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Análisis, diseño e implementación de un sistema de información para una empresa de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de oficinaAyala Carreño, José Francisco 24 September 2022 (has links)
El presente proyecto de tesis tiene como objetivo general automatizar y digitalizar los procesos de
información, del área de operaciones, de la empresa Delta System Plus SAC – DSP SAC, mediante la
implementación de un sistema de información. Para ello, se realiza un análisis profundo, de los procesos
de información del área de operaciones, en donde se han encontrado varias oportunidades de mejora de
la información. Gracias a ello, se plantean los siguientes objetivos específicos: lograr que, en menos de
1 minuto, el personal administrativo y de campo, encuentre la información de trabajos de
mantenimientos realizados por parte de los operarios. También, se requiere ahorrar 15 minutos en el
trabajo de mantenimiento preventivo o correctivo, por máquina. Además, es necesario disminuir a
solamente 10 o menos, la cantidad de campos para llenar la información a mano, en un reporte de
mantenimiento. En adición, se debe estandarizar los reportes de mantenimiento; es decir, poseer un solo
formato de reporte para todos los clientes, a los que se les brinde mantenimiento de sus equipos.
También, se debe automatizar el proceso de llenado de la información de dichos reportes, eliminar
procesos repetitivos, disminuir trabajos manuales, eliminar errores de llenado de la información por
parte de los operarios, digitalizar la información de los trabajos de mantenimientos realizados, crear una
base de datos digital para consolidar toda la información del área de operaciones y permitir generar el
trabajo remoto para los operarios debido a la pandemia del COVID-19. Por tales motivos, se desarrolla
la solución, JACsystem, nombre del sistema de información, el cual tiene como propósito satisfacer
todas estas necesidades, identificadas anteriormente, dentro del área de operaciones, de la empresa DSP
SAC. Una vez culminado, la elaboración del sistema de información, se evidencia los siguientes
resultados, según los objetivos generales y específicos, mencionados anteriormente.
Resultado del objetivo general: Automatizar y digitalizar procesos de información
El presente proyecto de tesis permite, con la elaboración del sistema JACsystem, el ingreso de
información pertinente de varios trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de
oficina, mediante una interfaz web, la cual se encuentra conectada a una base de datos MySQL, para
que posterior a ello, con la implementación de un algoritmo en el sistema de información, se logre
automatizar el llenado de un reporte de mantenimiento. Ver figura 3.40. Además, dicho sistema, permite
la retroalimentación, de la información, dentro de la misma base de datos; es decir, después que el
operario termine sus labores de mantenimiento, ingresa nuevamente al sistema y digitaliza la
información del trabajo realizado. Cabe mencionar que también puede realizar un cambio de la
información, si es que se da el caso, como, por ejemplo, el número de serie de la máquina no era la
correcta, la dirección esta errada, etc.
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La aplicación de herramientas lean en pequeñas empresas incrementan la productividadPoma Rojas, Frank Jhovanny 16 February 2021 (has links)
La presente investigación se enfoca en presentar diversas micro empresas, las cuales, al presentar
problemas en sus procesos productivos, realizaron un diagnóstico e implementaron mejoras
utilizando mecanismos de Lean Manufacturing y redistribución de planta para, finalmente,
evaluar los resultados obtenidos mediante indicadores de gestión.
El trabajo presentado tiene como objetivo realizar una comparación entre dichas empresas que
utilizaron herramientas Lean Manufacturing para, en base a los resultados, develar si la
productividad de estas pequeñas empresas aumentó al implementar dichas herramientas.
Las mejoras propuestas para cada empresa, se basan en métodos de Ingeniería Industrial
aprendidas a lo largo de la carrera, tales como Lean Manufacturing, redistribución de planta e
indicadores de gestión
El procedimiento realizado para la mejora de la productividad en las empresas de la presente
investigación inicia con un profundo análisis y diagnóstico de la situación actual de cada empresa,
se calcula los indicadores de la situación actual para la comparación posterior. Luego, se plantean
mejoras a partir de las causas principales a los problemas hallados utilizando herramientas de
Ingeniería Industrial. Finalmente, se calcula los nuevos indicadores de gestión y la evaluación
económica para confirmar que el proyecto es factible.
Como resultado de la comparación, se obtiene que en todas las empresas se logra un aumento en
la productividad, por tanto, la utilización de herramientas Lean Manufacturing sí beneficia a las
pequeñas empresas, pues las ayuda a identificar y corregir problemas en sus sistemas productivos,
además, estas herramientas dan buenos resultados tanto con empresas nacionales como
extranjeras.
Se concluye, principalmente, que para los seis casos presentados la implementación de las mejoras
es viable y que, además de mejorar la productividad, también logra reducir tiempos de espera e
identificar desperdicios. Para esto, es importante no solo un análisis profundo de la empresa, sino
también la colaboración de los Gerentes y principales involucrados en el proceso productivo.
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Proyecto de mejora del sistema de pronósticos de la categoría lavavajillas en una empresa de consumo masivoCalderón Pazce, Mayra Paola 16 December 2021 (has links)
En el presente trabajo tiene como principal objetivo realizar una mejora en el sistema de
pronóstico de la categoría de lavavajillas en una empresa de consumo masivo y con presencia a
nivel mundial.
En primer lugar, mediante las herramientas de diagnóstico de operaciones presentadas en el
marco teórico se determinaron los principales problemas que se tienen actualmente y como ellos
se relacionan directamente con el proceso de planeamiento de la demanda. A partir de esto se
identificaron 5 principales causas de la venta perdida.
Como parte de las propuestas de mejora y análisis de diagnóstico se propone implementar un
método de pronóstico a nivel código que permita evitar quiebres de stock. Asimismo, se propone
la contratación de un recurso adicional debido a la carga laboral de los planificadores de la
demanda.
Finalmente, en el análisis económico realizado del proyecto con una proyección de dos años.
En línea con esto se obtiene un VAN de S/ 89,997 y un TIR = 35%. Generando ahorros en la
venta perdida y una rentabilidad por las mejoras implementadas.
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Propuesta de mejora de las operaciones en una empresa de calzado de PVC, usando MRP y herramientas de manufactura esbeltaAbanto Melendez, Madeleine Liduvina, Del Castillo León, Stefany Beatriz 31 March 2020 (has links)
La creciente demanda de las empresas productoras de calzado, considerando que Perú es el cuarto mayor productor de calzado de América del Sur, y el riesgo latente del ingreso de calzados chinos al país a precios muy bajos, está motivando a los productores nacionales a ponerse al nivel de las exigencias del mercado para así garantizar su posicionamiento en el mercado peruano.
En este sentido, la presente tesis tiene como propuesta mejorar los costos de producción, optimizar la gestión de planeamiento y reducir los tiempos perdidos en el proceso de producción de una empresa peruana productora de calzado de PVC a través de la implementación de Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP) y de herramientas de Manufactura Esbelta.
La empresa en estudio tiene como principal actividad la fabricación y distribución de calzado de PVC específicamente sandalias, ballerinas y crocs para varones y mujeres. Con la finalidad de conocer su situación actual, se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo de las áreas de planeamiento y producción .Además se realizó el mapeo de flujo de valor actual (VSM) con lo cual se determinó aplicar las herramientas de 5S’s, mantenimiento autónomo, SMED y MRP para mejorar las deficiencias actuales de la empresa. Con la implementación de las herramientas propuestas de Lean se espera lograr un incremento en 12% del indicador OEE para la máquina inyectora de sandalias para darle mayor flexibilidad a la línea de producción, y con la propuesta del sistema de planificación de la producción (MRP) se espera reducir el error pronóstico actual de 26% a 6%, además con la estrategia de ajuste seleccionada se espera lograr un ahorro de S/.16,018 del costo total de producción y se propone disminuir la cantidad de inventario de PVC de 270 bolsas a 30 bolsas. Finalmente, la implementación de la propuesta consta de una inversión de S/66,333.74 el primer año y de S/45,346.12 los 3 años posteriores, lo cual se espera que genere un valor actual neto de S/158,780.6 y una tasa de retorno de 141%, mayor al costo de oportunidad que es del 14.46% con lo cual se recomienda realizar la propuesta planteada.
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Análisis y propuesta de mejora para la gestión de inventarios de una compañía minera peruanaTorres Mejia, Renato 14 December 2021 (has links)
El presente estudio se debe a la necesidad de una compañía minera peruana en poder
mejorar la planificación de la demanda y la gestión de inventarios. Para poder llevar a cabo
esto, se ha realizado un diagnóstico general de la situación actual, así como la propuesta y
ejecución de mejoras. Luego de ello, se ha realizado la evaluación económica de las propuestas
presentadas, con la finalidad de determinar si el proyecto es viable en el plazo estipulado.
En el diagnóstico de la situación actual, se identificó que actualmente la compañía no
pronostica la demanda (consumo de artículos) y, producto de ello, muchas veces tienen sobre
stock o ruptura de stock de ítems relativamente importantes. Por ello, se recomienda la
aplicación de métodos de pronósticos para los ítems de mayor relevancia en el inventario,
analizando los errores medios absolutos e identificando aquellos que cuenten con un mejor
resultado.
Otro problema identificado es la aplicación de un único criterio para la clasificación
ABC, pues muchas veces, producto de algún consumo inusual, los artículos de bastante
relevancia terminan en la última clasificación y se les hace poco seguimiento. Por lo antes
expuesto, se recomienda la consideración de 03 criterios para dicha clasificación con la
finalidad de siempre segmentar de manera correcta los ítems según su criticidad y consumo
valorizado anual.
Finalmente, el presente proyecto arroja un Valor Actual Neto de $ 237 150 lo cual lo
hace viable. Además, el período de recuperación de la inversión es menor a 01 año.
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Propuesta de mejora en la confección de ropa de vestir femenina de una PYME mediante la aplicación de la metodología Lean six sigma y herramientas VSM, 5S’S y distribución de la plantaCrisóstomo Balvin, Mayra Joshelin, Sánchez Gutierrez, Andrea Carolina 15 April 2019 (has links)
En los últimos años, el sector textil ha tenido un crecimiento significativo en la importación y exportación de prendas confeccionadas por PYMES. Sin embargo, este no ha sido aprovechado al máximo puesto que los procesos cuentan con diversas falencias (planificación, comunicación, organización, entre otros). Por ello, con la necesidad de apoyar el crecimiento de nuevas PYMES en este sector y mejorar dichas falencias desarrollamos el siguiente informe. El presente proyecto tiene como objetivo incrementar la producción optimizando costos mediante la detección de puntos críticos en la producción y servicio de una empresa de confección. Para ello, se aplicará las herramientas Lean Six Sigma (VSM, 5S’s y Lean Service) y la distribución de planta. Como base del informe se presentan 03 casos de la aplicación exitosa de estas herramientas. Luego del empleo de estas herramientas, se obtiene un incremento de producción de 480 prendas iniciales a 680 prendas al mes con la propuesta. En adición, el impacto económico generado resulta un TIR de 38% y un VAN positivo, motivo por el cual se puede decir que el proyecto logrará recuperar la inversión en 03 años. Con ello concluimos que la aplicación de estas herramientas se puede promover el crecimiento y prosperidad de nuevas PYMES en el Perú.
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Proyecto de mejora del sistema de pronósticos en una empresa de distribución de aceites y grasas lubricantes para el sector automotriz e industrialVillegas Vidal, Bryan Jesús 21 July 2022 (has links)
En el presente trabajo tiene como principal objetivo realizar una mejora en el
sistema de pronóstico de la categoría de aceites de motor en una empresa dedicada la
distribución de aceites y grasas lubricantes para el sector automotriz e industrial. En
primer lugar, mediante las herramientas de diagnóstico de operaciones presentadas en el
marco teórico se determinaron los principales problemas que se tienen actualmente y
como ellos se relacionan directamente con el proceso de planeamiento de la demanda. A
partir de esto se identificaron las principales causas de la venta perdida, altos costos de
posesión de inventario y sobre los altos costos de transporte. Como parte de las propuestas
de mejora y análisis de diagnóstico se propone implementar un método de pronóstico que
permita evitar quiebres de stock, un sistema DRP para la reducción de los niveles de
inventario a lo largo de la cadena de suministro y una reducción de los costos de transporte
al optimizar los niveles de inventario. Asimismo, se propone la contratación de un recurso
adicional debido a la carga laboral de los planificadores de la demanda.
Finalmente, se realizó el análisis económico del proyecto con una proyección de
tres años. En línea con esto se obtiene un VAN de $ 72 781,92 y un TIR = 51,57%
generando una rentabilidad por las mejoras implementadas en los ahorros de venta
perdida, costo de inventario y transporte.
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Propuesta de mejora de una empresa de producción de sanitarios y accesorios de baño en Lima MetropolitanaTitto Porras, Luis Felipe 27 March 2018 (has links)
El presente trabajo tiene como objetivo elaborar una propuesta de mejora utilizando herramientas de
Lean Manufacturing en los procesos de producción de una empresa manufacturera de sanitarios y
accesorios de baño de Lima Metropolitana para mitigar los principales problemas en planta y
condicionar el área de producción en pro de que pueda planificar mejoras continuas. Se seleccionó
el sector sanitario debido al crecimiento económico esperado del país para el 2016, estimado en un
4.1% por el FMI (Gestión, 2016), además, la proyección de crecimiento del sector construcción en un
1.96% eleva las expectativas de crecimiento del sector sanitario ya que genera un incremento de las
ventas y crea la necesidad de contar con una óptima gestión de operaciones manteniendo los
problemas recurrentes bajos control (América Economía, 2016).
La tesis inicia con el desarrollo del marco teórico, en donde se plasman las herramientas de
análisis y de Lean Manufacturing para el diagnóstico de la empresa y el desarrollo de la propuesta
de mejora respectivamente, luego se desarrolla la descripción de la empresa y del proceso, en donde
se profundiza la organización de la empresa, la actividad económica del sector sanitario, la amplia
cartera de productos que se comercializa y el proceso de producción sofisticado que se recurre para
atender la demanda del mercado. En base a esto, se procede al diagnóstico de la situación actual de
la empresa para emplear las herramientas de análisis e identificar los principales problemas, los
cuales se identifican dos: los impactos que generan las roturas de stock entre los procesos y el
alto porcentaje de roturas de stock por cada proceso.
Del diagnóstico de la situación de la empresa, se continúa con el listado de las propuestas de
mejoras aplicando herramientas de Lean Manufacturing, que en el presente trabajo consta de
Poka-yoke, Kanban y TPM (sólo Mantenimiento Preventivo), en seguida se detalla la aplicación de
cada herramienta que en conjunto realizan sinergia para permitir un mejor aprovechamiento de los
recursos de la empresa.
Finalmente, se realiza el análisis e impacto económico de la propuesta de mejora mediante la
evaluación costo-beneficio que involucra la identificación de costos de la implementación y los
ahorros de la propuesta. De esto, se observa que la propuesta de mejora genera ahorros anuales de
S/. 96,925 soles y, al elaborar el flujo de caja, se concluye la viabilidad del trabajo,
justificado por los indicadores VAN = S/. 900,540 y TIR = 96%, que son positivos y mayores a
la inversión que podría realizar la empresa.
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Propuesta de mejora de la gestión de mantenimiento en una empresa de elaboración de alimentos balanceados, mediante el mantenimiento productivo total (TPM)García Cabello, Gonzalo Asunción 08 May 2018 (has links)
La presente investigación surge ante la necesidad de mejorar la gestión de
mantenimiento en una empresa dedicada a la producción de alimento balanceado.
Uno de los objetivos es hacer que la mejora continua sea un pensamiento estratégico
dentro de la organización y empezar a aplicarla en todos los procesos internos y así
garantizar una buena relación con los clientes y permanencia en el mercado actual.
La investigación inicia mencionando los principales conceptos teóricos del
mantenimiento productivo total (TPM) desde los pasos a seguir para su
implementación, los pilares del desarrollo de este programa, las ventajas que
significan implementar esta metodología de trabajo, y algunos casos de éxito tras la
su implantación.
Luego de ellos se brinda una breve descripción de la empresa en estudio, la
descripción de los productos que comercializa, su ambiente competitivo, descripción
de sus operaciones de producción y mantenimiento e indicadores actuales.
Tras esta descripción, se realizará el diagnóstico de la situación actual, identificando
problemas como la ausencia de indicadores que midan la verdadera capacidad de
planta, la falta de estandarización de sus procesos y el poco o nulo conocimiento del
personal en los equipos y maquinarias con los que trabaja.
Para ello se desarrollan distintas propuestas para cada problema en particular, como
la necesidad de implementar un sistema de gestión de mantenimiento asistida por
ordenador (GMAO); el método de clasificación de la merma; trabajos de
mantenimiento autónomo; 5S; capacitaciones y formación de los colaboradores en
temas operativos, calidad y seguridad; y estandarización de procesos. En cada punto
propuesto se hace mención de los ahorros y beneficios de hacer las mejoras.
Por último, tras haber desarrollado la propuesta de implementación se presentan
los beneficios económicos para este proyecto de implementación de TPM. Teniendo
ahorros mensuales de S/. 6,731.60 con una inversión inicial de S/: 30,612.63.
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Análisis y mejora de procesos en una empresa de automatización industrial y electrificación aplicando la metodología DMAICAlcántara Lozano, Guillermo de Jesús 15 July 2017 (has links)
El presente proyecto de investigación tiene como propósito reducir la variabilidad en
el proceso de desarrollo de ingeniería dentro de una empresa de electrificación y
automatización industrial aplicando la metodología DMAIC.
En el primer capítulo, se presenta el desarrollo del marco teórico en el cual se
describe la metodología DMAIC y las herramientas asociadas a cada una de las
etapas, así como también, se presentan dos casos de estudios en condiciones
similares tanto en proceso como en metodología aplicada.
En el segundo capítulo, se realiza una descripción de la compañía en términos de
su organización, perfil organizacional y principios empresariales, su recurso
humano y las unidades de negocios correspondientes. Seguidamente, se realiza un
diagnóstico en dónde, utilizando los objetivos estratégicos de la compañía como
criterios de evaluación, se elaboró la matriz de despliegue de funciones de calidad
mediante la cual se determinó que el macroproceso de gestión de la realización del
producto es crítico, finalmente, a través de una matriz de priorización, se elige el
proceso de ingeniería como objeto de estudio. Asimismo, se analiza la gestión de
indicadores del proceso en cuestión con la finalidad de identificar los principales
problemas; se analizan las causas raíces, las mismas que serán priorizadas para
que finalmente, se planteen las contramedidas y se seleccionen las más adecuadas
de acuerdo al resultado de la matriz de evaluación.
En el tercer capítulo, se presenta el desarrollo de la metodología DMAIC. En la
etapa definir, se detalla el proceso así como también se identifica e interpreta la voz
del cliente en busca de variables medibles en el proceso. En la etapa medir se
procede a recopilar los datos y realizar el análisis estadístico de cada una de las
variables, seguidamente, se realiza una medición de la capacidad del proceso
actual. En la etapa análisis, se identifican y analizan las causas raíces de los
problemas principales que son: demora en la entrega, alta cantidad de revisiones y
baja calificación del documento. Seguidamente, se procede a desarrollar el análisis
modal de fallas y efectos con la finalidad de priorizar las causas raíces más críticas.
En la etapa mejorar, se diseñan las propuestas de mejora en base a los resultados
obtenidos en las etapas previas. De acuerdo con ello, se optimiza el diseño de
experimento para determinar los niveles óptimos de los factores críticos que
permiten reducir la variación del tiempo de entrega; asimismo, se propone la
implementación de herramientas de mejora como Poka Yoke, estandarización del
proceso de ingeniería y un plan de capacitación. En la etapa controlar, se propone
el uso de una matriz de seguimiento por tipo de documento a fin de monitorear el
cumplimiento del objetivo de entrega a tiempo.
Finalmente, se realiza la evaluación técnica y económica de las propuestas de
mejoras. Con las mejoras planteadas, se logra reducir la variación del tiempo de
entrega de 8.427 a 2.4408 días (reducción del 71%); asimismo, con la
automatización de documentos, se permite reducir el tiempo de actualización de
documentos de 168 horas anuales a 42 horas anuales (reducción del 75%). Al
cuantificar los ahorros, en un escenario pesimista se logra un ahorro anual de
S/.219,156 mientras que en un escenario optimista, se logra un ahorro anual de
S/.459,303. Por último, se determina la viabilidad del proyecto para un escenario
pesimista con un valor actual neto de S/.157,166 y una tasa interna de retorno de
39%; y de igual forma, para un escenario optimista con un valor actual neto de
S/.386,685 y una tasa interna de retorno de 53%.
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