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Análisis y propuesta de mejora del proceso productivo de una empresa de confecciones de prendas femeninas mediante el uso de herramientas de manufactura esbelta y un sistema tecnológico RFIDGallardo Huamaní, Andrea Blanca del Rosario 18 February 2020 (has links)
El presente trabajo ha sido elaborado con la finalidad de optimizar el proceso productivo de prendas femeninas en una empresa dedicada al sector textil – confecciones. Debido a la creciente competitividad generada con la llegada de los Fast-fashion y el lento crecimiento que presenta una pyme con más de 30 años en el mercado ha generado pérdidas representadas en el cierre de 2 boutiques en los últimos dos años motivo por el cual es de suma relevancia realizar un análisis de su sistema de producción actual proponiendo alternativas en base a la filosofía de la Manufactura Esbelta y un sistema tecnológico RFID. La optimización del proceso productivo inicia con el análisis del mapa de flujo de valor actual del área crítica de la empresa identificando problemas actuales y los principales desperdicios mortales logrando diagnosticar actividades críticas las cuales utilizando métodos de identificación de problemas: lluvia de ideas, matriz causa y efecto, diagrama de Ishikawa y Pareto permiten determinar las causas raíz relacionadas en mayor cantidad con la mano de obra y el medio ambiente de la planta de producción. Para conseguir reducir tiempo y mejorar la calidad de los productos en base a la filosofía Lean es fundamental aplicar las herramientas como 5S, TPM (mantenimiento autónomo), Gestión visual y un sistema tecnológico en la producción del producto estrella. En términos cuantitativos, la implementación de herramientas de Manufactura Esbelta representa un ahorro monetario debido a la disminución de horas extras de S/. 5384.5 y la recuperación de un 96% de mermas. Asimismo, la automatización de procesos con la tecnología RFID permite disminuir tiempo de operación de inicialmente 24 a 4 minutos generando ahorros de S/. 348.75. Basando el análisis en el impacto financiero generado y los beneficios económicos esperados en la implementación de las 5S, así como en la tecnología RFID se concluye que el proyecto es factible en el área de producción para la línea de sacos sastres con un VAN de S/. 10 760 y una TIR de 32.28%. Es fundamental capacitar al personal al inicio del programa sobre los beneficios y la importancia de las propuestas logrando direccionar su comportamiento hacia una filosofía de mejora continua involucrándolo en el proceso.
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Análisis y propuesta de mejora en el proceso de lavado y teñido de prendas de vestir aplicando herramientas Lean Manufacturing e investigación de operacionesCollantes Champi, Tatiana Margole 02 March 2018 (has links)
El presente estudio se desarrolló en una Pyme del sector textil, dedicada exclusivamente a los procesos de acabado de prendas de vestir. Actualmente tanto las Pymes como Mypes representan el mayor porcentaje de organizaciones en el Perú; asimismo, el sector textil es uno de los potenciales rubros
en posicionarse con mayor valor agregado en el mercado nacional e internacional; sin embargo, en los últimos años debido a la competitividad del mercado extranjero, ha ido perdiendo posicionamiento en América Latina. La investigación tiene como objetivo optimizar los procesos de producción y los
recursos en la línea de lavado y teñido mediante la elaboración de un análisis y diagnóstico de la situación actual y desarrollo de oportunidades de mejora. Los conceptos y herramientas que se utilizaron para lograr estos objetivos son las 5S’s, Kaizen, Poke Yoke e investigación de operaciones, y un enfoque con la metodología lean manufacturing. Para el desarrollo del trabajo, se realizaron visitas
de jornada completa por un periodo de 2 meses, asimismo se realizaron entrevistas con los responsables de las diversas áreas para levantar la información e identificar los procesos críticos.
Con la información estructurada, se identificaron los desperdicios de los procesos productivos y su impacto económico, los de mayor alcance son: inventarios en procesamiento y reprocesos, los cuales fueron tratados con las herramientas detalladas anteriormente. Como resultado se realizaron propuestas de mejora que permiten la minimización de prendas reprocesadas, prendas falladas y tiempos muertos, asimismo incrementar la satisfacción del colaborador y del cliente, aumentar
la calidad del servicio y reducir el riesgo de accidentes. Finalmente, se realizó la evaluación económica de cada propuesta con la finalidad de determinar los beneficios en ahorro que tendrá la organización, como resultado se obtuvo un VAN de S/. 82,536.44 y una tasa de retorno (TIR) de 38.98%. / Tesis
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Mejora en los procesos de servicio automotriz enllante, balanceo y alineamiento en vehículos pesados aplicando Lean ServiceRodríguez Rivera, Sandra María 21 March 2019 (has links)
El presente estudio se ha llevado a cabo en una empresa que brinda servicios automotrices en
donde se han identificado oportunidades de mejora en sus procesos principales tomando como
base las necesidades y preferencias de sus clientes quienes fueron consultados a través de una
encuesta. El estudio consta de seis capítulos, el primero del cual contiene el marco teórico que
sirve de base para el desarrollo de los demás capítulos. En el segundo capítulo se detalla el
marco metodológico que se ha seguido para la implementación de la metodología lean el cual
es un método aplicado en otras empresas con resultados positivos. Encontramos en el tercer
capítulo una descripción general de la empresa, así como el estudio y análisis de los procesos
de enllante, balanceo y alineamiento cuyo diagnóstico es una baja eficiencia producto del
desperdicio de tiempo en varios puntos del flujo total de actividades al brindar los servicios.
El cuarto capítulo corresponde a la implementación de la mejora que inicia con la definición
de los indicadores más adecuados para medir y controlar los procesos, luego el Value Stream
Mapping (VSM) nos muestra los diferentes puntos de mejora que son explotados con la
aplicación de las herramientas lean como 5S, redistribución de taller y otras dando como
resultado una significativa mejora en los indicadores respecto de los obtenidos previamente,
además se levantó el VSM futuro que tiene una mejor eficiencia y la documentación necesaria
para registrar todo el estudio y llevar a cabo su correspondiente difusión a los involucrados e
interesados quedando como base dicha información para futuras mejoras. La evaluación
económica de dicho estudio se encuentra en el quinto capítulo que muestra la viabilidad del
estudio.
Finalmente en el capítulo seis se presentan las conclusiones a las que se ha llegado al hacer el
estudio y las recomendaciones que principalmente se resumen en la necesidad de no romper el
ciclo de mejora continua y así no retroceder en las mejoras alcanzadas. / Tesis
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Análisis, diagnóstico y propuesta de mejora en la línea de ensamble del proceso de producción de grupos electrógenos utilizando las herramientas de la metodología TLS (Teoría de las restricciones “TOC” – Lean Manufacturing – Six Sigma)Espinoza Ramírez, José Luis 08 February 2019 (has links)
La aplicación de la metodología TLS (Teoría de las restricciones “TOC” – Lean Manufacturing – Six
Sigma) se realiza a una fábrica dedicada a la producción de grupos electrógenos, carrocerías para
ómnibus; así como, a la prestación de servicios de reparación y mantenimiento en talleres
especializados. La planta de grupos electrógenos se dedica al diseño y manufactura de generadores,
tableros eléctricos y maquinaria industrial a base de motores diésel, permitiéndose lograr
consolidación y prestigio en el mercado internacional, conservándose entre las 200 mayores empresas
del Perú en los últimos 10 años, manteniendo sus proceso con certificado ISO 9001. Según
indicadores financieros de los últimos años, el rubro de grupos electrógenos ha obtenido un mayor
margen de utilidad bruta comparada a los otras rubros, 25% en promedio, motivo por el cual se
debemos enfocarnos en mejorar los procesos de esta, para no malgastar recursos en costos de
no-calidad, para de esta manera obtener mayores utilidades. Ahora, dentro de esta planta existen 3
líneas de ensamble bien definidas: Línea de menor potencia, Línea potencia media, Línea de mayor
potencia; la cantidad de grupos electrógenos producidos en la Línea menor suma alrededor del 60%,
representando una facturación superior al 35% de la planta; esta Línea de grupos electrógenos de
menor potencia a su vez se divide internamente en: Línea de fabricación de metal/mecánica, Línea de
fabricación de pintura, Línea de ensamble mecánico/Eléctrico, observando en el ensamble
mecánico/eléctrico un bajísimo porcentaje de valor agregado en el tiempo de entrega, cerca del 20%,
esto incidía en la entrega del producto terminando, tomándose más de 7 días en terminar de fabricar
un grupo electrógeno, teniendo en cuenta un horario laboral de 9 horas, razón por el cual nuestro
principal objetivo es incrementa este porcentaje. Aplicando la metodología TLS, partiendo con los
pasos del TOC como solución global, empleando formatos DMAIC del Six Sigma y herramientas del Lean
Manufacturing dentro de este, se rediseño y balanceo la línea de ensamble mecánico/eléctrico
consiguiendo elevar el valor agregado del ensamble en un 80%, permitiendo entregar los grupos
electrógenos en menos de 4 días, logrando obtener considerables ahorros y mayores
oportunidades para la empresa, los cuales se evidencia en la evaluación económica. / Tesis
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Mejora en la planificación de la demanda para una empresa cerveceraRodriguez Muñoz, Melanie Valeria 14 June 2022 (has links)
La importancia de la planificación de la demanda es parte fundamental para mejorar la
eficiencia dentro de la cadena de suministro de una empresa. Gracias a esto, se generará
una mayor rentabilidad utilizando los recursos de manera correcta.
El presente trabajo tiene como finalidad evaluar el desempeño de la planificación de la
demanda para la línea de cervezas importadas de Backus centrándonos en el pronóstico
de la demanda del producto con mayores ventas.
En primer lugar, se empezará detallando la importancia de la planificación de la demanda
en empresas industriales y la elaboración de pronósticos en base al enfoque en la
atención de clientes internos y externos. Luego, se revisarán dos casos de empresas en
las que se logró mejorar la gestión dados los cambios en los pronósticos.
Después, se presentará la empresa mediante el detalle de sub áreas, principales
reportes, resultados y la evaluación de los pronósticos actuales. Una vez realizado el
diagnóstico y el análisis de la información, se procederá a detallar la propuesta de mejora
aplicando una serie de técnicas de pronóstico sobre el producto más representativo:
Corona 355 ml.
Finalmente, se realizará la evaluación económica del proyecto donde se mostrará si el
proyecto resulta viable para la empresa.
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Análisis y mejora de procesos en una línea de producción de etiquetas autoadhesivas utilizando herramientas de lean manufacturingRios Pino, Henry Bryan 08 February 2022 (has links)
El caso de estudio presenta aquellos problemas que es posible encontrar en una empresa del sector
gráfico, dedicada a la producción de etiquetas autoadhesivas, así como aquellas propuestas de
mejora planteadas utilizando herramientas de la filosofía Lean Manufacturing.
En el primer capítulo del presente trabajo se explican aquellos conceptos acerca de las herramientas
Lean Manufacturing, necesarios para poder entender el desarrollo del caso. A continuación,
utilizando la herramienta del Value Stream Mapping (VSM) se identifica que el proceso de acabados
es aquel que no llega a cumplir con la meta establecida, por lo cual se analiza con mayor detalle.
El profundizar en el proceso de acabados se identificó que este presentaba un elevado tiempo de
Setup para la actividad de semi troquel plano, dicha actividad representa aproximadamente el 50%
del tiempo total de actividades que se realizan durante el proceso de acabados.
Por lo expuesto anteriormente, se propone implementar la metodología SMED, la cual nos permite
mediante un desarrollo paso a paso lograr una importante reducción en el tiempo de Setup de un
proceso.
Al término de la implementación de la metodología SMED se pudo lograr una reducción de
aproximadamente 44% del tiempo invertido, de 47 minutos en promedio a 26 minutos, en realizar el
Setup de semi troquel plano. Esta reducción de tiempo nos permitió incrementar la capacidad
productiva diaria en 9.5% lo que resulta en disponer de una mayor cantidad de horas productivas,
por lo que los ingresos del área se incrementaron.
En paralelo a la implementación de la metodología SMED, se crearon los grupos Kaizen, conformado
por un equipo multidisciplinario de personal de gestión y operativo para poder eliminar aquellas
causas que generaban un nivel elevado de salidas no conformes (SNC – productos de baja calidad)
Finalmente, al evaluar económicamente el proyecto en conjunto se tuvo como resultado un VAN de
$ 2028.55 y una TIR mayor al 24% (valor base para la empresa), por lo que se concluye que la
implementación del proyecto es económicamente viable.
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Elaboración de una metodología de gestión de riesgos integral para una empresa logística del sector aéreoQuiroz Cárdenas, Andrea Liliana 22 March 2022 (has links)
Ante el importante crecimiento de las operaciones aeroportuarias en América Latina, se suman importantes retos para la aviación. Por lo que se presenta la conveniencia de esta investigación, ya que la gestión de riesgos está cada vez más presente en las empresas para acompañarlas y ser un soporte que permita aumentar su valor. Los gastos que las compañías del presente sector asumen ante la materialización de los riesgos operacionales son bastante altos, lo cual genera una disminución considerable en los ingresos totales al finalizar el año.
En la presente tesis se implementará un sistema de gestión de riesgos en una empresa del sector aeroportuario con el objetivo de contar con un marco teórico para la implementación y mejora en su sistema. En primer lugar, se definirá el marco teórico considerado para la presente investigación. Ello incluirá la definición de riesgo, qué significa gestionarlos, antecedentes y cómo se de la gestión integral de los mismos. Luego se procederá a explicar la normativa considerada como parte de la investigación, la cual será la ISO 31000:2018 Gestión del Riesgo y el COSO ERM, comité de patrocinio de empresas.
Posterior a ello, se describirá la empresa, incluyendo de dicha forma el sector, actividad económica, concepción del cliente, perfil organizacional, unidades de negocio y entidades participantes en su gestión. También, se explicará los procesos de la organización, el organigrama de la organización y, por último, las referencias normativas que aplican a la organización.
En tercer lugar, se esquematizará la metodología elegida incluyendo los puntos a considerar en la investigación. Para ello, se especificará los requerimientos y recomendaciones solicitados por la normativa incluyendo los objetivos, iniciadores, entradas, actividades y salidas, detallando cada punto para un mayor control y seguimiento.
En cuarto lugar, se procederá a realizar el análisis de brechas entre la situación actual y la indicada por la normativa. Se debe tener en cuenta, que a su vez se indicará la aplicabilidad de dichos faltantes, según la madurez de gestión de riesgos a implementar en la organización. Asimismo, se aplicarán los puntos observados en el análisis de brechas, generando una política, registros de los riesgos relevantes para la organización y el análisis de software como apoyo para la Gestión del Riesgo. Para la elección del presente software, se compararán las opciones y se elegirá las más conveniente de acuerdo a los requerimientos de la organización.
En quinto lugar, se realizará un análisis de costo beneficio para la compañía, tomando en consideración las primas de los seguros adquiridos por la compañía. Por último, se brindarán las conclusiones y recomendaciones aplicables según análisis. Como conclusión se generará un ahorro de S/. 468,177.20, el mismo que deberá ser acompañado con la implementación de una política de Gestión de Riesgos, un portafolio de riesgos y un software que mejore la gestión de los mismos.
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Implementación de un algoritmo memético para resolver el problema de corte de materiales aplicado a la producción de barras de acero para hormigónGhersi Sayán, Andrés Enrique 01 February 2022 (has links)
El país ha vivido durante los últimos años un aumento en el PBI que lo ha colocado como unos
de los principales países de la región. Este crecimiento se debe al aumento sostenido de la
producción en diversos sectores. Por cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el
sector de construcción, a cargo del Ministerio de Vivienda y Construcción representa uno de los
principales contribuyentes al PBI interno (MEF), con un aporte del 5% al indicador. Además, se
proyecta un crecimiento de 7% sostenido en los próximos años, por encima del promedio
nacional. Esto ayudará a impulsar los sectores primarios y secundarios relacionados. Así que se
vuelve prioritaria la elaboración de soluciones que aumenten la eficiencia en el consumo de
recursos a todo nivel.
En particular, este proyecto plantea abordar la producción de las barras de acero para hormigón
a nivel industrial. La actividad productiva por la cual el acero fundido es convertido en barras de
acero grandes, que serán a su vez cortadas en longitud para conseguir barras más pequeñas,
que son usadas en la manufactura y la construcción de edificios. Estas son las conocidas como
barras de acero para hormigón.
El proceso consta de dos partes principalmente:
● La elaboración de barras largas estándar por el proceso de colada y
● Una segunda fase de corte para obtener los productos finales, barras de acero para
hormigón, según el tamaño solicitado por los clientes.
Aunque la producción de la barra grande (primaria) se realiza en una línea de ensamblaje a partir
de acero fundido, lo que la vuelve virtualmente infinita y modificable en tamaño, las barras
pequeñas se elaboran a partir de un tamaño estándar que cada fábrica utiliza para la
manufactura.
Para elaborar la producción de barras estándar, se toman en cuenta las negociaciones entre los
ejecutivos de ventas y los clientes potenciales, obteniéndose requerimientos de producción.
Dichos requerimientos son luego incluidos en la programación del periodo tomando en cuenta la
disponibilidad de material (acero fundido). Debido a esto, aunque la primera etapa de corte es
limpia por la naturaleza de la fabricación, en la segunda se pueden producir desperdicios y
pérdidas, pues las barras grandes no siempre se utilizan al cien por ciento en la creación de
barras de acero para hormigón.
El problema entonces es de corte de materiales, el cual consiste en conseguir un número de
piezas de diferentes largos que deben ser cortadas de una fuente, de tal forma que se cumpla
con la demanda de largos y se produzcan optimizando una función objetivo. Por lo mencionado este trabajo de fin de carrera, plantea implementar un algoritmo memético
para resolver el problema de corte de materiales aplicado a la producción de barras de acero
para hormigón.
Objetivo General
Implementar un algoritmo memético para resolver el problema de corte de materiales aplicado a
la producción de barras de acero para hormigón.
Objetivos Específicos
O1. Definir la función objetivo a evaluar para los algoritmos genético y memético
O2. Diseñar un algoritmo memético como alternativa de solución para el problema de corte de
materiales unidimensional de barras de acero para hormigón
O3. Adaptar un algoritmo genético obtenido de la revisión de la literatura como alternativa de
solución para el problema de corte de materiales de barras de acero para hormigón
O4. Implementar los algoritmos propuestos en un módulo de ejecución de algoritmos
O5. Realizar experimentación mediante pruebas numéricas para comparar el desempeño entre
ambas alternativas de solución.
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Implementación de mejora continua y calidad en un taller de conversión a gas mediante la metodología PDCASantos Santos, Roland Edgard 18 May 2022 (has links)
El presente informe narra el diagnóstico en una empresa que realiza la conversión a gas de vehículos,
donde se identifican quejas por parte de sus clientes debido al incumplimiento con las entregas, mala
calidad del servicio y generación de daños ocasionados en el taller a sus vehículos. A partir de esto, se
procede a crear propuestas de mejora empleando la metodología PDCA y el uso de otras herramientas
como las 5S, estandarización de procesos, mejora continua a través de la tecnología e implementación
de indicadores de gestión que aseguren las medidas implementadas al cierre del proyecto. Las
principales causas que se detectan en la etapa de análisis y diagnóstico es la ausencia de un protocolo
de montaje de componentes en el proceso de conversión, falta de seguimiento en las entregas e
insuficiencia en la inspección post – conversión. El proyecto obtiene resultados exitosos con la
implementación de las propuestas de mejora, se aumenta el cumplimiento de 85% a 97% a tiempo de
las entregas. Además, se incrementa la productividad en un 10.7%, lo cual aumenta la cantidad de
conversiones mensuales. Asimismo, se incrementa la calidad del servicio de 90% a 99% y se genera un
ahorro de S/ 7,900 al mes en la corrección de daños asumidos ocasionados en los vehículos durante la
estadía en el taller. También, se crea una cultura de mejora continua en la empresa tanto para el área
operativa y administrativa lo cual promueve una gestión más eficiente. Por último, en la evaluación
económica del proyecto se obtuvo un VAN de S/. 938,113 en los próximos 5 años, lo cual indica que
el proyecto garantizando la continuidad del servicio y rentable su implementación.
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Diagnóstico y recomendaciones al proceso de producción de pallets especiales en una pyme manufacturera de madera utilizando un Enfoque de Procesos y Lean ManufacturingAguirre Leaño, Ana Lucia, Cobos Palacios, Olenka, Trelles Veliz, Andrea Fiorella 14 June 2019 (has links)
La presente investigación resalta la importancia de la gestión de los procesos de valor
dentro de las pymes peruanas como elemento clave para el aseguramiento de la productividad y
la generación de ventajas competitivas que permitan a las empresas permanecer y crecer en el
mercado. El objetivo de esta investigación es realizar un análisis y proponer recomendaciones al
proceso de valor en una pyme manufacturera de madera para que a futuro se obtenga un impacto
positivo en su productividad, utilizando un enfoque de gestión de procesos y lean manufacturing.
Para que la organización pueda aplicar acciones de mejoras constantes en su sistema de
producción a corto plazo, se investigaron diferentes herramientas de optimización de procesos
que permitieron tanto diagnosticar y elaborar recomendaciones a su proceso de valor “proceso de
producción de pallets especiales complejos”. De esta manera se utilizó un enfoque basado en
procesos y lean manufacturing, siendo dos metodologías que brindan distintas perspectivas, pero
que tienen como fin último la mejora continua de procesos.
Asimismo, para diagnosticar este proceso de valor se utilizaron herramientas como:
flujograma, Diagrama Analítico de Procesos (DAP), diagrama SIPOC, diagrama Ishikawa y
diagrama Value Stream Mapping (VSM). Estos diagramas, también fueron utilizados para
plasmar mejoras al proceso de producción con una versión propuesta de cada uno. Finalmente,
como resultado del análisis y las recomendaciones se ha realizado un cuadro comparativo entre
la situación actual y propuesta, así como un estimado sobre el impacto económico que podría
alcanzar la Maderera de aplicar estas propuestas.
De acuerdo con las recomendaciones, se muestran los siguientes resultados: a)
disminución de las demoras en el proceso de producción de pallets especiales complejos en un
97.8%, eliminado la mayoría de los desperdicios; b) se diseñó un flujo de producción continuo
que permita establecer metas de producción diaria, produciendo hasta 90 pallets desde el primer
día, cuando antes no se producía ningún pallet; c) disminución del tiempo de producción de pallets
de 6 días a 5 días para pedidos de 400 pallets; d) atender mayor cantidad de pedidos y lograr
ventas hasta por S/. 1,228,032 aproximadamente (incremento de 20%); f) reducir costos que
permitan generar un mayor margen de 26% más que el inicial.
Las recomendaciones no solo buscan tener un impacto económico para la Maderera, sino
también crear una cultura de mejora continua dentro de la organización que permita satisfacer las
necesidades de los clientes, generando ventajas competitivas a través de una reducción de tiempos
de producción y optimización gradual de los procesos. Esto generará sostenibilidad en el tiempo
y una mejora constante de los métodos de trabajo que podrá repercutir en mejorar la relación con
sus proveedores y obtener una excelente reputación con sus clientes y competidores directos.
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