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Planificación estratégica para la empresa Ventavid, aplicable para el período 2014-2018Ibarra Basoalto, Marcelo January 2013 (has links)
Magíster en Gestión y Dirección de Empresas / El objetivo de esta tesis es, mediante una Planificación Estratégica, mejorar los procesos internos de la empresa Ventavid en el período 2014 2018, lo anterior, para obtener un aumento significativo en la gestión interna y así, dar mayor valor a la compañía. La justificación de este trabajo radica en el interés por plasmar los conocimientos adquiridos en el Magister de Gestión y Dirección de Empresas aportando conocimientos de vanguardia a los administradores del negocio.
Este documento contempla la recopilación de información pasada de la empresa, para con esta realizar un diagnóstico de la situación actual de la compañía, para posteriormente desarrollar un estudio del medio interno y externo de la misma, lo anterior apoyado con las metodologías de Porter, FODA y Pest, que nos indicará las capacidades, falencias y competencias de la empresa.
Posteriormente se planteará el lineamiento del negocio, junto con proponer una estrategia para la empresa, para mejorar el medio interno de la empresa, así, se determinarán los factores críticos de éxito. De esta manera se generará un estudio de factibilidad económica de las propuestas establecidas mediante un análisis costo/beneficio y sensibilidad la que indicará si es factible seguir adelante con la implementación de tales propuestas.
El trabajo descrito anteriormente, indica que con la implementación de las propuestas de mejora, la empresa obtendrá en el término del periodo de implementación un crecimiento de 13%, además de mencionar que el periodo de recuperación de las inversión inicial es de 4,8 años, siempre y cuando se realicen importantes niveles de inversiones y se siga paso a paso las recomendaciones que plantea el documento.
Es necesario indicar que la mayoría de las Pymes, presentan un gran potencial y altas posibilidades de surgir, siempre y cuando realicen sus operaciones de manera ordenada y con gran espíritu de emprendimiento, para afrontar las dificultades que se presenten en el tiempo.
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Diagnóstico y mejora de procesos en el área de producción de una fábrica de envases de vidrioLlanqui Guizado, Cinthia Carolina, Santillán Rojas, Leidy 04 March 2017 (has links)
El presente trabajo de desarrolla a partir de la situación actual en una empresa del
rubro de manufactura de envases de vidrio. Este caso de estudio comprende
específicamente el proceso de producción de envases de vidrio, dividida a su vez en
seis subprocesos principales, los cuales son: Mezcla, Fundición y
Acondicionamiento, Formación, Recocido, Inspección y Paletizado.
El análisis realizado se centró principalmente en las carencias identificadas en los
subprocesos de formación e inspección, tomando como base las diferentes técnicas
generales empleadas para definir, medir y analizar los procesos. En la etapa de
descripción se definen los procesos de la empresa a detalle. Posteriormente se
identifican los subprocesos críticos. Al medir cada uno de estos subprocesos, se
identificaron como actividades relevantes la corrección de los defectos en los moldes
e Inspección electrónica y visual antes del paletizado de los subprocesos de
Formación e Inspección respectivamente. En la etapa de mejora se diseñan las
propuestas en base a los resultados obtenidos en las etapas previas. Se aplican
técnicas generales como la aplicación de un sistema kanban, simulación de eventos
discretos y redes neuronales, las cuales buscan mejorar los tiempos de reposición
de moldes, reducir el costo de producto perdido implementando un tipo de
mantenimiento preventivo y disminuir la cantidad de producción observada por
defectos críticos respectivamente.
Los principales resultados estimados a partir de las mejoras plantadas indican una
reducción considerable de tiempo de atención e inventarios por parte del área de
moldes, así como ahorros por detección de defectos críticos y en los costos de
producto perdido por inspección automática deficiente. En términos económicos, se
estima como resultado un ahorro que asciende los US$ 7,239,084.69 anuales. / Tesis
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Planeamiento estratégico de la industria peruana del vidrio, cerámico, refractarios y afinesAlva Ayllón, Antonio, Ayala Abad, Jonathan, Muñoz Gálvez, Carlos, Ruiz Reynaga, Juan 07 July 2017 (has links)
xv, 170 h. : il. ; 30 cm. / El presente documento consiste en la elaboración del Planeamiento Estratégico de la
Industria del Vidrio, Cerámica, Refractarios y afines. El Plan estratégico fue desarrollado
tomando en cuenta información actual e histórica respecto a la industria, así como también
los factores externos e internos que intervienen en su ciclo productivo. La empresa pertenece
al sector manufactura, del rubro Minerales no metálicos y se tiene una amplia información
respecto a la industria dado que casa uno de los sub-sectores: vidrio, cerámica y refractarios
posee cada uno sus propias fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas las cuales
finalmente han servido como punto de partida para la elaboración de las matrices de análisis
del planeamiento: matriz de evaluación de factores externos, internos, las cuales se usaron
para la elaboración de la gran matriz FODA donde se plasmaron las estrategias a utilizar con
el afán de lograr los objetivos de largo plazo.
La industria en mención como dice el párrafo anterior pertenece al rubro manufactura
el cual juega un papel importante para la contribución al PBI Nacional y a la empleabilidad.
Sin embargo la industria a la actualidad no alcanza los márgenes deseados dado que la
competencia externa y factores internos han influido de manera directa en los resultados de la
industria. Un común denominador en la industria es la falta de visión que carece así como
también una marcada desintegración lo cual hace que no se tenga un plan claro al 2027 que
tenga por objetivo incrementar los ingresos y generar más empleo. Es por ello que las
estrategias planteadas servirán para que los objetivos de incrementar el volumen de ventas, el
ROE y la empleabilidad formal sean sostenibles al 2027 basándonos en la aplicación de
mejores prácticas, tecnología, innovación, mano de obra calificada para de esta manera
obtener la ventaja competitiva que nos hará líderes en la región / The present document consists on the elaboration of the Strategic Planning of the
Glass Industry, ceramics, refractories and related. The Strategic Plan was developed taking
into account current and historical information regarding the industry, as well as external and
internal factors that intervene in its production cycle. Since it is a manufacturing company in
the non-metallic Minerals sector, there is ample information regarding the industry, since
each of the sub-sectors: glass, ceramics and refractories has its own strengths, weaknesses,
opportunities and threats. Which have finally served as a starting point for the elaboration of
the planning analysis matrix. In addition, this information served as the basis for the
development of the different strategies with the aim of achieving the long-term objectives.
The industry, as mentioned in the previous paragraph, belongs to the manufacturing
sector which plays an important role for the contribution to the National GDP and the
employability. However, today's industry does not reach the desired margins since external
competition and the few or almost no state reforms in favor of operations have a direct
influence on the sector performance. A common denominator in the industry is the lack of a
long-term vision, this is clearly observable by the fact that it does not have a clear plan to
2027 aimed to increase sales and generate more employment. That is why the strategies
proposed will serve to ensure that the objectives of increasing sales volume, ROE and formal
employability are sustainable by the next decade, based on the application of best practices,
technology, innovation and skilled labor to achieve the competitive advantage that will make
us the regional leaders / Tesis
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Diagnóstico y mejora de procesos en el área de producción de una fábrica de envases de vidrioLlanqui Guizado, Cinthia Carolina, Santillán Rojas, Leidy 04 March 2017 (has links)
El presente trabajo de desarrolla a partir de la situación actual en una empresa del
rubro de manufactura de envases de vidrio. Este caso de estudio comprende
específicamente el proceso de producción de envases de vidrio, dividida a su vez en
seis subprocesos principales, los cuales son: Mezcla, Fundición y
Acondicionamiento, Formación, Recocido, Inspección y Paletizado.
El análisis realizado se centró principalmente en las carencias identificadas en los
subprocesos de formación e inspección, tomando como base las diferentes técnicas
generales empleadas para definir, medir y analizar los procesos. En la etapa de
descripción se definen los procesos de la empresa a detalle. Posteriormente se
identifican los subprocesos críticos. Al medir cada uno de estos subprocesos, se
identificaron como actividades relevantes la corrección de los defectos en los moldes
e Inspección electrónica y visual antes del paletizado de los subprocesos de
Formación e Inspección respectivamente. En la etapa de mejora se diseñan las
propuestas en base a los resultados obtenidos en las etapas previas. Se aplican
técnicas generales como la aplicación de un sistema kanban, simulación de eventos
discretos y redes neuronales, las cuales buscan mejorar los tiempos de reposición
de moldes, reducir el costo de producto perdido implementando un tipo de
mantenimiento preventivo y disminuir la cantidad de producción observada por
defectos críticos respectivamente.
Los principales resultados estimados a partir de las mejoras plantadas indican una
reducción considerable de tiempo de atención e inventarios por parte del área de
moldes, así como ahorros por detección de defectos críticos y en los costos de
producto perdido por inspección automática deficiente. En términos económicos, se
estima como resultado un ahorro que asciende los US$ 7,239,084.69 anuales.
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Business consulting - Vidrios Arequipa S.A.C. Reducción del porcentaje de mermas en la línea de templado de la empresa Vidrios Arequipa S.A.C.Aguilar Carrera, Anette Jakeline, Arana Ponce, Jose Alonso, Guitton Manrique, Johanna Marluve 05 April 2021 (has links)
Vidrios Arequipa S.A.C., es una empresa peruana con más de 12 años en el mercado,
dedicada a la fabricación y comercialización de cristales de seguridad, esta empresa comenzó
como grupo económico con más de 12 años de experiencia dedicado al mismo rubro pero
enfocado principalmente al sector construcción, al contar con factores negativos en la
rentabilidad de la empresa se decide cambiar el modelo de negocio, dando prioridad a la
actividad de producción y comercialización, el cambio contribuyó a establecer alianzas con
sus principales clientes al no representar competencia para ellos, sus principales unidades
productivas son corte, entalle, lavado y pulido, es de importancia resaltar que su principal
mercado está en la Zona el Sur del país con un 80% de facturación y 20% en la ciudad de
Lima.
Después de analizar el giro de negocio de Vidrios Arequipa S.A.C. se ha identificado
que la línea más importante es la de Vidrio Templado de ocho mm de espesor, siendo este el
80% de la producción que genera al mes, y como la unidad más importante es el corte, por
que inicia con el cumplimiento de lo solicitado por el cliente según sus especificaciones, al
hacer la evaluación se identificó que el principal problema es el porcentaje de merma de
dicha línea, representa el 12.9% de la producción, afectando las ratios de productividad y
reduciendo los márgenes de ganancia. Se identificó tres soluciones relacionadas directamente
con el problema de estudio y una oportunidad de mejora para la empresa, las cuales están
orientadas a la estandarización y control de procesos, mejorar la calidad de las materias
primas utilizadas y optimización de la maquinaria.
La implementación de las propuestas representa un total de inversión de PEN
938,000.00, proyectando en 5 años que el porcentaje de mermas se reduzca a 6.19% el cual
representa un VAN de PEN 635,722.63 y una TIR de 31% para la empresa. / Vidrios Arequipa SAC, is a Peruvian company with more than 12 years in the
market, dedicated to the manufacture and commercialization of safety glass, this company
started with an economic group with more than 12 years of experience dedicated to the same
field but focused mainly on construction sector, that is why they change the business model
where the main activity is production and commercialization of safety glass, when making
this change they stop competing with their customers, because they are not dedicated to
installation which also generates obtain competitive advantages for growth in sales, its main
production units are cutting, notching, washing and polishing, it is important to highlight that
its main market is in the South Zone of the country with 80% of turnover and 20% in the city
from Lima.
After analyzing the business line of Vidrios Arequipa S.A.C. It has been identified that the
most important line is the Tempered Glass of six mm thickness, this being 80% of the
production generated per month, and as the most important unit is the cut, because it begins
with the fulfillment of the Requested by the client according to their specifications, when
making the evaluation it was identified that the main problem is the percentage of shrinkage
of said line represents 12.9% of production, affecting productivity ratios and reducing profit
margins. Three solutions related directly to the study problem and an opportunity for
improvement for the company were identified, which are aimed at standardizing and
controlling processes, improving the quality of raw materials used and optimizing machinery.
The implementation of the proposals represents a total investment of PEN 938,000.00,
projecting in 5 years that the percentage of losses will be reduced to 6.19% which represents
a NPV of PEN 635,722.63 and an IRR of 31% for the company.
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Mejora de la eficiencia de formación de una planta de fabricación de envases de vidrioCardenas Lino, Renzo Francisco 17 January 2020 (has links)
La presente investigación titulada “Mejora de la eficiencia de formación en una planta de fabricación de envases de vidrio” tiene el objetivo de determinar como la metodología Lean Six Sigma bajo la estructura DMAIC mejora la eficiencia de formación en la línea A2 de la zona caliente de producción en donde se forman los envases de boca ancha. Para la sustentación del estudio se siguió la metodología sugerida por los profesores canadienses Salah Rahim y carretero en su investigación “The integration of Six Sigma and Lean management”, la cual fue publicada en la International Journal of Lean Six Sigma. La investigación ofrece un estudio de las diversas metodologías de Lean Six Sigma aplicadas a diversos problemas alrededor del mundo. Los autores definen 6 tipos de modelos aplicados según el estudio de todas las metodologías aplicadas. Incluso, las herramientas usadas en cada uno de los estudios revisados no son los mismos. Es decir, hay una elaboración de receta según el tipo de problema en investigación. Dada la situación explicada en el párrafo anterior, los autores sugieren el Modelo 6 de Lean Six Sigma, en donde se aplican las herramientas de Lean y Six Sigma de manera simultánea. Además, se enfocan en un mismo problema, se definen los objetivos y se busca mejorar la eficiencia reduciendo la variabilidad y reduciendo los tiempos improductivos. Esta metodología propuesta sigue la estructura DMAIC. Sin embargo, los autores sugieren elaborar la propia receta del uso de herramientas, según el tipo del problema en estudio. Por lo descrito en párrafos anteriores, en la aplicación de la metodología en las 5 fases de la estructura DMAIC, se define el alcance y los objetivos y se encuentra que el principal problema de la eficiencia de formación está asociado a los errores de inspección en la zona caliente o primera fase de inspección, errores asociados a los equipos de moldura, equipos variables en mal estado, la generación de calibraciones inadecuadas, falta de registros de control, entre otras. La metodología establecida permitió establecer planes de mejora para generar un ahorros producto del incremento de la eficiencia actual de 78.76% a 82%. / Tesis
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Trabajo de investigación sobre la oportunidad de inversión en el reciclaje y valorización de vidrio doméstico e industrialGodomar Grado, Gonzalo 01 September 2020 (has links)
En los últimos años la población mundial y peruana ha estado tomando conciencia respecto al reciclaje de desechos, apuntando a un modelo ecosostenible (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2017) debido al constante incremento de los gases de efecto invernadero y partículas concentradas de dióxido de carbono en el ambiente, llegando estas últimas a niveles alarmantes en el año 2018, logrando una concentración de hasta 410.31 ppm, superando a creces las 300 ppm registradas por más de 800 000 años (El Tiempo, 2018).
El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la viabilidad de la implementación de una planta de reciclaje de vidrio para poder aminorar la cantidad de gases contaminantes emitidos al medio ambiente, buscando a su vez promover la industria elaboradora de envases de vidrio.
Para poder incursionar en el mercado de reciclaje de vidrio se tomó en cuenta el crecimiento de la demanda de las principales empresas productoras de envases de vidrio a nivel de Lima Metropolitana, así como sus principales necesidades al momento de compra del insumo calcín.
Se determinó como producto único y principal al calcín en base a un análisis de las necesidades del mercado peruano, que cuenta actualmente con desabastecimiento según sus objetivos organizacionales, tomando como ejemplo y enfoque principal a la empresa Owen Illinois por su alta demanda y participación en el mercado.
A lo largo del presente trabajo de investigación, se desarrollará un análisis estratégico a través del macroentorno con el PESTEL, el microentorno con las cinco fuerzas de Porter y del sector industrial focalizado en los proveedores y competidores actuales, así como los potenciales clientes y posibles productos sustitos en la industria. También se planearán los objetivos estratégicos de la empresa, así como el análisis de la matriz FODA y evaluación de los factores internos (EFI) y factores externos (EFE).
Finalmente, de acuerdo con la investigación realizada, se concluye que implementar una planta de reciclaje de vidrio resulta atractivo para el mercado, ya que cubre gran parte de las necesidades de las empresas productoras y aminora la contaminación ambiental a mediano y largo plazo del país. Sin embargo, el análisis del estudio es conceptual, por lo que se deberá esperar a la evaluación de un análisis económico y financiero para dictaminar la puesta en marcha del proyecto.
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Propuesta de mejora en el proceso de retornabilidad del material de empaque del producto terminado en Owens Illinois Perú S.A.Garay Doig, Billy, León Bazán, Alberto, Muñoz Marín, Julieth Maritza, Vidal Vidal de Miranda, Melissa del Rocío 10 June 2021 (has links)
La empresa Owens Illinois nace en el año 1929 en Ohio, Estados Unidos. La
empresa se dedica a la fabricación de envases de vidrio siendo empresa líder a nivel
nacional. Actualmente la empresa cuenta con 81 plantas en 21 países del mundo,
empleando alrededor de 24,000 personas. En nuestro país la empresa O-I inició
operaciones en el año 1993 con una planta en la provincia constitucional del Callao y en el
año 2007 inauguró su segunda planta en el distrito de Lurín. El modelo de negocio está
basado en costos, gracias a un gran volumen de producción a bajo costo. En ambas plantas
se procesan cerca de 250 mil toneladas de vidrio.
Las actividades principales son la logística de entrada, la producción de envases de
vidrio y la logística de salida. En la logística de salida se encuentra el proceso de
retornabilidad del material de empaque, luego de analizar el proceso se ha identificado que
este proceso no está siendo eficiente, debido a que parte del material se queda donde el
cliente y no retorna a la planta, además solamente un 50% del material que retorna está en
condiciones de ser reutilizado. Para mejorar la retornabilidad del material de empaque se
hizo un análisis causa raíz del problema, logrando identificar las alternativas de solución
una está basada en una mejora del proceso de recuperación de los materiales y la otra en
una estandarización de procesos integrando todas las actividades desde que el material sale
del cliente y retorna a la línea de producción para ser reutilizado. Implementada la
propuesta con una inversión de 5,000 dólares se espera que el porcentaje de material que
retorna a la planta para ser reutilizado se incremente en un 20%. Esto significaría un ahorro
de 750 mil dólares que se dejarían de comprar en material nuevo. / Owens Illinois was born in 1929 in Ohio, United States. The company is dedicated
to the manufacture of glass containers, being a leading company at a national level.
Currently the company has 81 plants in 21 countries worldwide with about 24,000 people
employed. In our country, the O-I company began operations in 1993 with a plant in the
constitutional province of Callao and in 2007 it opened its second plant in the district of
Lurín. The business model is based on costs, thanks to a large volume of production at low
cost. About 250 thousand tons of glass are processed in both plants.
The main activities are incoming logistics, glass container production and
outcoming logistics. In the outcoming logistics there is the process of returning of the
packaging material, after analyzing the process it has been identified that this process is not
being efficient due to the fact that part of the material stays with the client and does not
return to the plant, Furthermore, only 50% of the returned material is ready to be reused.
To improve the returning of the packaging material, an analysis of the core cause of the
problem was carried out, managing to identify alternative solutions. One alternative is
based on the improvement of the materials recovery process and the other is based on a
standardization of processes integrating all activities starting from the material leaving the
customer and returning to the production line to be reused. Once the proposal is
implemented with an investment of $ 5,000, it is expected that the percentage of material
that returns to the plant to be reused will increase by 20%. This would mean a saving of
750 thousand dollars that would not be used to buy new material.
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Diagnóstico y Análisis de Variables que Afectan la Eficiencia del Proceso Productivo de la Vidriera Heinz Glas PerúLa Torre Rivas, Julio Alejandro, Montes Quelopana, José de Jesús 06 October 2022 (has links)
Durante los últimos años, la empresa Heinz Glas Perú ha mantenido un desempeño
regular en cuanto a sus actividades de producción de vidrio. Si bien los trabajadores desde los
puestos más técnicos hasta los altos cargos están determinados a dar lo mejor de sí mismos durante
sus labores, no existe una diferencia significativa en cuanto al incremento de ventas o a la mejora
de eficiencia dentro de las líneas de producción de la empresa. Parte de ello se debe a la falta de
conocimiento de las variables que influyen en la cadena de producción de la empresa y el impacto
que generan como consecuencia.
La presente investigación tiene como objetivo el diagnosticar la condición actual en la
que se encuentra el proceso productivo de la empresa y determinar a través de un análisis las
consecuencias que cada factor relevante puede tener a largo plazo. Por esta razón, se presenta en
las primeras páginas una contextualización acerca de la empresa, así como el entorno en el cual
se está desarrollando actualmente. Posteriormente, se presenta la metodología a la cual estará
vinculado el análisis de la situación. A continuación, se presentarán los métodos de recolección
de datos que serán tanto de carácter cualitativo como cuantitativo. Por último, se exponen los
hallazgos obtenidos durante el trabajo de campo, y se presentan las conclusiones y
recomendaciones en base a ellos.
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Mejora del proceso de inspección y paletizado, de una empresa fabricante de envases de vidrio, mediante el uso de herramientas LeanPeceros Egoavil, Mayra Claudia 11 October 2021 (has links)
El estudio se centra en el área de inspección y paletizado de una empresa manufacturera de envases de
vidrio, esta área es la encargada de asegurar cero filtraciones de defectos hacia el cliente, así como del
correcto armado y empaque del producto final (pallets). Para ello busca reducir la pérdida de envases
por anomalías de equipos.
El objetivo de la presente tesis titulada “Mejora del proceso de inspección y paletizado, de una empresa
fabricante de envases de vidrio, mediante el uso de herramientas lean”; es demostrar como mediante la
aplicación de herramientas lean, se reducen y/o eliminan los desperdicios del área.
Se define el alcance y se encuentra que el principal problema de eficiencia del área se asocia a la baja
capacidad del robot de paletizado y a las paradas de los equipos de inspección.
Para dar solución a las causas encontradas, se aplican herramientas como: SMED, 5’S, Gestión Visual
y Mantenimiento autónomo.
Se plantea las propuestas de mejoras por cada herramienta, además se costea y cuantifica el beneficio
económico. Logrando una TIR de 76%, con lo cual se puede afirmar que el proyecto es beneficioso, al
ser comparado con el COK de 26%.
En general, las herramientas tienen un impacto económico positivo, siendo el Mantenimiento autónomo
la principal con un beneficio anual de S/1,311,625.64 ; sin embargo, las otras tres (03) herramientas
también son beneficiosas. Al calcular la rentabilidad de cada una de ellas, todas tienen una TIR mayor
a 73% versus un COK de 26%.
Como conclusión principal, se identifica la falta de capacidad de diseño del robot de paletizado,
actualmente este trabaja al 120% de su capacidad nominal; además, como recomendación se hace
énfasis en mejorar el registro de eventos que permitan cuantificar mejor el costo real del sobreesfuerzo
realizado por el robot.
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