Spelling suggestions: "subject:"control dde procesos"" "subject:"control dee procesos""
311 |
Análisis y propuesta de mejora en empresa de confección de pantalones utilizando herramientas de ingeniería industrialDíaz Llerena, Cluber Eduardo 21 January 2022 (has links)
El presente estudio surge de la necesidad de aumentar la productividad en las
principales líneas de pantalones de una empresa perteneciente al sector textil y
subsector confecciones, a través de la aplicación de herramientas Lean, estudio de
tiempos y redistribución de estaciones de trabajo con la consigna de incrementar el
nivel de cumplimiento de la actual demanda no atendida y establecer a la empresa
como un proveedor confiable en el rubro.
El proyecto de investigación comienza con el estudio del contexto actual del sector
textil y confecciones a nivel nacional e internacional, además se presentan los
conceptos teóricos de ingeniería necesario para el desarrollo del trabajo relacionado
con herramientas de la filosofía Lean Manufacturing, rediseño de planta, 5S’s y
Kanban.
El diagnóstico de la empresa permite establecer las estrategias de mejora en base al
análisis PESTEL, análisis Porter y FODA. En adición, se identifican las categorías de
productos que aportan con el mayor margen de contribución. Por otro lado, se
cuantifica el impacto económico de los problemas principales de la empresa y las
respectivas causas raíz asociadas. Lo cual permite evaluar cuáles son las herramientas
que aportan en mayor medida a la situación inicial de la empresa.
Posteriormente, se realiza la implementación de las herramientas en que tiene una
duración de 11 meses, permitiendo incrementar la productividad de 60 a 62 pantalones
por hora y reducir la cantidad de productos terminados defectuosos en 1,1%.
Finalmente, acorde a la evaluación del impacto económico de la implementación de
las propuestas de mejora en el área de producción, se llega a la conclusión que el
proyecto es viable con una tasa de rentabilidad (TIR) de 33% mayor al COK de 11.7%
y un VAN positivo de S/ 101,908.
|
312 |
Optimización del proceso de voladura usando detonadores electrónicos para minería subterránea aplicado a vetas angostas - U.M. HuarónSánchez Claudio, Diego Javier, González Ayala, Luis Enrique 13 July 2022 (has links)
La presente tesis conta en desarrollar las bondades de los detonadores electrónicos para minería subterránea de vetas angostas, el caso de estudio se realizó en la U.M. Pan American Silver Huarón S.A.
Los detonadores electrónicos tienen como objetivo principal segregar el mineral y el desmonte con una sola voladura, lo que anteriormente se conocía como método de circado. Esta segregación mineral/desmonte genera una ley de plata menos diluía de gran valor (gr/Tn) a comparación de los detonadores pirotécnicos. Asimismo, según los aspectos técnicos las pruebas indican que los detonadores electrónicos tienen mayor eficiencia de avance 93% y una menor sobre rotura 7%.
Los detonadores electrónicos al ser totalmente programables, se configuran los retardos de cada detonador con la finalidad de generar la segregación, se debe realizar una nueva malla de perforación con la característica principal de realizar el arranque en la estructura del desmonte ya que deseamos que la mayor cantidad de explosivo y energía salga en un primer tiempo a una longitud de 20 metros mientras que la estructura de mineral salga en un segundo tiempo a la longitud de 5 metros.
Los beneficios económicos son considerables, los detonadores electrónicos se configuran en una malla de perforación de 28 taladros generando un costo de explosivo de US$ 181.33 mientras que los detonadores pirotécnicos se configuran en una malla de perforación de 30 taladros generando un costo de explosivo de US$ 191.78. Asimismo, el costo unitario de cada detonador electrónico es de US$ 11.50, a contraste del pirotécnico que cuesta US$ 1.40. Si bien encarece el costo del producto el beneficio de la segregación genera una mejor ley de plata, tal como se muestra el siguiente cuadro:
Electrónico
Pirotécnico
Variación
Ley Ag (gr/Ton)
190.06
112.75
77.31
VPT (US$/Ton)
137.19
81.39
55.80
Utilidad por disparo (US$)
20,469
9,628
10,841
Utilizad mensual (US$)
3,634,030
1,882,141
1,751,889
Se comprueba la ventaja económica y operacional del uso de los detonadores electrónicos; además, aporta a las mejores prácticas de seguridad de las operaciones mineras subterráneas ya que se ha realizado un análisis de sismicidad y afectación de las cajas para ambos tipos de detonadores y se llega al resultado que con los detonadores electrónicos se reduce en 30% las vibraciones en las cajas.
|
313 |
Análisis y mejora del proceso productivo en la línea de harinas industriales de una planta de molinos aplicando herramientas de Lean ManufacturingBarreto Fortón, Antony 25 January 2023 (has links)
A medida que la demanda de la industria de productos farináceos continúa creciendo donde
dichos productos se convierten principalmente en alimentos de primera necesidad es de ahí
que nace la necesidad de estar a la vanguardia en los servicios de fabricación de harina
industrial. El presente trabajo surge de la oportunidad de reducir el tiempo del proceso de
producción en las plantas molinos de la empresa de investigación con la finalidad de
incrementar la productividad, reducir costos, satisfacer a los clientes internos y externos y
garantizar la longevidad de este servicio, utilizando herramientas Lean Manufacturing.
Primero, la investigación comienza con la identificación de la principal familia de productos
de la planta, seguidamente se comienza a diagnosticarla y se espera que las mejoras de esta
familia tengan un impacto significativo en otras familias. Después de identificar los mayores
desperdicios, se implementa dichas herramientas para atacar y eliminar las mudas
identificadas en el Mapa de Flujo de Valor. Esto reduce el tiempo de molienda de 120
minutos a 60 minutos gracias a un aumento del 4% del OEE en la etapa mencionada. Luego
se evaluó el impacto económico del uso de la herramienta elegida, identificando los costes
recuperados en el segundo año con una TIR del 49% y un VAN positivo de S/. 262,241.28.
Finalmente, se presentaron conclusiones y recomendaciones de sostenibilidad de la
herramienta lean implementada con el apoyo de todos los involucrados en las actividades
diarias.
|
314 |
Marco de trabajo para la gestión de inventarios de repuestos en una empresa de montacargas basado en técnicas de aprendizaje automático, simulación y optimizaciónCuya Nizama, Eduardo Andre 02 November 2022 (has links)
Los inventario de partes de repuestos se caracterizan por albergar un gran volumen de productos con
características distintas y poseer una demanda intermitente y altamente variable, lo cual hace que la
tarea de realizar un planeamiento adecuado a través de métodos tradicionales sea imposible. Se propone
un marco de trabajo basado en técnicas de clasificación, pronostico, simulación y optimización como
propuesta para encontrar la política óptima para la gestión cada producto y de esa manera reducir los
costos derivados de esta. Este documento estudia la situación actual de una empresa de venta y alquiler
de montacargas peruana que atraviesa por esta problemática y detalla el procedimiento y técnicas de
modelamiento matemática que se deben aplicar en cada etapa para poder implementar el marco de
trabajo. Para la etapa de clasificación, se sustenta el uso de un nuevo sistema de clasificación alfa-omega
de 5 categorías. En la etapa de pronóstico, se propone el uso de métodos basados en Inferencia
Bayesiana. En la etapa de simulación, se hace uso del método de Montecarlo para recrear las diversas
políticas posibles para cada producto. En la etapa de optimización, se hace uso de Optimización
Bayesiana para encontrar los parámetros de dichas políticas tales que maximizan la utilidad. Para
finalizar, se evalúan los requisitos y beneficios económicos que conlleva la implementación de este
marco de trabajo. Se concluye que el marco de trabajo propuesto puede llegar a generar ahorros
significativos para la empresa; sin embargo, para lograr el éxito en su implementación es necesario de
una cultura organizacional que permita la sinergia entre las áreas involucradas.
|
315 |
Diagnóstico y propuesta de mejora para una empresa abastecedora de insumos a embarcaciones exportadoras vía marítimaTorres Romero, Evelyn Alexandra 17 February 2021 (has links)
La empresa en estudio se encarga del abastecimiento de insumos a embarcaciones marítimas
destinadas a la exportación de productos, con el fin de asegurar la supervivencia de la
tripulación, sin embargo, en los últimos años ha presentado numerosas pérdidas de ingresos
por problemas en la gestión interna, que desencadenan en pérdidas de cotizaciones, entregas
fuera de tiempo, devolución de cierta mercadería, lo que, además, genera la pérdida de
clientes y le resta competitividad en el sector. Por tal motivo, el objetivo de este estudio es
implementar una mejora y optimización en el flujo del proceso en general para que la
empresa siga creciendo y sea una de las más competitivas de su sector. En este contexto, se
optó por la implementación de una mejora continua aplicando técnicas de lean de manera que
se puedan identificar los procesos que generan desperdicios y retrasan la eficiencia y
productividad de los trabajadores, los cuales serían reducidos implementando un sistema
Kanban, la metodología de las 5S y estandarización en los procesos, herramientas que
componen la metodología lean. Del estudio se puede concluir que la implementación de la
mejora propuesta reduciría las actividades hasta en un 66.6% de su tiempo original. El
proceso de planeamiento de la gestión de compras es el que muestra mayores problemas,
dentro de éste, se encuentra la actividad más importante del proceso, la generación de órdenes
de trabajo, que logra reducir su tiempo de ejecución en 33.3%, lo que implica que se podrán
generar más ordenes de trabajo y al mismo tiempo, contribuye a un ahorro significativo en los
costos de la empresa, pues implica un gasto menos respecto al pago de salarios según la
reducción en el tiempo de ejecución de cada actividad.
|
316 |
Mejora de procesos en los proyectos comunitarios realizados por una ONG usando herramientas de Lean ConstructionCairampoma Caro, Kenneth Matheus 19 August 2021 (has links)
La presente tesis tiene por objetivo elaborar un estudio, en el cual se puedan obtener
mejoras en los procesos presentes en los proyectos comunitarios realizados por la
ONG TECHO PERU, para este fin se hace uso de herramientas de calidad, con
especial énfasis en la aplicación de metodologías de Lean Construction, de esta
manera se espera reducir tiempos improductivos en el proyecto, además de poder
ser parte del ciclo de mejora continua en la organización.
Estos proyectos comunitarios se encuentran relacionados a las características que
posee cada comunidad, pudiendo existir algunas similitudes entre los mismos; sin
embargo, la no existencia de un mapa de procesos, es una de las razones por la cual
el estudio presentará los diagramas de flujo necesarios incluyendo herramientas de
mejora continua para cada tipo de procesos.
TECHO PERU es una ONG que tiene como objetivo contribuir con la reducción de
pobreza en el país, específicamente trabajando en los departamentos de Lima y
Piura, al momento de realizar la investigación la ONG se encontraba en alrededor de
6 distritos, en constante colaboración con 613 asentamientos, en los cuales se han
movilizado 1,110,676 voluntarios, construido 122,193 viviendas de emergencia y
crear 414 mesas de trabajo.
En el primer capítulo se definirá el proceso actual que posee cada uno de los
proyectos comunitarios en las comunidades donde se encuentra trabajando
actualmente TECHO, una vez establecido cuál es el flujo de proceso en cada
proyecto, se realizará una clasificación según el tipo de proceso que le corresponda
y luego de eso se delimitará el estudio a un proyecto en particular.
Ya conociendo el comportamiento del proceso de un proyecto comunitario, se podrá
escoger las herramientas capaces de poder desarrollar la mejor solución para ese
tipo de proyecto.
Esto se realizará con la aplicación de un estudio de métodos, mediciones reales de
la construcción en campo, además de la aplicación de herramientas de calidad, y a
su vez como la de Lean Construction.
Como segundo capítulo se desarrollará la descripción actual a profundidad de la
empresa, describiendo su sector económico, los clientes, además de incluir un perfil
organizacional, comunidades afectadas o beneficiadas por los proyectos
comunitarios y por último un mapa relacional de la empresa. Como siguiente paso, en el tercer capítulo se desarrollará un diagnóstico de los
procesos actuales del proceso de construcción en proyectos comunitarios, en este
estudio se podrán observar las causas principales de los problemas tanto como de
logística y planeamiento, durante la realización de un proyecto comunitario.
Una vez finalizado el diagnostico de los procesos, se detallará las propuestas de
mejora en base a la aplicación de herramientas de calidad como también de las
principales metodologías de Lean Construction.
Acabado todos los detalles de las metodologías a usar se presentan las evaluaciones
económicas de los proyectos comunitarios desarrolladas en conjunto con las nuevas
metodologías, comparando los costos actuales que TECHO invierte en cada uno de
estos proyectos comunitarios.
Por último, se presentará las conclusiones y recomendaciones para cada parte del
proceso, como también de los resultados financieros obtenidos al emplear estas
nuevas metodologías.
|
317 |
Análisis y mejora de procesos en una empresa manufacturera de suelas para calzado aplicando herramientas de Lean ManufacturingLucero Rivera, Gianmarco 08 November 2021 (has links)
En el presente proyecto de investigación tiene como objetivo la mejora de procesos en una
empresa productora de suelas para calzado, utilizando herramientas de Lean Manufacturing
para la identificación y eliminación de desperdicios de los procesos, optimización de los
tiempos de manufactura y la reducción de costo.
En el primer capítulo se presenta las herramientas de diagnóstico que con útiles para la
identificación de las causas raíces de los problemas de la empresa de calzado. Asimismo, se
definen la metodología de Lean Manufacturing y sus herramientas más representativas. Por
último, se presentan tres casos de investigaciones que han hecho uso de las herramientas antes
descritas para la mejora de los procesos internos de diferentes empresas del mismo rubro que
la presente tesis.
En el segundo capítulo se realiza una descripción de la empresa de calzado que ayuda a conocer
su estructura organizacional, sus objetivos, características de sus productos y relación con sus
stakeholders. Posteriormente se realiza el diagnóstico iniciando con el mapeo y selección de
los procesos, que partiendo desde el diagrama de macroprocesos de la empresa, se hace uso de
las diferentes herramientas de diagnóstico se identificó como proceso crítico a la extracción de
suela de molde, por lo que se procedió a realizar un análisis de los indicadores de las actividades
que componen dicho proceso para identificar los problemas, para luego a través del uso del
diagrama de Pareto, y el diagrama de Ishikawa poder determinar los problema de mayor
impacto. Finalmente se utilizó la matriz FACTIS para la selección de contramedidas de los
problemas y se concluyó que el uso de herramientas de Lean Manufacturing es la solución más
óptima.
En el tercer capítulo se detalla la propuesta de mejora partiendo de la identificación de las
actividades que no generan valor para la fabricación de suelas de calzado mediante la aplicación del Value Stream Mapping (VSM as-is), en base a ello se procede con la identificación de los
desperdicios a fin de establecer la aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing las
cuales son 5S, Kaizen y Poke Yoke. Para las tres se detalla las propuestas y finalmente se
establece un cronograma para la implementación de las herramientas seleccionadas con el
objetivo de establecer orden y tiempo de realización de las tareas. En suma, tiempo total para
implementar las 3 herramientas es de 6 meses y 12 días.
En el cuarto capítulo se realiza la evaluación económica de las propuestas de mejora aplicadas
a la empresa mediante el uso de las herramientas de 5S, Kaizen y Poka Yoke. Para la evaluación
se detalla los costos de inversión que la empresa debe asumir para poder implementar cada una
de las 3 herramientas dando un total de S/. 41,749.92. Así como también de calcula el ahorro
anual que la empresa tendría luego de aplicadas las mejoras que resulta un total de S/.
41,654.62. Finalmente se calcula la viabilidad económica del proyecto dando como resultado
el valor de TIR igual a 40.77% (mayor al COK calculado de 14.41%) y el resultado del valor
del VAN igual a S/. 28,896.87, por lo que se concluye la viabilidad del presente proyecto.
|
318 |
Análisis y propuesta de mejora en el proceso de confección de una empresa textil que trabaja bajo pedidoChicana Valle, Claudia Sofia, Wong Medina, Anggela Stefany 04 November 2020 (has links)
El presente estudio tiene como objetivo principal optimizar los procesos actuales de una
empresa textil que trabaja bajo pedido con el fin de mejorar la producción de sus prendas
principales: T-shirt y Box Camisero; para ello la investigación comprende el diagnóstico de la
situación actual, la propuesta de mejora con las herramientas a implementar y la evaluación
económica que permita conocer la viabilidad de la misma.
En la etapa de diagnóstico de la situación, se determinó que el área de Costura o Confección
es crucial para la realización de los productos solicitados por el cliente, dado a que el 100%
de ellos pasan por este proceso, además que, a diferencia del área de corte, costura abarca
procesos que generan el mayor valor agregado y que, actualmente, comprende actividades
que no se realizan de la manera más eficientemente posible. De igual forma, se determinó
que la familia de productos sobre la cual enfocar la investigación es la de polos,
específicamente: T-shirt y Box Camisero. Al realizar un diagnóstico en el área escogida, se
encontraron algunas problemáticas como mermas, reprocesos, paradas de producción y altos
gastos de tercerización que, en resumen, son ocasionados por falta de mantenimiento en sus
máquinas de trabajo, falta de capacitación en el personal y un desbalance en la carga de
trabajo en las líneas de producción.
Como mejora, se propone implementar, en primer lugar, las 5S para atacar problemas de
reprocesos ocasionados por la cantidad excesiva de manchas de polvo en las prendas. En
segundo lugar, se propone implementar TPM con la finalidad de reducir mermas y paradas
de producción causados por las excesivas manchas de aceite en las prendas y fallas
mecánicas en las máquinas, respectivamente. Finalmente, se plantea la implementación de
un correcto Balance de Línea para así reducir los cuellos de botella actualmente existente y,
con ello, al igual que con la implementación de las otras herramientas, ayudar a reducir las
altas cifras de tercerización de prendas que presenta la empresa en estudio.
Por último, para la evaluación económica de todo lo propuesto, se plantea un horizonte de 3
años, planteándose 3 escenarios: pesimista, neutra y optimista, los cuales permiten poder
tomar una decisión dado ciertos escenarios de incertidumbre y/o riesgo. De optar por un
escenario neutral, la implementación de cada herramienta tiene un VAN positivo y una TIR
mayor a 15% (rentabilidad mínima esperada por la empresa), lo cual refleja que el proyecto
es económicamente viable según todo lo propuesto.
|
319 |
Diagnóstico y propuesta de mejora en los procesos de una empresa de producción de muebles empleando herramientas de Lean Manufacturing y distribución de plantaBarrios Carlos, Brigitt Vanessa 06 December 2023 (has links)
El estudio tiene como objetivo optimizar el proceso productivo de una empresa de manufactura
de muebles de madera para reducir costos en los subprocesos propios del flujo productivo e
incrementar la cantidad de muebles fabricados y las ventas de la empresa. Además, se analiza
la situación actual de la empresa, se identifican las causas que generan ineficiencias en
determinados subprocesos y se propone un plan de acción para solucionar el tiempo excesivo
dedicado a los subprocesos críticos debido a pasillos interrumpidos que obstaculizan el flujo
continuo de materiales y productos en proceso, así como a la falta de espacio en las estaciones
de trabajo, la falta de organización de insumos e instrumentos, la escasez de recursos y los
reprocesos de corte, espigado y ruteado que resultan en productos defectuosos en proceso. Por
ello, se utiliza la metodología de Distribución de Planta y Lean Manufacturing con la finalidad
de redistribuir la planta, reducir las distancias recorridas, lograr un flujo continuo y disminuir
la saturación en las estaciones de trabajo y pasillos, con el objetivo de mejorar la eficiencia de
la producción de muebles. Con la implementación del plan de acción, se ha mejorado la
disposición del lugar de trabajo al eliminar objetos innecesarios, implementar armarios para
organizar los instrumentos e insumos utilizados en los diferentes subprocesos productivos y
fomentar hábitos de orden y limpieza mediante el programa de charlas ofrecido por el equipo
de mejora continua. Como resultado, se ha logrado aumentar la capacidad de la planta, lo que
se traduce en una fabricación de una mayor cantidad de muebles, un 31% más en comparación
con el año 2020. Finalmente, se concluye la viabilidad económica del proyecto con un Valor
Actual Neto (VAN) de S/34 879,97 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) igual a 52,04%.
|
320 |
Diagnóstico y propuesta de mejora para un consorcio empresarial médicoConcha Tayro, Amilcar 15 February 2017 (has links)
La presente tesis tiene como finalidad mejorar los principales procesos de un consorcio empresarial médico utilizando diversas herramientas de ingeniería industrial.
En el marco teórico se plantea la metodología a seguir y las herramientas que se usarán para su desarrollo. Luego, se presenta la descripción general del consorcio, sus principales procesos y su respectiva problemática. Además se incluyen los diversos indicadores que servirán para monitorear la situación actual y mejorada del consorcio.
Luego de este análisis, se seleccionan los dos principales problemas que afectan al consorcio y mediante tres pasos se obtendrán los modelos de las propuestas de mejora. En el primer paso se describe con detalle cada uno de dichos problemas indicando todos sus elementos. El siguiente paso corresponde al análisis y posterior planteamiento de un modelo utilizando herramientas de ingeniería industrial que permita solucionar dicha problemática. Para este caso dichas herramientas serán la implementación de un flujograma en una situación mejorada del proceso y el uso de la programación lineal binaria para una correcta asignación de personal. El último paso explica el modelo a tomar para la solución y desarrolla detalladamente cada modelo.
Mediante un análisis de sensibilidad se evalúan los impactos a futuro de las propuestas de mejora en los indicadores anteriormente expuestos. Además se realiza una evaluación económica, en la cual se demuestra mediante el VAN, TIR y B/C que las propuestas de mejora serían rentables para el consorcio.
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la presente tesis.
|
Page generated in 0.1032 seconds