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Marco teórico para el diagnóstico y propuestas de mejora en la gestión de inventarios en una empresa comercializadora de productos de consumo masivoArroyo Saldaña, Manuel Adrián 25 February 2022 (has links)
Con el presente informe se buscará presentar propuestas de mejora en la gestión de inventarios de una empresa comercializadora de consumo masivo a través de la implementación de modelos de pronóstico de demanda y sistemas de control de inventarios.
En primer lugar, se presentarán definiciones clave, tales como los métodos y sistemas clásicos e híbridos de control de existencias, sumado con ciertas terminologías empleadas en dicho marco. Posteriormente, se presentarán las propuestas de mejora basadas en modelos de pronóstico de la demanda.
Luego, se abordarán las definiciones de herramientas para el desarrollo de análisis de procesos que permiten elaborar el diagnóstico e identificar puntos de mejora más relevantes en una empresa.
Finalmente, se presentarán casos de aplicación de modelos de pronóstico y su impacto en la gestión de inventarios en empresas comercializadoras y de producción, describiendo la empresa, indicando la situación antes de la implementación, las herramientas utilizadas y finalmente las conclusiones de los estudios realizados que demuestren una mejora en los indicadores de las empresas.
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Mejora de procesos en la elaboración de redes de pesca industrial utilizando herramientas de Lean ManufacturingVilla Farfán, Julio Martín 17 March 2021 (has links)
El presente trabajo de investigación analiza la problemática existente en una empresa
textil que elabora redes para la pesca y acuicultura industrial, para luego determinar el
problema principal y proponer un plan integrado de alternativas de mejora para mitigarlo.
Este trabajo inicia con la definición del marco teórico y metodológico que conceptualizan
las herramientas de análisis y de mejora de proceso en la que destaca la filosofía Lean
Manufacturing. Luego se describen la organización, perfil empresarial y sus procesos,
así también se realiza el análisis microentorno mediante las cinco fuerzas de Porter, las
matrices FODA y EFE-EFI. El estudio se centraliza en el proceso de fabricación de redes
con nudo de la empresa, el cual es descrito y medido por indicadores de desempeño
con la finalidad de identificar los problemas más relevantes que son evaluados para
determinar el principal: Reproceso total en el tejido de redes. Posteriormente, éste se
analiza mediante la herramienta del Lean Manufacturing denominada “Resolución
práctica de problemas en siete pasos” que culmina con el diseño de un plan integrado
de contramedidas que proviene de dicho análisis.
Los principales objetivos del plan integrado son: procurar la fluidez del proceso de
fabricación de las redes con nudo evitando los reprocesos que no agregan valor y, para
la satisfacción de sus clientes, asegurar la calidad de dicho producto con la disminución
de la tasa de fallas.
Con la aplicación de las contramedidas propuestas en el plan integrado, se estima
reducir los porcentajes de defectos en un 59.37%, de inventario en proceso en un 100%,
de reprocesos y transporte en un 66.67% respectivamente.
Finalmente, la aplicación del plan integrado requiere una inversión de S/. 11,600 en
equipos para lograr un ahorro anual de S/. 40,390 obteniéndose un impacto positivo
económico con valores de VAN igual a S/. 3,781 y de TIR igual a 29.78% que es mayor
al COK (20%). / Tesis
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Análisis, diagnóstico y propuestas de mejora en el sistema de producción de una empresa metalmecánicaMacavilca Escalante, Oscar Volkov 28 August 2019 (has links)
En un mundo globalizado, de comercio entre los países con menos barreras y de
intensa competencia entre compañías locales y extranjeras; bajo este escenario los
gerentes deben orientar sus estrategias basados en tres pilares: productividad,
mejora continua y sostenibilidad.
La presente tesis es un trabajo de investigación que se enfoca en desarrollar un
rediseño del Sistema de Producción en una empresa metalmecánica con el fin de
ser una metodología para incrementar la competitividad del sector metalmecánico
peruano.
Para este trabajo se aplicaron las metodologías de Tecnología de Grupo (GT), la
Teoría de Restricciones (TOC), y técnicas de operaciones de procesamiento y
ensamblado, entre otras técnicas de ingeniería. A su vez, apoyados en el uso de
tecnología de información que se convierte en una poderosa herramienta para la
optimización de los procesos de la empresa de estudio.
A continuación, se realizó la selección de la línea de spools para realizar el análisis
de cómo opera actualmente el sistema de producción, para ello se analizará el flujo
del proceso productivo, se calculará la productividad actual y se realizará un
diagnóstico de los problemas encontrados basado en los conceptos dados por el
Dr. Eliyahu M. Goldratt en su famosa Teoría de restricciones y el Dr. Mikell P.
Groover en su obra Fundamentos de manufactura moderna.
Posterior a ello, se realizará propuestas de mejora y se implementará una línea
piloto con los cambios propuestos y se volverá a realizar el cálculo de la
productividad para validar la mejoría del sistema productivo.
Finalmente, se realizará una evaluación económica para validar la viabilidad de la
implementación en dos fases, primero implementando las células de producción GT
y luego la implementación TOC; acompañado de conclusiones y recomendaciones. / Tesis
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Implementación de lean manufacturing en el proceso de producción de la empresa Krea MueblesBardales Yunis, Ayhor Katherine, Gastelo Miskulin, Vinka Stephania, Saavedra Latorre, Alejandra, Sanchez Llontop, Julio Henry 15 November 2021 (has links)
Las empresas de la zona norte del Perú están sometidas a afrontar grandes desafíos que les
permita diferenciarse de sus competidores, teniendo como visión la expansión hacia otras
provincias o incluso poder competir con las grandes empresas de la capital. Es por ello que se
realiza la presente consultoría de negocios a la empresa lambayecana Krea Muebles, con la
finalidad de encontrar oportunidades de mejora y ofrecer alternativas de solución que les permita
alcanzar un alto desempeño y rentabilidad a largo plazo. Como primer paso se realizaron
entrevistas a la gerencia y a los colaboradores, así como visitas a la planta de producción y a la
tienda de la empresa, a partir de las cuales se elaboró un diagnóstico de la situación actual; en
éste, se detectaron tres problemas principales: (a) Sobreproducción de cascos en blanco y sofás
semi terminados, representando una pérdida económica de S/. 112,800.00; (b) Movimientos
innecesarios en la fabricación, que implica una pérdida de S/59,895.00 y (c) Tiempos de espera
para el uso de herramientas y maquinaria, con una pérdida de S/90,036.25, los cuales
ocasionaban una pérdida económica total de S/262,731.25 anuales. Posteriormente, se analizaron
los problemas y se diseñó un plan de mejora de procesos mediante el uso de herramientas Lean
Manufacturing con los objetivos de estandarizar los procesos, reducir el tiempo de producción, e
incrementar la eficiencia operativa; con la implementación del plan de mejora, la empresa Krea
Muebles redujo el tiempo de fabricación de 3,543.25 minutos a 660.84 minutos por unidad
fabricada, obteniendo un incremento anual de 184 unidades, que representan un ingreso de
ventas adicional de S/ 580,961.60. Finalmente, se estimó que esta implementación requiere de un
período de seis meses y una inversión de S/ 53,895.00, obteniendo como resultados esperados un
TIR de 42% y VAN de S/ 32,831.25 soles. / Companies in the northern part of Peru are subject to face great challenges that allow them to
differentiate themselves from their competitors, with the vision of expanding to other provinces
or even being able to compete with large companies in the capital. That is why this business
consultancy is carried out to the Lambayan company Krea Muebles, in order to find
opportunities for improvement and offer alternative solutions that allow them to achieve high
performance and long-term profitability. As a first step, interviews were conducted with
management and employees, as well as visits to the production plant and the company's store,
from which a diagnosis of the current situation was made; In this, three main problems were
detected: (a) Overproduction of blank shells and semi-finished sofas, representing an economic
loss of S /. 112,800.00; (b) Unnecessary movements in manufacturing, which implies a loss of S
/ 59,895.00 and (c) Waiting times for the use of tools and machinery, with a loss of S /
90,036.25, which caused a total economic loss of S / 262,731.25 per year. Subsequently, the
problems were analyzed and a process improvement plan was designed through the use of Lean
Manufacturing tools with the objectives of standardizing processes, reducing production time,
and increasing operational efficiency; With the implementation of the improvement plan, the
company Krea Muebles reduced the manufacturing time from 3,543.25 minutes to 660.84
minutes per unit manufactured, obtaining an annual increase of 184 units, which represents an
additional sales income of S / 580,961.60. Finally, it was estimated that this implementation
requires a period of six months and an investment of S / 53,895.00, obtaining as expected results
an IRR of 42% and NPV of S / 32,831.25 soles.
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Aplicación de Lean Daily Management System en una planta de galletas para la mejora continua de los estándares de producción línea pilotoCalderón Ordóñez, Claudia Antone 10 November 2021 (has links)
El Trabajo Realizado con el título “Aplicación de Lean Daily Management System en
una planta de galletas para la mejora continua de los estándares de producción línea
piloto” basado en la implementación y gestión de sistemas visuales (pizarras) de
control diario. Tiene como objetivo la optimización de indicadores de producción:
sobrepeso, mermas, eficiencia, bloqueos y accidentes. El enfoque de Lean
Manufacturing aplicado en la mejora continua permite la reducción de costos de
producción, perfeccionamiento de la calidad del producto, estándar en el proceso,
aumento de productividad y acceso a la información.
El punto de partida de la investigación es la conformación de equipos de trabajo,
implementación de pizarras de control, análisis de las tablas Kaizen, y evaluación
permanente de las reuniones DMS en una planta de galletas. De esta manera se
plantea evaluar la mejora lograda. Con ello medir la efectividad del sistema y las
aplicaciones en las distintas áreas productivas de la planta, tanto como las réplicas
en las otras plantas industriales de la compañía. Para conseguirlo se ha realizado
una investigación bibliográfica que contextualiza el tema y que ha consistido en el
conocimiento de hechos factuales y toma de decisiones ágiles en los equipos de
trabajo. El presente trabajo plantea crear una organización de aprendizaje y un
trabajo de campo que ha conllevado una serie de pasos para la implementación y
aplicación dentro de la planta galletas llevando un beneficio de S/222,561 nuevos
soles de ahorro tras la inversión de S/ 118,921 y llevando la productividad hacia la
excelencia operativa de 71% a 82% como planta galletas y la línea piloto de 71% a
80%.
Éste trabajo puede ser considerado de interés para el control de indicadores en los
procesos productivos en plantas industriales y ser utilizado de referencia.
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Propuesta de mejora en el proceso de retornabilidad del material de empaque del producto terminado en Owens Illinois Perú S.A.Garay Doig, Billy, León Bazán, Alberto, Muñoz Marín, Julieth Maritza, Vidal Vidal de Miranda, Melissa del Rocío 10 June 2021 (has links)
La empresa Owens Illinois nace en el año 1929 en Ohio, Estados Unidos. La
empresa se dedica a la fabricación de envases de vidrio siendo empresa líder a nivel
nacional. Actualmente la empresa cuenta con 81 plantas en 21 países del mundo,
empleando alrededor de 24,000 personas. En nuestro país la empresa O-I inició
operaciones en el año 1993 con una planta en la provincia constitucional del Callao y en el
año 2007 inauguró su segunda planta en el distrito de Lurín. El modelo de negocio está
basado en costos, gracias a un gran volumen de producción a bajo costo. En ambas plantas
se procesan cerca de 250 mil toneladas de vidrio.
Las actividades principales son la logística de entrada, la producción de envases de
vidrio y la logística de salida. En la logística de salida se encuentra el proceso de
retornabilidad del material de empaque, luego de analizar el proceso se ha identificado que
este proceso no está siendo eficiente, debido a que parte del material se queda donde el
cliente y no retorna a la planta, además solamente un 50% del material que retorna está en
condiciones de ser reutilizado. Para mejorar la retornabilidad del material de empaque se
hizo un análisis causa raíz del problema, logrando identificar las alternativas de solución
una está basada en una mejora del proceso de recuperación de los materiales y la otra en
una estandarización de procesos integrando todas las actividades desde que el material sale
del cliente y retorna a la línea de producción para ser reutilizado. Implementada la
propuesta con una inversión de 5,000 dólares se espera que el porcentaje de material que
retorna a la planta para ser reutilizado se incremente en un 20%. Esto significaría un ahorro
de 750 mil dólares que se dejarían de comprar en material nuevo. / Owens Illinois was born in 1929 in Ohio, United States. The company is dedicated
to the manufacture of glass containers, being a leading company at a national level.
Currently the company has 81 plants in 21 countries worldwide with about 24,000 people
employed. In our country, the O-I company began operations in 1993 with a plant in the
constitutional province of Callao and in 2007 it opened its second plant in the district of
Lurín. The business model is based on costs, thanks to a large volume of production at low
cost. About 250 thousand tons of glass are processed in both plants.
The main activities are incoming logistics, glass container production and
outcoming logistics. In the outcoming logistics there is the process of returning of the
packaging material, after analyzing the process it has been identified that this process is not
being efficient due to the fact that part of the material stays with the client and does not
return to the plant, Furthermore, only 50% of the returned material is ready to be reused.
To improve the returning of the packaging material, an analysis of the core cause of the
problem was carried out, managing to identify alternative solutions. One alternative is
based on the improvement of the materials recovery process and the other is based on a
standardization of processes integrating all activities starting from the material leaving the
customer and returning to the production line to be reused. Once the proposal is
implemented with an investment of $ 5,000, it is expected that the percentage of material
that returns to the plant to be reused will increase by 20%. This would mean a saving of
750 thousand dollars that would not be used to buy new material.
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Business consulting de la empresa Sedapar, 2020Arizaga Jiménez, Miguel Ángel, Díaz Silva, Cesar Javier, Rosales Valdeiglesias, Joseph Joel 28 September 2021 (has links)
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (SEDAPAR) es una entidad
adscrita a Gobierno Regional de Arequipa encargada de proveer servicios de saneamiento,
con altos estándares de calidad a la región de Arequipa. Actualmente, SEDAPAR después de
haber analizado todas las premisas del análisis FODA y análisis del micro entorno
“Ishikawa” del Departamento de Logística, se definió el problema con la siguiente pregunta
general: ¿Cómo la gerencia administrativa en el área logística puede mejorar sus procesos
para hacerla más eficiente y eficaz? El problema se analizó desde dos perspectivas que se
formularon en las siguientes dos preguntas: (1) ¿Qué tan fuerte es la relación del “Flujo de
Información” y “La productividad”? y (2) ¿Cómo sería el comportamiento de “La
Productividad” cuando se aplique la “Metodología de Solución”? Para lograr una solución a
este problema se aplicó una metodología de consultoría de negocios que derivó en aplicar
metodologías ágiles en la administración en el Departamento de Logística donde una
aplicación ad hoc fue necesaria para determinar resultados cuantitativos y cualitativos. Como
resultado se pudo definir el punto de partida para gestionar la productividad con indicadores
de Porcentaje de Plan Completado (PPC) mediante un plan proyectado de tareas del área a
tres semanas y la identificación de restricciones que deben ser consideradas para evitarlas en
el futuro como parte de la mejora continua de la organización. / Drinking Water and Sewerage Service of Arequipa (SEDAPAR) is an entity attached
to the Regional Government of Arequipa in charge of providing sanitation services, with high
quality standards to the Arequipa region. Currently, SEDAPAR After having analyzed all the
premises of the SWOT analysis and analysis of the "Ishikawa" micro environment of the
Logistics Department, the problem was defined with the following general question: How can
administrative management in the logistics area improve its processes to make it more
efficient and effective? The problem was analyzed from two perspectives that were
formulated in the following two questions: (1) How strong is the relationship between
“Information Flow” and “Productivity”? and (2) How would the behavior of "Productivity"
be when the "Solution Methodology" is applied? To achieve a solution to this problem, a
business consulting methodology was applied that resulted in applying agile methodologies
applied in the administration in the logistics department where an ad hoc application was
necessary to determine quantitative and qualitative results. As a result, it was possible to
define the starting point to manage productivity with Percentage of Plan Completed (PPC)
indicators through a projected plan of tasks in the area at three weeks and the identification of
restrictions that should be considered to avoid them in the future as part of continuous
improvement of the organization.
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Business consulting para empresa Imagen Alternativa SACBenítez Mora, María Alejandra, Carpio Begazo, Álvaro Romel, Carrillo Triviños, Daysi, Chávez Icaza, Diego Alfredo 28 September 2021 (has links)
Imagen Alternativa es una empresa dedicada al trade marketing, actualmente se encuentra en proceso de mejora continúa buscando la transformación digital. Se identificó como principal problema, la falta de integración digital entre las distintas áreas de Finanzas, Operaciones, Comercial, Logística y Producción, generando una gestión ineficiente de costos y procesos; para ello se ha revisado literatura sobre transformación digital que gira entorno a palabras clave como liderazgo, cultura organizacional, capital humano, tecnología y herramientas, aspectos fundamentales para lograr una efectiva transformación digital en la organización. La consultoría ha permitido encontrar el problema, enmarcarlo y realizar la investigación con el fin de encontrar la solución sustentada en una estructura definida, basada en hechos, formulando hipótesis para plantear alternativas de solución en base al liderazgo, desarrollando competencias digitales en los colaboradores; en cultura organizacional estableciendo políticas obligatorias; respecto a capital humano mediante la evaluación de competencias y en el aspecto tecnológico empleando la metodología ASAP (Accelerated SAP) para la reestructuración de los parámetros del ERP SAP Business One; el plan propuesto involucra aspectos específicos para lograr la integración de la información entre las áreas. La reestructuración del sistema ERP ha permitido mejorar procesos y reducir costos; en cuatro perspectivas, financiera, cliente, proceso y cultura; obteniendo información integrada de las áreas para la generación de reportes y estados financieros en tiempo real para la toma de decisiones; personal capacitado en uso de herramientas digitales enfocados siempre a la mejora continua, con ello se logra una mayor satisfacción del cliente. / Imagen Alternativa is a company dedicated to trade marketing, it is currently in the process of continuous improvement and to seek digital transformation. The main problem was identified as the lack of digital integration between the different areas of Finance, Operations, Commercial, Logistics and Production, generating inefficient management of costs and processes; for this, the literature on digital transformation has been reviewed, which revolves around keywords such as leadership, organizational culture, human capital, technology and tools, fundamental aspects to achieve an effective digital transformation in the organization. This consultancy has made it possible to find the problem, frame it and carry out research in order to find the solution based on a defined structure, based on facts, formulating hypotheses to propose alternative solutions based on leadership, developing digital skills in employees; in organizational culture establishing mandatory policies; regarding human capital through the evaluation of competencies and in the technological aspect using the ASAP (Accelerated SAP) methodology for restructuring the parameters of the ERP SAP Business One; the proposed plan involves specific aspects to achieve the integration of information between the areas. The restructuring of the ERP system has made possible to improve processes and reduce costs; in four perspectives, financial, customer, process and culture; obtaining integrated information from the areas for the generation of reports and financial statements in real time for decision making; also staff trained in the use of digital tools always focused on continuous improvement, thereby achieving greater customer satisfaction.
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Análisis y mejora del proceso de producción de polos en una empresa textil dedicada a la exportación utilizando herramientas de manufactura esbeltaVásquez Médico, José Ignacio 08 February 2019 (has links)
En los últimos 8 años, las ventas de las empresas textiles exportadoras peruanas han estado
disminuyendo debido a problemas de calidad, precios altos y entregas tardías. Por lo tanto, surge
la necesidad, por parte de las empresas textiles peruanas, de ser más competitivo en cuanto a estos
indicadores.
En el capítulo 1 se realiza la descripción del concepto de manufactura esbelta, los tipos de
desperdicio y las principales herramientas utilizadas.
Luego, en el siguiente capítulo, se realiza un breve análisis de tres casos de éxito de la
utilización de las herramientas de manufactura esbelta.
Posteriormente, en el capítulo 3, se describe la empresa en la que se realizó el estudio, los
principales productos que fabrica, su perfil organizacional y principios empresariales, y sus
procesos productivos.
A continuación, en el capítulo 4, se diagnostica la situación actual del sector textil en el Perú
y, luego, de la empresa. Para esto último, se utiliza la herramienta Mapa de Flujo de Valor e
indicadores de desempeño. Finalmente, se identifican los tipos de desperdicio que ocasionan el bajo
desempeño en la planta.
En el capítulo 5, se utilizan diversas herramientas de manufactura esbelta para mejorar el
desempeño de la empresa, las cuales fueron el enfoque sociotécnico, 5 S, TPM, sistemas kanban y
poka yoke, y eliminación de procesos innecesarios.
Más adelante, se evalúan económicamente las propuestas de mejora, validando sus beneficios con la
obtención de un VAN de S/. 138,893.73 y un TIR del 33%.
Finalmente, en el capítulo 7, se concluye que la utilización de las herramientas de
manufactura esbelta resultan ventajosas para lograr una mayor competitividad. / Tesis
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Business Consulting – Indusoft Solutions S.A.C.Vizarreta Tijero, Juan Edgardo, Zabalbú Granados, Renato Alexander, Ramírez Romaní, Rivelino Oscar, Saavedra Cornejo, Walter Enrique 01 January 600 (has links)
Indusoft Solutions S.A.C. (en adelante, “la empresa”) es una empresa peruana especializada
en brindar servicios de integración de sistemas para automatización, control, monitoreo y
supervisión de procesos industriales. Sus principales clientes son empresas del sector
industrial que buscan mejora en sus procesos de automatización, monitoreo y control de sus
operaciones, incluyendo también sistemas de gestión de edificios (BMS). El propósito de esta
consultoría fue identificar el problema principal por el que atraviesa la empresa, y proponerle
una solución viable para superarlo. Para identificar este problema y sus causas, se realizó el
estudio del modelo de negocios, el contexto interno y externo a través del análisis PESTEC y
el uso de las herramientas AMOFHIT, MEFE, MEFI y diagrama causa-efecto. Se encontró
que el problema principal de la empresa es la concentración de las ventas en cuatro clientes,
lo que significa un gran riesgo si llegase a perder uno de estos clientes ya que afectaría sus
objetivos, al disminuir sus ingresos y elevar la posibilidad de no poder cumplir con sus
obligaciones financieras. La solución podría tener un alto impacto ya que, al aumentar el
número de clientes, permitiría lograr sus objetivos, incrementar sus ventas, por ende, sus
ingresos. Establecido el problema principal, se analizaron tres alternativas de solución: (a)
estrategia relacional, (b) implementación de un sistema de análisis de datos para trazabilidad
de las decisiones, y (c) incursión hacia nuevos mercados con potencial de crecimiento. Se
seleccionaron las dos primeras alternativas, cuya implementación requiere una inversión de
S/ 92,340.20, con un VAN de S/ 118,956.60, una TIR de 57% y un beneficio-costo de 2.29,
lo que demuestra su viabilidad económica. / Indusoft Solutions S.A.C. (hereinafter, “the company”) is a Peruvian company specialized in
providing system integration services for automation, control, monitoring and supervision of
industrial processes. Its main clients are companies in the industrial sector that seek
improvement in their automation processes, monitoring and control of their operations, also
including building management systems (BMS). The purpose of this consultancy was to
identify the main problem that the company is going through, and propose a viable solution to
overcome it. To identify the main problem and its causes, the study of the business model, the
internal and external context was carried out through the PESTEC analysis and the use of the
AMOFHIT, MEFE, MEFI and cause-effect diagram tools; It was found that the main
problem of the company is the concentration of sales in four clients, which means a great risk
if it were to lose one of these clients since it would affect its objectives, by reducing its
income and increasing the possibility of not being able to meet its financial obligations. The
solution could have a high impact since, by increasing the number of clients, it would allow it
to achieve its objectives, increase its sales and therefore, its income. Once the main problem
was established, three alternative solutions were analyzed: (a) Relational strategy, (b)
implementation of a data analysis system for decision traceability, and (c) entry into new
markets with growth potential. The first two alternatives were selected, whose
implementation requires an investment of S/ 92,340.20, with NPV of S/ 118,956.60, IRR of
57% and benefit-cost of 2.29, which demonstrates its economic viability.
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