4\'). Os compostos metabólitos presentes de modo mais significativo foram o etanol, ácido acético e ácido butírico. A morfologia da microbiologia no interior do reator não apresentou variações significativas entre as diferentes condições experimentais, sendo composta por bacilos, endósporos e filamentos. / A reactor with immobilized biomass anaerobic sequencing batch operated with recirculation of the liquid phase (AnSBBR) was applied to the production of biohydrogen. The influence of the applied volumetric organic load was studied by varying the concentration of influent 3600 e 5400 mgDQO/L and cycle times of 4, 3 and 2 hours getting this way, the volumetric organic loads of 9, 12, 13.5, 18 and 27 gDQO/L. The system was inoculated with sludge from a UASB applied to the treatment of wastewater from poultry slaughterhouse. Different performance indicators were used to ascertain the stability and the effect of the organic load applied to the system on the production of biohydrogen. The indicators used were based on the number of moles of \'H IND.2\' produced per day on the mass of volatile solids inside the reactor and the organic loads applied and removed, both in terms of organic matter (COD) and carbohydrate (sucrose) applied. The results showed system stability in the production of bio-hydrogen and substrate consumption. In all experimental conditions in terms of organic loads applied and removed analogous behavior was obtained a reduction of the indicator as a function of the increase in organic load. The best yield was 4.16 mol-\'H IND.2\'/kg-SAC.d for the organic load of 9 gDQO/L.d (influent concentration of 3600 mgDQO/L and time cycle of 4 h), and the composition of \'H IND.2\' in the biogas 36% (64% 0% \'CO IND.2\' and \'CH IND.4\'). The compounds metabolites present more significantly were ethanol, acetic acid and butyric acid. The morphology of microbiology within the reactor showed no significant variations between different experimental conditions, consisting of bacilli, and filaments endospores.
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Tratamento de água residuária de fecularia em reator anaeróbio com leito de pedras de calcário dolomítico / Starch wastewater treatment in anaerobic reactor containing Dolomitic limestonePalma, Denise 14 February 2012 (has links)
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Previous issue date: 2012-02-14 / The cassava processing for starch or flour production generates some wastewater
(manipueira) with high organic load and toxic compounds, which cause environmental
degradation. In the western Paraná region, there are several starch factories, so its waste
generation is a concern for the correct treatment and disposal. Thus, anaerobic reactors are
a cost-effective option to treat manipueira since its waste has an easy biological degradation.
However, anaerobic digestion requires the monitoring of management conditions as the
steady ratio of volatile acidity/total alkalinity. Usually, when this ratio becomes high enough
and makes impossible the conversion process of chemical compounds in biogas, substances
that provide alkalinity to the medium are used. The utilization of lime stone in manipueira
anaerobic treatment was the aim of this trial, whose specific goals were to evaluate the
limestone efficiency as alkalizing agent, the efficiency system on organic matter removal,
solids removal and biogas production and the potential use of the reactor effluent as a
biofertilizer. An anaerobic horizontal reactor was used with the following measures:
length:width ratio 1:6; 15.9 L total volume and 7.95 L net volume. The studied reactor had
five sampling points, distributed along its form, whose main point was used as an output for
the produced biogas. Biogas was stored in two gasometers of floating dome type. These
ones, in turn, had coupled thermometers, pressure gauges and valves to release the daily
biogas. The reactor was kept under water bath at nearly 27 oC. The inoculum was sludge
that came from a similar reactor used for manipueira treatment. The limestone contained
27.33% CaO and 22.97% MgO that were standardized according to the size, so the used
limestone ranged from 24.5 to 38.1 mm. The mass of stones / manipueira volume ratio was
50%. The reactor supplying occurred under sequence and manipueira volume was
distributed throughout the day by a peristaltic pump connected to a timer. The organic loads
were estimated based on organic load concentration of gross manipueira, according to the
Chemical Oxygen Demand value. The applied organic loads were: 1.23, 1.54, 1.84, 2.45,
3.40, 4.96, 6.01, 8.11, 10.14, 12.39, 14.79 and 16,43 g COD Lr
-1 d-1, with their respective
hydraulic retention times: 10, 7.99, 6.65, 5.0, 4.42, 1.69, 1.39, 2.21, 1, 77, 1.45, 0.88 and
0.80 days. The Ca2+ ion concentrations in the reactor effluent increased while Mg2+ ion
concentrations decreased. TA, pH, VA and VA/TA averages were 6.69, 882.54
mg CaCO3 L-1, 221.55 mg CH3COOH L-1 and 0.22, respectively. VFA was detected in the
reactor effluent. TS, FTS, VTS and COD removals were 84.01, 35.98, 93.43 and 86.88%,
respectively, and the average of specific biogas production was 0.12 L biogas g CODremoved
-1.
The reactor effluent showed higher overall averages of N, P and K concentrations as 162.24,
14.82 and 520.29 mg L-1. At last, it can be concluded that the system operated under optimal
conditions for methanogenic bacteria activity, however, the specific biogas production was
lower than expected. The solids and organic matter removals were satisfactory according to
an anaerobic treatment and the effluent can be used as biofertilizer / O processamento da mandioca para produção de fécula ou farinha gera água residuária
(manipueira) caracterizada pela elevada carga orgânica e presença de compostos tóxicos,
causadores de degradação ambiental. No Oeste do Paraná, a concentração de fecularias e
a geração do resíduo são motivo de preocupação quanto ao tratamento e descarte
apropriados. Os reatores anaeróbios são uma alternativa eficaz e econômica de tratamento
para a manipueira, que é um resíduo de fácil degradação biológica. Contudo, a digestão
anaeróbia exige monitoramento das condições operacionais, dentre as quais, a estabilidade
da relação acidez volátil/alcalinidade total. Geralmente, quando essa relação torna-se
elevada a ponto de inviabilizar o processo de conversão dos compostos químicos em
biogás, são utilizadas substâncias capazes de fornecer alcalinidade ao meio. A utilização de
pedras de calcário dolomítico em reator anaeróbio para tratamento da manipueira foi o
objetivo geral deste trabalho, cujos objetivos específicos foram avaliar a eficiência do
calcário como agente alcalinizante, a eficiência do sistema quanto à remoção de matéria
orgânica, a remoção de sólidos e produção de biogás e a potencialidade do uso do efluente
do reator como biofertilizante. Foi utilizado reator anaeróbio horizontal com relação largura:
comprimento de 1:6, volume total de 15,9 L e volume útil de 7,95 L. O reator continha cinco
pontos de coleta de amostras, distribuídos ao longo do perfil, cujo ponto central servia como
saída do biogás produzido. O biogás era armazenado em dois gasômetros do tipo cúpula
flutuante. Esses, por sua vez, possuíam termômetros acoplados bem como manômetros e
válvulas para liberação diária do biogás. O reator foi mantido em banho-maria à temperatura
de aproximadamente 27 oC. O inóculo utilizado era o lodo proveniente de um reator
semelhante utilizado para tratamento de manipueira. As pedras de calcário continham
27,33% de CaO e 22,97% de MgO e foram padronizadas quanto à granulometria, portanto,
foram utilizadas pedras de tamanho entre 24,5 e 38,1 mm. A relação massa de
pedras/volume de manipueira foi de 50%. O abastecimento do reator deu-se de forma
sequencial, com o volume de manipueira distribuído ao longo do dia por bomba peristáltica
ligada a um temporizador. As cargas orgânicas utilizadas foram estimadas com base na
concentração de carga orgânica da manipueira bruta, por meio da Demanda Química de
Oxigênio. Foram aplicadas as cargas de 1,23, 1,54, 1,84, 2,45, 3,40, 4,96, 6,01, 8,11, 10,14,
12,39, 14,79 e 16,43 g DQO Lr
-1 d-1, com os respectivos tempos de detenção hidráulica: 10,
7,99, 6,65, 5,0, 4,42, 1,69, 1,39, 2,21, 1,77, 1,45, 0,88 e 0,80 dias. As concentrações do íon
Ca2+ aumentaram no efluente do reator, enquanto as concentrações do íon Mg2+ diminuíram.
As médias de pH, AT, AV e AV/AT foram 6,69, 882,54 mg CaCO3 L-1, 221,55
mg CH3COOH L-1 e 0,22, respectivamente. Foi detectada presença de AGV no efluente do
reator. As remoções de ST, STF, STV e DQO foram de 84,01, 35,98, 93,43 e 86,88%,
respectivamente, e a média de produção específica de biogás foi 0,12
L biogás g DQOremovida
-1. O efluente do reator apresentou médias gerais de concentrações de
N, P e K iguais a 162,24, 14,82 e 520,29 mg L-1. Conclui-se que o sistema operou dentro
das condições ótimas para a atividade das bactérias metanogênicas, porém, a produção
específica de biogás ficou abaixo da esperada. As remoções de sólidos e matéria orgânica
foram satisfatórias tratando-se de tratamento anaeróbio e o efluente pode servir como
biofertilizante
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Tratamento de água residuária de fecularia em reator anaeróbio com leito de pedras de calcário dolomítico / Starch wastewater treatment in anaerobic reactor containing Dolomitic limestonePalma, Denise 14 February 2012 (has links)
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Previous issue date: 2012-02-14 / The cassava processing for starch or flour production generates some wastewater
(manipueira) with high organic load and toxic compounds, which cause environmental
degradation. In the western Paraná region, there are several starch factories, so its waste
generation is a concern for the correct treatment and disposal. Thus, anaerobic reactors are
a cost-effective option to treat manipueira since its waste has an easy biological degradation.
However, anaerobic digestion requires the monitoring of management conditions as the
steady ratio of volatile acidity/total alkalinity. Usually, when this ratio becomes high enough
and makes impossible the conversion process of chemical compounds in biogas, substances
that provide alkalinity to the medium are used. The utilization of lime stone in manipueira
anaerobic treatment was the aim of this trial, whose specific goals were to evaluate the
limestone efficiency as alkalizing agent, the efficiency system on organic matter removal,
solids removal and biogas production and the potential use of the reactor effluent as a
biofertilizer. An anaerobic horizontal reactor was used with the following measures:
length:width ratio 1:6; 15.9 L total volume and 7.95 L net volume. The studied reactor had
five sampling points, distributed along its form, whose main point was used as an output for
the produced biogas. Biogas was stored in two gasometers of floating dome type. These
ones, in turn, had coupled thermometers, pressure gauges and valves to release the daily
biogas. The reactor was kept under water bath at nearly 27 oC. The inoculum was sludge
that came from a similar reactor used for manipueira treatment. The limestone contained
27.33% CaO and 22.97% MgO that were standardized according to the size, so the used
limestone ranged from 24.5 to 38.1 mm. The mass of stones / manipueira volume ratio was
50%. The reactor supplying occurred under sequence and manipueira volume was
distributed throughout the day by a peristaltic pump connected to a timer. The organic loads
were estimated based on organic load concentration of gross manipueira, according to the
Chemical Oxygen Demand value. The applied organic loads were: 1.23, 1.54, 1.84, 2.45,
3.40, 4.96, 6.01, 8.11, 10.14, 12.39, 14.79 and 16,43 g COD Lr
-1 d-1, with their respective
hydraulic retention times: 10, 7.99, 6.65, 5.0, 4.42, 1.69, 1.39, 2.21, 1, 77, 1.45, 0.88 and
0.80 days. The Ca2+ ion concentrations in the reactor effluent increased while Mg2+ ion
concentrations decreased. TA, pH, VA and VA/TA averages were 6.69, 882.54
mg CaCO3 L-1, 221.55 mg CH3COOH L-1 and 0.22, respectively. VFA was detected in the
reactor effluent. TS, FTS, VTS and COD removals were 84.01, 35.98, 93.43 and 86.88%,
respectively, and the average of specific biogas production was 0.12 L biogas g CODremoved
-1.
The reactor effluent showed higher overall averages of N, P and K concentrations as 162.24,
14.82 and 520.29 mg L-1. At last, it can be concluded that the system operated under optimal
conditions for methanogenic bacteria activity, however, the specific biogas production was
lower than expected. The solids and organic matter removals were satisfactory according to
an anaerobic treatment and the effluent can be used as biofertilizer / O processamento da mandioca para produção de fécula ou farinha gera água residuária
(manipueira) caracterizada pela elevada carga orgânica e presença de compostos tóxicos,
causadores de degradação ambiental. No Oeste do Paraná, a concentração de fecularias e
a geração do resíduo são motivo de preocupação quanto ao tratamento e descarte
apropriados. Os reatores anaeróbios são uma alternativa eficaz e econômica de tratamento
para a manipueira, que é um resíduo de fácil degradação biológica. Contudo, a digestão
anaeróbia exige monitoramento das condições operacionais, dentre as quais, a estabilidade
da relação acidez volátil/alcalinidade total. Geralmente, quando essa relação torna-se
elevada a ponto de inviabilizar o processo de conversão dos compostos químicos em
biogás, são utilizadas substâncias capazes de fornecer alcalinidade ao meio. A utilização de
pedras de calcário dolomítico em reator anaeróbio para tratamento da manipueira foi o
objetivo geral deste trabalho, cujos objetivos específicos foram avaliar a eficiência do
calcário como agente alcalinizante, a eficiência do sistema quanto à remoção de matéria
orgânica, a remoção de sólidos e produção de biogás e a potencialidade do uso do efluente
do reator como biofertilizante. Foi utilizado reator anaeróbio horizontal com relação largura:
comprimento de 1:6, volume total de 15,9 L e volume útil de 7,95 L. O reator continha cinco
pontos de coleta de amostras, distribuídos ao longo do perfil, cujo ponto central servia como
saída do biogás produzido. O biogás era armazenado em dois gasômetros do tipo cúpula
flutuante. Esses, por sua vez, possuíam termômetros acoplados bem como manômetros e
válvulas para liberação diária do biogás. O reator foi mantido em banho-maria à temperatura
de aproximadamente 27 oC. O inóculo utilizado era o lodo proveniente de um reator
semelhante utilizado para tratamento de manipueira. As pedras de calcário continham
27,33% de CaO e 22,97% de MgO e foram padronizadas quanto à granulometria, portanto,
foram utilizadas pedras de tamanho entre 24,5 e 38,1 mm. A relação massa de
pedras/volume de manipueira foi de 50%. O abastecimento do reator deu-se de forma
sequencial, com o volume de manipueira distribuído ao longo do dia por bomba peristáltica
ligada a um temporizador. As cargas orgânicas utilizadas foram estimadas com base na
concentração de carga orgânica da manipueira bruta, por meio da Demanda Química de
Oxigênio. Foram aplicadas as cargas de 1,23, 1,54, 1,84, 2,45, 3,40, 4,96, 6,01, 8,11, 10,14,
12,39, 14,79 e 16,43 g DQO Lr
-1 d-1, com os respectivos tempos de detenção hidráulica: 10,
7,99, 6,65, 5,0, 4,42, 1,69, 1,39, 2,21, 1,77, 1,45, 0,88 e 0,80 dias. As concentrações do íon
Ca2+ aumentaram no efluente do reator, enquanto as concentrações do íon Mg2+ diminuíram.
As médias de pH, AT, AV e AV/AT foram 6,69, 882,54 mg CaCO3 L-1, 221,55
mg CH3COOH L-1 e 0,22, respectivamente. Foi detectada presença de AGV no efluente do
reator. As remoções de ST, STF, STV e DQO foram de 84,01, 35,98, 93,43 e 86,88%,
respectivamente, e a média de produção específica de biogás foi 0,12
L biogás g DQOremovida
-1. O efluente do reator apresentou médias gerais de concentrações de
N, P e K iguais a 162,24, 14,82 e 520,29 mg L-1. Conclui-se que o sistema operou dentro
das condições ótimas para a atividade das bactérias metanogênicas, porém, a produção
específica de biogás ficou abaixo da esperada. As remoções de sólidos e matéria orgânica
foram satisfatórias tratando-se de tratamento anaeróbio e o efluente pode servir como
biofertilizante
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Desempenho de reatores anaeróbios horizontais com manta de lodo e de leito fixo, em série, tratando águas residuárias do beneficiamento do café por via úmidaBruno, Natani Maria Neves [UNESP] 26 January 2011 (has links) (PDF)
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Previous issue date: 2011-01-26Bitstream added on 2014-06-13T18:31:24Z : No. of bitstreams: 1
bruno_nmn_me_jabo.pdf: 1393793 bytes, checksum: b6969b3a0511e0625a390172ce1b229c (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Neste trabalho foi avaliado o desempenho de três reatores anaeróbios horizontais instalados em série, em escala de bancada, com volume de 1,2 L cada, para o tratamento de águas residuárias do beneficamento do café por via úmida. Foi utilizado um reator anaeróbio horizontal com manta de lodo (R1) e dois de leito fixo, preenchidos com anéis de bambu (R2) e fibras da casca de coco (R3) como meio suporte. O reator R1 foi inoculado com lodo proveniente de reator UASB tratando águas residuárias de suinocultura. Os tempos de detenção hidráulica (TDH) aplicados aos reatores anaeróbios horizontais (R1+R2+R3) foram de 90, 72 e 54 h resultando em cargas orgânicas volumétricas médias (COV) de 12,8, 13,2 e 19,7 kg DQOtotal (m3 d)-1, nos ensaios 1, 2 e 3, respectivamente. Os valores médios da DQO total do afluente foram de 16002, 13198 e 14774 mg L-1, nos ensaios 1, 2 e 3, respectivamente. Os valores médios da DQO total dos efluentes dos reatores R1, R2 e R3 foram 6424, 4067 e 2975 mg L-1 , 6807, 5232 e 4081 mg L-1 e 8154, 6871 e 5700 mg L-1 nos ensaios 1, 2 e 3, respectivamente. As eficiências médias de remoção de DQO total no sistema de tratamento com os três reatores, foram de 76, 69 e 61%, nos ensaios 1, 2 e 3, respectivamente. A produção volumétrica média foi de 1,70, 1,25 e 0,70 L CH4 (L reator d)-1 no conjunto dos reatores, (R1+R2+R3), respectivamente. As eficiências médias de de remoção de DQOtotal, SST, e fenóis totais no conjunto de reatores (R1+R2+R3) não apresentaram diferença significativa e foram de 76, 69 e 61%, de 77, 81, 82% e de 58, 62 e 69% nos ensaios 1, 2 e 3, respectivamente. Os valores médios de pH nos efluentes dos reatores variaram de 6,2 a 7,9. A concentração média de ácidos voláteis totais do afluente e efluente do R3 foram de 2206, 1630 e 1732 mg CH3COOH L-1 e de 168, 1269 e 1220 mg CH3COOH L-1, nos ensaios 1, 2 e 3, respectivamente... / In this work it was evaluated the efficiency of three horizontal anaerobic reactors installed in series, in bench scale (volume of 1,2 L each), one with sludge blanket (R1) and two of fixed bed filled out with bamboo rings (R2) and coconut fibers (R3) as it supports. The reactor R1 was inoculated with sludge originating from reactor UASB treating swine residual water. These reactors were fed whit wastewater from the coffee pulping originating by hand pulping of the dry coffee beans, simulating the wastewater of the mechanical pulping of the coffee beans. Each reactor was submitted at hydraulic detention time (HDT) of 30, 24 and 18 h resulting in organic load rate (OLR) of 12,8, 13,2 and 19,7 kg COD (m3 d)-1, in the rehearsals 1 and 2, respectively. The average values of total COD of the influent in the rehearsals 1, 2 and 3 were of 16002, 13198 and 14774 mg L-1, respectively. The average values of total COD of the effluent of the reactors R1, R2 and R3 were 6424, 4067 and 2975 mg L-1, 6807, 5232 and 4081 mg L-1 and 8154, 6871 and 5700 mg L-1 in the rehearsals 1, 2 and 3, respectively. The average efficiencies of removal of total COD in the treatment system with the three reactors, in the rehearsals 1, 2 and 3 were of 76, 69 and 61%, respectively. The content of methane in the biogas was of 76, 69 and 61% and the maximum volumetric methane production was of 1,7 L CH4 (L reactor d)-1 in the system of treatment, with OLR of 12,8 kg DQO (m3 d)-1 and HDT of 30 h, in the second rehearsal the average content of methane was 71, 64 and 17% in the reactors R1, R2 and R3, respectively with volumetric methane production of 1,21 L CH4 (L reactor d)-1 in the system of treatment. The average values of pH in the effluent of the reactors ranged from 6,2 to 7,9. In the rehearsal 1 the average concentration of total volatile acids of the influent was of 2206 mg CH3COOH L-1 and in the effluent... (Complete abstract click electronic access below)
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Estudo da produção de biohidrogênio em AnSBBR com recirculação da fase líquida tratando água residuária sintética: efeito da carga orgânica / Study of hydrogen production in AnSBBR with recirculation the liquid phase treating sucrose based wastewater: organic load effectDanilo Abreu dos Santos 23 March 2012 (has links)
Um reator anaeróbio com biomassa imobilizada operado em bateladas sequenciais com recirculação da fase liquida (AnSBBR) foi aplicado à produção de biohidrogênio. Foram tratados 1.9 L de meio por ciclo, analisando a influência da variação da carga orgânica volumétrica (COAV) através da variação da concentração do afluente sintético a base de sacarose. A concentração afluente variou entre 3600 e 5400 mgDQO/L e os tempos de ciclo de 4, 3 e 2 horas obtendo, dessa maneira, as cargas orgânicas volumétricas de 9, 12, 13,5, 18 e 27 gDQO/L. O sistema foi inoculado com lodo proveniente de um UASB aplicado ao tratamento de águas residuárias de abatedouro de aves. Foram utilizados diferentes indicadores de rendimento para averiguar a estabilidade e o efeito da carga orgânica aplicada ao sistema sobre a produção de biohidrogênio. Os indicadores utilizados tiveram como base a quantidade de mols de \'H IND.2\' produzidos por dia em relação à massa de sólidos voláteis no interior do reator e às cargas orgânicas aplica e removida, tanto em termos de matéria orgânica (DQO) quanto de carboidratos (sacarose) aplicados. Os resultados mostraram estabilidade do sistema na produção de biohidrogênio e consumo de substrato. Em todas condições experimentais, em termos de cargas orgânicas aplicada e removida obteve-se comportamento análogo com uma redução deste indicador em função do aumento da carga orgânica. O melhor rendimento obtido foi de 4,16 mol-\'H IND.2\'/kg-SAC.d para a carga orgânica de 9 gDQO/L.d (concentração afluente de 3600 mgDQO/L e tempo de ciclo de 4 h), sendo a composição de \'H IND.2\' no biogás de 36% (64% de \'CO IND.2\' e 0% de \'CH IND.4\'). Os compostos metabólitos presentes de modo mais significativo foram o etanol, ácido acético e ácido butírico. A morfologia da microbiologia no interior do reator não apresentou variações significativas entre as diferentes condições experimentais, sendo composta por bacilos, endósporos e filamentos. / A reactor with immobilized biomass anaerobic sequencing batch operated with recirculation of the liquid phase (AnSBBR) was applied to the production of biohydrogen. The influence of the applied volumetric organic load was studied by varying the concentration of influent 3600 e 5400 mgDQO/L and cycle times of 4, 3 and 2 hours getting this way, the volumetric organic loads of 9, 12, 13.5, 18 and 27 gDQO/L. The system was inoculated with sludge from a UASB applied to the treatment of wastewater from poultry slaughterhouse. Different performance indicators were used to ascertain the stability and the effect of the organic load applied to the system on the production of biohydrogen. The indicators used were based on the number of moles of \'H IND.2\' produced per day on the mass of volatile solids inside the reactor and the organic loads applied and removed, both in terms of organic matter (COD) and carbohydrate (sucrose) applied. The results showed system stability in the production of bio-hydrogen and substrate consumption. In all experimental conditions in terms of organic loads applied and removed analogous behavior was obtained a reduction of the indicator as a function of the increase in organic load. The best yield was 4.16 mol-\'H IND.2\'/kg-SAC.d for the organic load of 9 gDQO/L.d (influent concentration of 3600 mgDQO/L and time cycle of 4 h), and the composition of \'H IND.2\' in the biogas 36% (64% 0% \'CO IND.2\' and \'CH IND.4\'). The compounds metabolites present more significantly were ethanol, acetic acid and butyric acid. The morphology of microbiology within the reactor showed no significant variations between different experimental conditions, consisting of bacilli, and filaments endospores.
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FRAGILIDADES AMBIENTAIS APLICADAS À GESTÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS: ESTUDO DE CASO DA BACIA DO RIO SANTA MARIA, RS. / ENVIRONMENTAL FRAGILITY APPLIED TO WATER QUALITY MANAGEMENT: CASE STUDY OF RIVER BASIN SANTA MARIA, RS.Tamiosso, Camila Ferreira 25 August 2011 (has links)
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / The rapid growth of urban centers and the increase in deforested areas and agricultural
activities, coupled with a lack of proper management of water resources has generated large
amounts of waste carried to water bodies, usually beyond their capacity of assimilation. So, to
assist the efforts of monitoring, control, supervision and development of territorial planning
for environmental management body, one of the main tools used is the map of environmental
fragility. However, it is necessary to assess how much uncertainty is implicit in applying this
type of method. In this context, the objective of this study is to analyze the consistency of the
methodological approach applied in the project FRAG-RIO, related for the contamination of
water for the basin under study. For this, was compared the hierarchy of river reaches in a
map of environmental fragilities of water contamination, with the hierarchy of river reaches
based on the sampling stations for water quality of FEPAM/RS. The study area is the river
basin Santa Maria, located on the southwestern border of Rio Grande do Sul, a predominantly
rural watershed, characterized by extensive livestock and rice fields. For the development of
methodology, in the stations of quality of FEPAM/RS were obtained observed data for
concentration of the following parameters: fecal coliform, BOD, COD, ortho phosphate, total
phosphorus, manganese, total Kjeldahl nitrogen and total solids. These data were transformed
into loads, and then ranked. To construct the map of fragilities were considered three
variables: the population organic load remaining, organic load of breeding and agriculture
index. The final map of fragilities varies from 0 to 255, where smaller values indicate low
fragility, while higher values represent the greatest fragility. The fragilities were analyzed in
relation to the quality stations of FEPAM/RS in two ways: considering all contributing
drainage area to the station, and considering only the incremental area of the station. The
results of these tests were ranked and compared with the ranking of each parameter of quality
stations. For this, the correlation between the hierarchies was analyzed using the Spearman
test. The main result, it was observed that the analysis of environmental fragility relating to
the aspect of water contamination is presented as a useful tool to support decision making in
basins with a lack of data, particularly when considering the quality parameters of BOD and
nitrogen. These parameters had the highest correlations with the hierarchy generated by the
sum of the fragilities of all contributing drainage area to the quality station , with a
determination coefficient of 59%. / O crescimento acelerado dos centros urbanos e o aumento de áreas desmatadas e
atividades agropecuárias, aliados a falta de um gerenciamento adequado dos recursos hídricos,
tem gerado quantidades elevadas de efluentes carreados para os corpos hídricos, normalmente
além de sua capacidade de assimilação. Assim, para auxílio às ações de monitoramento,
controle, fiscalização e elaboração do planejamento territorial ambiental pelo órgão gestor,
uma das principais ferramentas utilizadas é o mapa de fragilidade ambiental. No entanto, é
necessário avaliar qual a quantidade de incerteza está implícita ao se aplicar este tipo de
método. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é analisar a consistência da abordagem
metodológica aplicada no projeto FRAG-RIO, referente ao aspecto contaminação das águas,
para a bacia em estudo. Para isso, foi comparada a hierarquização de trechos de rios de um
mapa de fragilidades ambientais quanto ao aspecto contaminação das águas, com a
hierarquização de trechos de rios baseada nas estações de amostragem de qualidade da água
da FEPAM/RS. A área de estudo corresponde à bacia hidrográfica do rio Santa Maria, situada
na fronteira sudoeste do Rio Grande do Sul, sendo uma bacia predominantemente rural,
caracterizada pela pecuária extensiva e lavouras de arroz. Para o desenvolvimento da
metodologia, nas estações de qualidade da FEPAM/RS foram obtidos dados observados de
concentração dos seguintes parâmetros: coliformes termotolerantes, DBO, DQO, fosfato orto,
fósforo total, manganês, nitrogênio total Kjeldahl e sólidos totais. Estes dados foram
transformados em cargas, e então hierarquizados. Para a construção do mapa de fragilidades
foram consideradas três variáveis: carga orgânica remanescente das populações, carga
orgânica das criações e índice agrícola. O mapa final de fragilidades varia de 0 a 255, sendo
que valores menores significam baixa fragilidade, enquanto valores maiores representam as
maiores fragilidades. As fragilidades foram analisadas em relação às estações de qualidade da
FEPAM/RS de duas formas: considerando toda área contribuinte à estação, e considerando
apenas a área incremental à estação. Os resultados obtidos destas análises foram
hierarquizados, e comparados com a hierarquização de cada parâmetro das estações de
qualidade. Para isso, foi analisada a correlação entre as hierarquizações por meio do teste de
Spearman. Como principal resultado, observou-se que a análise de fragilidades ambientais
referente ao aspecto contaminação das águas se apresentou como uma ferramenta útil para
subsidiar à tomada de decisões em bacias com carência de dados, em especial ao analisar os
parâmetros de qualidade DBO e nitrogênio. Estes parâmetros obtiveram as maiores
correlações com a hierarquia gerada pela soma das fragilidades de toda área contribuinte à
estação de qualidade, apresentando um coeficiente de determinação de 59%.
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Influência da carga orgânica na produção de biohidrogênio em ASBBR com agitação tratando água residuária sintética / Influence of influent concentration and feed time on biohydrogen production in an ASBBR with agitation treating sucrose based wastewaterEl Manssouri, Mehdi 23 March 2012 (has links)
Um reator anaeróbio com biomassa imobilizada e agitação mecânica foi operado em bateladas sequenciais com efluente sintético a base de sacarose visando à produção de biohidrogênio. O sistema foi inoculado com lodo proveniente de um reator anaeróbio metanogênico. Foram avaliados a produção de biohidrogênio, os rendimentos por carga aplicada e removida, a estabilidade e eficiência do reator quando submetido a diferentes cargas orgânicas volumétricas aplicada (COAV 9,0; 12,0 ;13,5; 18,0; 18,0 e 27,0 kgDQO/\'M POT.3\'.d), as quais foram modificadas em função da concentração afluente (3600 e 5400 mgDQO/L) e do tempo de ciclo (4, 3 e 2 h). O reator apresentou uma capacidade remoção da matéria orgânica (DQO) estável e próxima a um valor de 18%, e uma boa capacidade de conversão de carboidratos (sacarose) a qual permaneceu entre 83 e 97% ao longo da operação. Verificou-se uma diminuição do desempenho de remoção do reator com o aumento da carga orgânica aplicada e, além disso, valores crescentes de concentração afluente (e tempos de ciclo iguais) e tempos de ciclo menores (e concentrações afluente iguais) resultaram em eficiências menores de conversão. Houve predominância dos ácidos acético, butírico e propiônico com o aumento da carga orgânica, e de etanol em todas as condições. A maior concentração de biohidrogênio no biogás (24-25%) foi atingida nas condições com COAV de 12,0 e 13,5 kgDQO/\'M POT.3\'.d; a maior velocidade de produção diária (0,139 mol/d) foi atingida na condição com COAV de 18,0 kgDQO/\'M POT.3\'.d; e os maiores rendimentos de produção molares por carga aplicada e removida foram 2,83 e 3,04 mol \'H IND.2\'/kgSAC, respectivamente, na condição com COAV de 13,5 kgDQO/\'M POT.3\'.d. Não se verificou uma tendência de modificação do rendimento de biohidrogênio do reator em função da concentração afluente para tempos de ciclo iguais e do tempo de ciclo para concentrações afluente iguais, concluindo-se sobre a necessidade do estudo do comportamento do processo em função da carga orgânica aplicada e também das variáveis que definem a carga orgânica aplicada. / A mechanically stirred anaerobic sequencing batch reactor containing immobilized biomass treated sucrose-based synthetic wastewater to produce biohydrogen. The system was inoculated with sludge from an anaerobic methanogenic reactor. The following have been assessed: production of biohydrogen, yield per applied and removed load, reactor stability and efficiency under different applied volumetric organic loads applied (AVOL - 9.0, 12.0, 13.5, 18.0, 18. 0 and 27.0 kgDQO/\'M POT.3\'.d), which were modified according to the influent concentration (3600 and 5400 mgDQO/L) and cycle time (4, 3 and 2 h). The reactor\'s ability to remove organic matter (COD) remained stable and close to a value of 18%, and the system shows good ability to convert carbohydrates (sucrose) which remained between 83 and 97% during the operation. There was a decrease in removal performance of the reactor with increasing applied organic load, and furthermore, increasing influent concentration (at constant cycle length) and cycle lengths (at constant influent concentrations) resulted in lower conversion efficiencies. Under all conditions, as organic load increased there was a predominance of acetic, propionic and butyric acid, as well as ethanol. The highest concentration of bio-hydrogen in the biogas (24-25%) was achieved at conditions with AVOL of 12.0 and 13.5 kgDQO/\'M POT.3.d, the highest daily production rate (0.139 mol/d ) was achieved at AVOL of 18.0 kgDQO/\'M POT.3\'.d, and the highest production yields per removed and applied load were 2.83 and 3.04 mol \'H IND.2\'/kgSAC, respectively, at AVOL of 13.5 kgDQO/\'M POT.3\'.d. Biohydrogen yield showed no tendency to change with varying influent concentration at constant cycle length neither with varying cycle length at constant influent concentrations, indicating the need to study the behavior of the process as a function of applied organic load as well as of the variables which define the applied organic load.
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