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Programación de la producción en una empresa siderúrgica usando programación lineal entera mixtaRoca Silva, Enrique Abel 23 July 2019 (has links)
La industria del acero en Perú, así como en varios países de América y Europa, viene atravesando en los últimos años por una aguda crisis, originada principalmente por la sobreproducción de acero y la desaceleración de la economía china, lo cual ha generado que el país oriental aumente sus exportaciones a mercados extranjeros ofreciendo productos a precios muy bajos (en ocasiones menores al costo de producción) que afectan directamente a las siderúrgicas locales. En vista de lo anterior, el precio y calidad se convierten en factores determinantes al momento de optar por un producto u otro, lo que ha llevado a las empresas (no sólo siderúrgicas) a buscar alternativas de producción que permitan obtener el equilibrio entre costo y calidad, a fin de poder contrarrestar ante la aparición de nuevos competidores. Alineado con una política de reducción de costos, se plantea un modelo matemático cuyo objetivo será obtener la mezcla de ingredientes de menor costo que satisfaga las condiciones de calidad exigidas en las operaciones de fundición. Este modelo aparece como alternativa a los modelos tradicionales de programación de la producción que se soportan en la experiencia y habilidad de los funcionarios. Asimismo, se incluirá en el modelo la recuperación y reutilización de residuos y mermas dentro del proceso a fin de lograr un ahorro máximo. En el presente proyecto, se revisarán brevemente aplicaciones similares en otras empresas, se buscará adaptar el modelo a las necesidades particulares de la empresa analizada y la herramienta propuesta será validada en dos periodos de prueba, obteniendo ahorros por $911,520 en el primer periodo y $731,980 en el segundo, valores significativos que contrastan notablemente en relación a los costos de implementación necesarios, lo cual se verá reflejado en los indicadores económicos obtenidos (VAN= $1,566,132). Además, se presentará como valor agregado una interfaz amigable al usuario, la cual le permitirá actualizar la información del proceso sin necesidad de realizar cambios en el código de programación, lo que genera que el modelo sea de fácil acceso para todo el personal de la empresa.
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Análisis y propuesta de mejora en la confección de ropa deportiva de una pyme aplicando herramientas de manufactura esbeltaLuque Huanca, Juan Carlos 24 July 2020 (has links)
La presente investigación se desarrolló en una pyme de confecciones de la ciudad de Juliaca dedicada a la producción de ropa deportiva. Actualmente, las pymes representan el mayor número de empresas registradas en el país y en su mayoría son emprendimientos unipersonales o familiares basados en un oficio o experiencia en comercialización. Por tal motivo, carecen de herramientas modernas de gestión y optimización de procesos, situación que los pone en desventaja para competir con los productos importados de origen asiático.
El presente trabajo tiene como finalidad incrementar la producción y mejorar la productividad de los procesos de una pyme mediante la identificación de procesos críticos, desperdicios y aplicación de herramientas de Manufactura esbelta (5S’s, estandarización y kaizen). Para el desarrollo de este trabajo, se levantó información disponible de la empresa como indicadores de producción y se realizó visitas para obtener información no disponible como tiempos por proceso. Es normal que una empresa pequeña no cuente con los indicadores necesarios en su proceso productivo como tiempos de producción y tiempos de demora.
El trabajo tiene como primer capítulo el marco teórico donde se expone los principios y herramientas de Manufactura esbelta. Posterior al marco teórico, se exponen tres casos de estudio que tuvieron una implementación exitosa de las herramientas propuestas. También se presenta un diagnóstico de la industria textil y confecciones partiendo de nivel global hasta el mercado local donde opera la empresa. Luego, se realiza un diagnóstico de los procesos de confección para identificar el proceso cuello de botella y compararlo con el takt time. Tal comparación permite identificar las herramientas a utilizar para la mejora de procesos.
Como resultado de las mejoras propuestas se estima un incremento de la capacidad de producción de 10% en su principal familia de productos: “buzos sin forro”. Con una inversión inicial de 20,130 soles y 13,325 a lo largo del primer año, se desarrolló la evaluación económica obteniendo una TIR de 25.3% y un VAN positivo, el tiempo de retorno de inversión de 1.83 años o 22 meses.
Finalmente se concluye que la aplicación de herramientas de manufactura esbelta es viable en pequeñas empresas ubicadas en Juliaca y que permitiría el crecimiento de las mismas.
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Análisis y mejora del proceso productivo de una planta de harina residual de pescado aplicando la metodología six sigmaSalvador Pachas, Marcos Renzo, Bouroncle Mendoza, Renzo Abel 11 May 2017 (has links)
El presente proyecto tiene como objetivo principal mejorar los procesos de la
elaboración de harina residual de pescado a través del uso de la filosofía Six Sigma
y su metodología DMAIC.
El proyecto se inicia con el desarrollo del marco teórico requerido para el
entendimiento del documento, a continuación se describirá la empresa en estudio y
se le realizará un diagnóstico, el cual tendrá un alcance desde nivel de macroprocesos
hasta un nivel de actividades, con el objetivo de evaluar los rendimientos
de los indicadores asociados a los sub-procesos con mayor prioridad de acuerdo a
los objetivos operativos del área de transformación, los cuales revelarán los
principales problemas que aquejan a la empresa para los cuales se presentarán
potenciales soluciones. Una vez realizado el diagnóstico de la empresa, se dará
inicio a la metodología DMAIC.
En la etapa de definición, se identificarán los principales problemas que aquejan a
la empresa y se determinará las necesidades de primer nivel de los clientes (Voz
del cliente) y se traducirá hasta un nivel de necesidades (variables). En la etapa de
medición, se validará el sistema de medición actual para seguidamente realizar las
mediciones de las variables identificadas en la etapa previa, se tomarán muestras
para posteriormente realizar pruebas de normalidad y sus respectivas gráficas de
control. Finalmente se determinará la capacidad de proceso y niveles sigma,
indicadores que servirán de línea base del proyecto. En la etapa de análisis, se
seleccionarán los factores que influyen significativamente en la variable de salida
(% de proteína) de acuerdo a los resultados obtenidos del diseño de experimentos
llevado a cabo. En la etapa de mejora se buscará maximizar la variable de
respuesta (% de proteína) haciendo uso del optimizador de respuesta del Software
Minitab, se tomó en cuenta los promedios históricos de valores máximos de
porcentaje proteína obtenidos por la empresa. En la etapa de control, con el
objetivo monitorear y controlar que las mejoras se mantengan en el tiempo, se
compararon las nuevas capacidades y niveles sigma de acuerdo a las propuestas
de mejoras.
Finalmente, se llevará a cabo una evaluación técnica económica de las propuestas
de mejora, con la finalidad de determinar su factibilidad y rentabilidad económica.
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Análisis y propuesta de mejora del proceso productivo de jabas para transporte de pollo vivo aplicando herramientas de lean manufacturingNeyra Fernández, Lizeth Karina 15 February 2017 (has links)
El presente estudio tiene como finalidad desarrollar el análisis y plantear propuestas de mejora para la producción de jabas para transporte de pollo vivo en la empresa en estudio, mediante la utilización de herramientas Lean Manufacturing, las cuales ayudarán a la eliminación de desperdicios, costos innecesarios y aumentar la eficiencia y eficacia del proceso.
En la primera parte del presente trabajo se explican las definiciones, metodología de las herramientas, indicadores, casos de aplicación de la metodología Lean Manufacturing en la industria de plásticos y se explica datos relevantes de la empresa en estudio y del proceso productivo de jabas.
En la segunda parte del trabajo se realiza el diagnóstico Lean del flujo productivo de las jabas para transporte de pollo vivo en base al análisis del porcentaje de horas de cambio de molde, la cantidad de horas extras trabajadas, los defectos presentados en el producto, el scrap producido durante el proceso y el número de paradas registradas. De forma complementaria se realiza un análisis utilizando una matriz dónde se evalúa por herramienta Lean diferente aspectos, se calcula el OEE ( Overa// Equipmement Effectiveness), MTBF (Tiempo promedio entre fallas) y MTIR (Tiempo promedio para reparar), y finalmente se evalúa el VSM actual y futuro para asl tener una conclusión clara sobre el estado actual y las problemáticas que presenta el flujo productivo.
En la tercera parte se presenta las propuestas elaboradas en base a las siguientes herramientas: Análisis del diseno para la manufactura y ensamble, 5'S, Trabajo estandarizado, Identificación de actividades que no agregan valor, Poka Yoke, SMED, TPM y la Matriz de polivalencia.
Finalmente, para culminar la presente investigación, se realiza una evaluación técnica en base a los tiempos ahorrados por las propuestas, y también se desarrolla el análisis económico, dónde en base a los ahorros generados se pudo calcular un VPN mayor a cero con un valor de S/. 63,662.52, un TIR de 56% y una elación Beneficio/Costo de 1.32.
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Maximización de valor a través de la optimización del diseño de fases y plan de producción de una mina a tajo abiertoNiño Céspedes, Clider 08 May 2018 (has links)
El presente trabajo de tesis corresponde a un estudio de rediseño de fases y
optimización del plan de producción de una mina de oro a tajo abierto ubicada al norte
del Perú. Es importante mencionar que la información publicada en esta tesis
respecto al depósito y los resultados obtenidos de este estudio no corresponden
necesariamente a la realidad.
Previamente a la explicación del caso de estudio, se describe información técnica de
la mina respecto a temas relacionados a la geología y geotecnia, factores operativos,
estructura de costos y una explicación teórica acerca del proceso de planificación
minera a seguir a lo largo de la tesis.
Posteriormente, para el propósito principal de la tesis, se realizaron una serie de
etapas estructuradas de la siguiente manera:
• Análisis de la información de entrada
• Solución del caso en estudio
• Análisis comparativo de resultados
• Conclusiones y recomendaciones
Estas etapas permitieron realizar la evaluación del caso inicial de los diseños de mina
y el plan de producción para identificar posibles mejoras con el fin de maximizar el
valor del proyecto en términos operativos y económicos. Luego de este análisis se
planteó un nuevo caso de estudio que logre estos objetivos y que además satisfaga
los requerimientos de corto plazo de la mina. Dicho caso fue ejecutado siguiendo una
nueva metodología en planificación minera orientada a incrementar el valor de un
yacimiento y optimizar los procesos de planificación minera tradicionales. Es
importante recalcar que el principal objetivo del estudio fue darle operatividad al plan
de producción inicial sin mermar el valor del proyecto.
Finalmente, a través de un análisis comparativo de resultados entre el caso inicial y
el nuevo caso de estudio se comprueba que se obtuvieron los resultados esperados
en términos operatividad y valor del nuevo plan de producción y diseño de mina
elaborado.
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Diagnóstico y propuesta de mejora del proceso productivo de una empresa exportadora de ovas de pescado volador en Arequipa utilizando el enfoque socio técnico y el método kaizenPérez Alcázar Martínez, Flavia Dena 28 February 2024 (has links)
La presente tesis tiene la finalidad de proponer soluciones y mejoras a la situación actual
de una empresa exportadora de ovas de pescado volador cuya productividad es menor a la
deseada. La investigación realizada incluye el diagnóstico y análisis del área de producción,
así como el desarrollo de dos propuestas de mejora y su correspondiente evaluación económica.
Mediante herramientas como el Value Stream Mapping, la identificación de desperdicios y la
evaluación de expertos, se determina que el principal problema a solucionar es el bajo nivel de
producción obtenido de la operación Escogido. Luego, se determinan las causas raíz de este
problema, entre dichas causas se encuentran la fatiga, la desmotivación y el ausentismo del
personal. También se detecta que el método de trabajo es ineficiente con paradas innecesarias
y estándares de calidad demasiado elevados. Debido a lo anterior, se propone realizar eventos
kaizen con ayuda del personal de la empresa, para reunir información suficiente y obtener
oportunidades de mejora precisas. Por lo que se plantean las siguientes propuestas: Tres
proyectos sociales, que fortalezcan los principios del enfoque socio técnico y moldeen un
nuevo diseño organizacional, con el objetivo de mejorar la satisfacción del personal y aumentar
la productividad. Además de mejoras en el proceso de Escogido con herramientas como el
Balance de línea, el Sistema Andon y la simplificación del método de trabajo. Finalmente, se
identifican los gastos e inversiones necesarios y se calculan los ingresos esperados, por las
ventas adicionales, de las mejoras planteadas. De la evaluación económica se obtienen
indicadores económicos positivos, con un VAN de S/. 643,476.06, por lo que el proyecto es
viable y recomendable.
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Propuesta de implementación de un sistema de planificación y control de operaciones para una MYPE de calzado utilizando inventarios agregados, MRP/CRP y HeijunkaFlores Allemant, Christian José, Laguna García, Brayan Braulio 09 March 2020 (has links)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo brindar una propuesta de implementación de un sistema de planificación y control de operaciones en una empresa productora y comercializadora de calzado femenino de cuero. La investigación comprende la descripción de las herramientas de mejora a implementar, el diagnóstico de la situación actual, el planteamiento de una metodología de planificación de operaciones y la evaluación económica de la misma, con el fin de concluir si la inversión y el ahorro generado son favorables para la empresa. A partir del diagnóstico de la empresa, se logró identificar que los problemas más relevantes eran los altos inventarios y la entrega incompleta de pedidos. En relación a ello, se analizaron dichos problemas mediante diagramas de causa – efecto, concluyendo que las causas principales estaban relacionadas al pronóstico de ventas empírico; la inadecuada planificación de requerimiento de materiales; el inadecuado sistema de planificación y control de la producción; y falta de personal capacitado en gestión de operaciones. La metodología a desarrollar integra las herramientas de Pronóstico con el modelo de Winter, Inventarios Agregados, MRP, CRP y Heijunka, con el fin de presentar una propuesta integral para un Sistema de Planificación de Requerimiento de Materiales y Control de la Producción. La herramienta de Inventarios Agregados permite establecer Políticas de Gestión de Inventarios para las materias primas, adecuándose a los requerimientos de compra de los proveedores y a las necesidades de la empresa. Por un lado, la MRP integra las herramientas de Pronóstico Winter e Inventarios Agregados para ejecutar correctamente el plan de requerimiento de materiales, con lo que se puede obtener una reducción del 39% en el Stock de Ciclo Total de Materia Prima y una disminución del 35% en el número de emisiones de órdenes de compra de materiales, lo cual generará un ahorro anual de S/. 3 134,42. Por otro lado, la herramienta MRP en conjunto con la planificación por Heijunka permite que se atiendan los pedidos de los clientes considerando la diversificación de tallas y colores, disminuyendo los niveles de inventario de producto terminado. De esta manera, se puede lograr una reducción de los inventarios de productos terminados de PO, P3, PN y Botas en 89%, 87%, 90% y 87%, respectivamente. Ello conllevaría a un ahorro anual de S/. 5 628,52. Con respecto a la planificación de la producción mediante CRP, se logra distribuir adecuadamente la capacidad disponible con respecto a los pedidos proyectados, de manera que se atienda un mayor número de requerimientos, lo cual significaría un ingreso adicional de S/. 10 183 cada año. Finalmente, se considera un horizonte del proyecto de tres años con una inversión total (dirigida a capacitaciones de las herramientas) de S/. 17 047, con lo cual se obtiene un VAN de S/. 7 026 y una TIR de 22,12%. Estos indicadores reflejan que el proyecto es viable económicamente, ya que el VAN es positivo y la TIR es mayor al COK de 8,63%.
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Algoritmo Cuckoo Search para la planificación de citas de recepción de materia prima en empresas de producción multiplantaLabajos Trigoso, Steven Alonso 18 May 2021 (has links)
En la actualidad, una planificación adecuada de citas de recepción de materia prima es un factor
clave en las empresas productoras, ya que se debe garantizar la disponibilidad de los insumos
cuando los procesos productivos los requieran. De lo contrario, se corre el riesgo de no poder
satisfacer la demanda y de obstaculizar las operaciones de la empresa, generando un
incremento en los costos.
Dada la alta complejidad involucrada en realizar una planificación de citas de recepción, debido
al número de variables y restricciones que utiliza, este tipo de problema se clasifica como NPdifícil,
por lo que resolverlo mediante técnicas determinísticas o matemáticas resulta muy
complejo. Por ello, para resolver este tipo de problemas se utilizan técnicas metaheurísticas,
las cuales proveen algoritmos eficientes y prácticos que permiten obtener soluciones de calidad
en un tiempo razonable.
En este proyecto de tesis se utiliza el algoritmo Cuckoo Search para resolver el problema de
planificación de citas de recepción de materia prima en empresas de producción multipla nta,
ya que, a pesar de su desarrollo reciente, está demostrando tener excelentes resultados al
resolver problemas de optimización, debido a su rápida convergencia y robusta búsqueda
global. Además, no se ha encontrado en la literatura una aplicación del algoritmo mencionado
para el problema que se desea resolver.
Se desarrolla también una aplicación del algoritmo genético para el caso estudiado, siendo este
uno de los más representativos y populares para resolver problemas de optimización, con la
finalidad de validar la eficiencia del algoritmo Cuckoo Search respecto a uno de los más usados
en la actualidad.
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Análisis, diagnóstico y propuesta de metodologías para la producción de puntas de bolígrafos empleando herramientas de Lean Manufacturing y Six SigmaSánchez Chuquizuta, Aníbal Heiz 03 March 2020 (has links)
La creciente demanda a nivel internacional de los instrumentos de escritura a pesar de la creciente
revolución digital, hace que las exigencias de los clientes en término de precio y calidad aumenten. De
acuerdo a Research Nester Pvt Ltd., el mercado mundial de instrumentos de escritura alcanzará los U$
22.0000 millones para fines del 2019, con una tasa de crecimiento anual de 5.3%. En este sentido,
incrementar los indicadores de disponibilidad, eficiencia y calidad, ahorrar costos y elevar el bienestar
del personal operativo a través de la implementación de herramientas de Lean Manufacturing y Six
Sigma.
La compañía en estudio se dedica a la fabricación y comercialización de instrumentos de escritura; sin
embargo el análisis de estudio se realizará en el área de manufactura de puntas de bolígrafos
específicamente en el bolígrafo 032 dado que representa el 33% del volumen de producción anual, cabe
mencionar que el proceso de fabricación de puntas no es el cuello de botella en ninguna de las líneas de
bolígrafos, dado que el ratio de producción es mayor respecto que el área que consume de estas; sin
embargo, se considera un área crítica, ya que la elaboración de la punta representa el 35% del costo del
bolígrafo. A fin de conocer la situación actual de esta, se realizó el mapeo del flujo de valor (VSM) y la
identificación de desperdicios. Para luego realizar un análisis de causa-efecto a los principales problemas
identificados y de esta manera determinar que herramientas Lean podrían mitigar el efecto negativo de
estos.
Con el análisis y diagnóstico realizado se concluyó que es necesaria la incorporación de herramienta
Lean tales como TPM, Heijunka, Kanban y Gestión visual, gráficos de control, rediseño de tamaño de
muestra y frecuencia, SMED, Poka yoke y la implementación de la lógica de reorden.
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Propuesta de mejora en la confección de ropa de vestir femenina de una PYME mediante la aplicación de la metodología Lean six sigma y herramientas VSM, 5S’S y distribución de la plantaCrisóstomo Balvin, Mayra Joshelin, Sánchez Gutierrez, Andrea Carolina 15 April 2019 (has links)
En los últimos años, el sector textil ha tenido un crecimiento significativo en la importación y exportación de prendas confeccionadas por PYMES. Sin embargo, este no ha sido aprovechado al máximo puesto que los procesos cuentan con diversas falencias (planificación, comunicación, organización, entre otros). Por ello, con la necesidad de apoyar el crecimiento de nuevas PYMES en este sector y mejorar dichas falencias desarrollamos el siguiente informe. El presente proyecto tiene como objetivo incrementar la producción optimizando costos mediante la detección de puntos críticos en la producción y servicio de una empresa de confección. Para ello, se aplicará las herramientas Lean Six Sigma (VSM, 5S’s y Lean Service) y la distribución de planta. Como base del informe se presentan 03 casos de la aplicación exitosa de estas herramientas. Luego del empleo de estas herramientas, se obtiene un incremento de producción de 480 prendas iniciales a 680 prendas al mes con la propuesta. En adición, el impacto económico generado resulta un TIR de 38% y un VAN positivo, motivo por el cual se puede decir que el proyecto logrará recuperar la inversión en 03 años. Con ello concluimos que la aplicación de estas herramientas se puede promover el crecimiento y prosperidad de nuevas PYMES en el Perú.
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