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Marco teórico para el diagnóstico y propuesta de mejora en el rediseño del proceso administrativo de una empresa comercializadora de productos de consumo masivo utilizando Lean OfficeCasildo Arteaga, Nahomy Elizabeth 11 February 2022 (has links)
Mediante el presente informe se buscará presentar los beneficios que conlleva la
implementación de la filosofía de Lean Office y las herramientas Lean para la mejora de
procesos.
Como primer punto, se comenzará con una introducción sobre los conceptos teóricos del
enfoque Lean, específicamente con sus antecedentes y filosofía. Luego, la presentación de
herramientas tanto cualitativas como cuantitativas para el desarrollo del análisis y diagnóstico
de mejora de procesos. Asimismo, la explicación de las técnicas más aplicadas basadas en la
filosofía Lean Office.
Finalmente, se presentarán 5 casos de estudio del uso de Lean Office en distintas empresas
comenzando con la descripción de la empresa, el objetivo o problemática, las herramientas
utilizadas, el impacto que generó la aplicación de esta técnica y las conclusiones de los estudios
realizados.
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Uso de los sistemas de información y la metodología Business Process Management para incrementar la productividad en las empresasGallegos Rodríguez, Karla Jhudit 17 February 2022 (has links)
El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo resaltar los conceptos de
metodología Business Process Management (BPM) y los beneficios que implica la
implementación de dicho enfoque en las empresas. Además, se explica cómo los procesos de
negocio se apoyan y complementan con los Sistemas de Información (SI) para el logro de
objetivos.
En primer lugar, se inicia con las definiciones de las herramientas de diagnóstico y
análisis de procesos acompañados con la aplicación de algunos ejemplos. Dichas herramientas
también serán expuestas dentro de los casos de estudio desarrollados.
En segundo lugar, se presenta la metodología Business Process Management,
importancia y fases. Además, se explica la relación directa con los Sistemas de Información
(SI) y se desarrollan los conceptos y metodologías para la implementación de los mismos.
En tercer lugar, como parte del contenido de la investigación, se desarrollan casos de
estudio en empresas que contemplan el diagnóstico actual en las empresas, la propuesta de
mejora y se muestran los resultados donde se evidencian mejoras como el aumento de la
productividad, eficiencia y eficacia.
Finalmente, se presentan conclusiones en relación a la influencia de la metodología
BPM y los Sistemas de Información y los casos de estudio desarrollados.
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Propuesta para mejorar la gestión de aprovisionamiento de una empresa del rubro ferreteroMatos Meza, Marcos Martín, Zevallos Carhuas, Carlos Martín 11 July 2024 (has links)
El título del presente estudio de investigación es “Propuesta para mejorar la gestión
de aprovisionamiento de una empresa del rubro ferretero”; para ello se planteó como objetivo
general: Proponer una estrategia de gestión de aprovisionamiento apropiada para afrontar el
problema más crítico del área de abastecimiento de la empresa familiar ferretera, 2023. En el
aspecto metodológico la investigación tiene enfoque cualitativo, de nivel exploratoriodescriptivo,
diseño de teoría fundamentada, no experimental y de corte transversal; así
mismo, la población a los que se le aplicó sendas entrevistas son los colaboradores de la
empresa ferretera y a expertos en temas de gestión de aprovisionamiento, siendo, además,
el tamaño de la muestra 13 colaboradores y 3 expertos. Finalmente, los resultados del análisis
a partir de la matriz FODA y sobre todo de los resultados de la Matriz de Kraljic, sugieren
implementar un plan estratégico enfocado mejorar el poder de negociación de la empresa,
mejorar la gestión de inventario y cumplir con la demanda en los tiempos requeridos. Además,
los resultados de análisis de la Matriz de Kraljic sugiere orientar las estrategias a los cuatro
tipos de productos, según su clasificación: apalancados, estratégicos, rutinarios y cuello de
botella. Finalmente, la propuesta está complementada con la integración de un software en
la gestión de aprovisionamiento. Implementar la propuesta del plan estratégico supondría una
recuperación de la inversión de 117, 000 soles en aproximadamente 7 meses.
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Diseño y evaluación de metodología basada en el Lean Warehouse y Lean Distribution para reducir los problemas tipo material Transportation, Handling And Warehousing (MTHW) y mejorar el servicio al cliente en centros de distribución pequeños a medianos sin aplicar tecnologíaVela Trujillo, Ricardo Martín 11 May 2022 (has links)
El presente trabajo de investigación se desarrolla para diseñar y probar
una metodología que permita mejorar el servicio al cliente de un centro
de distribución pequeño o mediano, pero sin utilizar tecnología moderna
y automatizada que reemplace la mano de obra y la toma de decisiones.
Sin necesidad de emplear sistemas electrónicos o automatizados (por
ejemplo, softwares como el WMS, o sistemas automatizados de picking,
radio frecuencias, robots industriales o colaborativos, etc.) se busca que
los centros de distribución reduzcan el tiempo de flujo de materiales,
optimicen el almacenamiento, mejoren la cantidad y calidad de los
envíos y la exactitud y disponibilidad de los inventarios. Esta es la forma
de reducir los problemas tipo Material Transportation, Handling and
Warehousing (MTHW). Se busca también lograr reducir sus
desperdicios Lean al mejorar sus procesos, a través de capacitaciones,
trabajando en equipo, conociendo los materiales que almacenan y
buscando la mejora continua. La metodología se sustenta en el Lean
Warehouse, Lean Distribution y la experiencia propia. Antes de poder
aplicar la metodología se han definido algunos requisitos previos que
aplican a los distintos centros de distribución pequeños o medianos. Los
principales requisitos contemplan que el centro de distribución debe estar
equipado y operando, con un layout definido, racks instalados y equipos
de manipuleo de carga disponibles, entre otros. Se han definido 10 pasos
que deben seguirse para poder reducir los problemas tipo MTHW. La
metodología está estructurada en dos fases. La primera fase, el análisis,
evalúa la situación actual del centro de distribución y está compuesta
de 4 pasos y la segunda fase, la ejecución, de 6 pasos. Los 10 pasos tienen la misma estructura: insumos (entrada de información,
actividades), herramientas (diagramas, capacitaciones, análisis, etc.) y
logros (metas alcanzadas). La metodología analiza solo los procesos
que se dan dentro del centro de distribución, es por eso que el proceso
de distribución no ha sido considerado dentro del diseño de esta
metodología. La metodología toma en cuenta la salud y seguridad de
los trabajadores del centro de distribución (CD) así como la seguridad
de los materiales e infraestructura del almacén. Seguir los 10 pasos de
esta metodología mejorará el servicio al cliente y logrará el compromiso
de los trabajadores en estandarizar su forma de trabajo y practicar la
mejora continua.
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Estudio de herramienta Lean Office en los procesos administrativosNieto Urpay, Claudia Alejandra 15 November 2022 (has links)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar el marco teórico para
el diagnóstico de procesos y propuestas de mejora de procesos administrativos empleando la
filosofía de Lean Office. (el 80% de los gastos de una empresa se encuentra en las operaciones
administrativas). Es por ello que el pensamiento Lean se ha llevado de los procesos operativos
a los procesos administrativos. El presente trabajo de investigación se desarrollará en dos
capítulos. En el primer capítulo se presentará las definiciones de herramientas de diagnóstico
y análisis de procesos para la identificación de problemas y sus principales raíces, así como las
definiciones de las metodologías Lean. En el segundo capítulo se presentará casos de estudio
con resultados de la aplicación de las herramientas Lean en áreas de administración de
diferentes industrias. Y finalmente, se presentan las conclusiones sobre la aplicación de las
herramientas Lean Office en los casos de estudio.
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Mejora de la eficiencia de formación de una planta de fabricación de envases de vidrioCardenas Lino, Renzo Francisco 17 January 2020 (has links)
La presente investigación titulada “Mejora de la eficiencia de formación en una planta de fabricación de envases de vidrio” tiene el objetivo de determinar como la metodología Lean Six Sigma bajo la estructura DMAIC mejora la eficiencia de formación en la línea A2 de la zona caliente de producción en donde se forman los envases de boca ancha. Para la sustentación del estudio se siguió la metodología sugerida por los profesores canadienses Salah Rahim y carretero en su investigación “The integration of Six Sigma and Lean management”, la cual fue publicada en la International Journal of Lean Six Sigma. La investigación ofrece un estudio de las diversas metodologías de Lean Six Sigma aplicadas a diversos problemas alrededor del mundo. Los autores definen 6 tipos de modelos aplicados según el estudio de todas las metodologías aplicadas. Incluso, las herramientas usadas en cada uno de los estudios revisados no son los mismos. Es decir, hay una elaboración de receta según el tipo de problema en investigación. Dada la situación explicada en el párrafo anterior, los autores sugieren el Modelo 6 de Lean Six Sigma, en donde se aplican las herramientas de Lean y Six Sigma de manera simultánea. Además, se enfocan en un mismo problema, se definen los objetivos y se busca mejorar la eficiencia reduciendo la variabilidad y reduciendo los tiempos improductivos. Esta metodología propuesta sigue la estructura DMAIC. Sin embargo, los autores sugieren elaborar la propia receta del uso de herramientas, según el tipo del problema en estudio. Por lo descrito en párrafos anteriores, en la aplicación de la metodología en las 5 fases de la estructura DMAIC, se define el alcance y los objetivos y se encuentra que el principal problema de la eficiencia de formación está asociado a los errores de inspección en la zona caliente o primera fase de inspección, errores asociados a los equipos de moldura, equipos variables en mal estado, la generación de calibraciones inadecuadas, falta de registros de control, entre otras. La metodología establecida permitió establecer planes de mejora para generar un ahorros producto del incremento de la eficiencia actual de 78.76% a 82%. / Tesis
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Marco teórico para el diagnóstico y propuestas de mejora en la gestión de inventarios en una empresa comercializadora de productos de consumo masivoArroyo Saldaña, Manuel Adrián 25 February 2022 (has links)
Con el presente informe se buscará presentar propuestas de mejora en la gestión de inventarios de una empresa comercializadora de consumo masivo a través de la implementación de modelos de pronóstico de demanda y sistemas de control de inventarios.
En primer lugar, se presentarán definiciones clave, tales como los métodos y sistemas clásicos e híbridos de control de existencias, sumado con ciertas terminologías empleadas en dicho marco. Posteriormente, se presentarán las propuestas de mejora basadas en modelos de pronóstico de la demanda.
Luego, se abordarán las definiciones de herramientas para el desarrollo de análisis de procesos que permiten elaborar el diagnóstico e identificar puntos de mejora más relevantes en una empresa.
Finalmente, se presentarán casos de aplicación de modelos de pronóstico y su impacto en la gestión de inventarios en empresas comercializadoras y de producción, describiendo la empresa, indicando la situación antes de la implementación, las herramientas utilizadas y finalmente las conclusiones de los estudios realizados que demuestren una mejora en los indicadores de las empresas.
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Mejora de procesos en la elaboración de redes de pesca industrial utilizando herramientas de Lean ManufacturingVilla Farfán, Julio Martín 17 March 2021 (has links)
El presente trabajo de investigación analiza la problemática existente en una empresa
textil que elabora redes para la pesca y acuicultura industrial, para luego determinar el
problema principal y proponer un plan integrado de alternativas de mejora para mitigarlo.
Este trabajo inicia con la definición del marco teórico y metodológico que conceptualizan
las herramientas de análisis y de mejora de proceso en la que destaca la filosofía Lean
Manufacturing. Luego se describen la organización, perfil empresarial y sus procesos,
así también se realiza el análisis microentorno mediante las cinco fuerzas de Porter, las
matrices FODA y EFE-EFI. El estudio se centraliza en el proceso de fabricación de redes
con nudo de la empresa, el cual es descrito y medido por indicadores de desempeño
con la finalidad de identificar los problemas más relevantes que son evaluados para
determinar el principal: Reproceso total en el tejido de redes. Posteriormente, éste se
analiza mediante la herramienta del Lean Manufacturing denominada “Resolución
práctica de problemas en siete pasos” que culmina con el diseño de un plan integrado
de contramedidas que proviene de dicho análisis.
Los principales objetivos del plan integrado son: procurar la fluidez del proceso de
fabricación de las redes con nudo evitando los reprocesos que no agregan valor y, para
la satisfacción de sus clientes, asegurar la calidad de dicho producto con la disminución
de la tasa de fallas.
Con la aplicación de las contramedidas propuestas en el plan integrado, se estima
reducir los porcentajes de defectos en un 59.37%, de inventario en proceso en un 100%,
de reprocesos y transporte en un 66.67% respectivamente.
Finalmente, la aplicación del plan integrado requiere una inversión de S/. 11,600 en
equipos para lograr un ahorro anual de S/. 40,390 obteniéndose un impacto positivo
económico con valores de VAN igual a S/. 3,781 y de TIR igual a 29.78% que es mayor
al COK (20%). / Tesis
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Análisis, diagnóstico y propuestas de mejora en el sistema de producción de una empresa metalmecánicaMacavilca Escalante, Oscar Volkov 28 August 2019 (has links)
En un mundo globalizado, de comercio entre los países con menos barreras y de
intensa competencia entre compañías locales y extranjeras; bajo este escenario los
gerentes deben orientar sus estrategias basados en tres pilares: productividad,
mejora continua y sostenibilidad.
La presente tesis es un trabajo de investigación que se enfoca en desarrollar un
rediseño del Sistema de Producción en una empresa metalmecánica con el fin de
ser una metodología para incrementar la competitividad del sector metalmecánico
peruano.
Para este trabajo se aplicaron las metodologías de Tecnología de Grupo (GT), la
Teoría de Restricciones (TOC), y técnicas de operaciones de procesamiento y
ensamblado, entre otras técnicas de ingeniería. A su vez, apoyados en el uso de
tecnología de información que se convierte en una poderosa herramienta para la
optimización de los procesos de la empresa de estudio.
A continuación, se realizó la selección de la línea de spools para realizar el análisis
de cómo opera actualmente el sistema de producción, para ello se analizará el flujo
del proceso productivo, se calculará la productividad actual y se realizará un
diagnóstico de los problemas encontrados basado en los conceptos dados por el
Dr. Eliyahu M. Goldratt en su famosa Teoría de restricciones y el Dr. Mikell P.
Groover en su obra Fundamentos de manufactura moderna.
Posterior a ello, se realizará propuestas de mejora y se implementará una línea
piloto con los cambios propuestos y se volverá a realizar el cálculo de la
productividad para validar la mejoría del sistema productivo.
Finalmente, se realizará una evaluación económica para validar la viabilidad de la
implementación en dos fases, primero implementando las células de producción GT
y luego la implementación TOC; acompañado de conclusiones y recomendaciones. / Tesis
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Implementación de lean manufacturing en el proceso de producción de la empresa Krea MueblesBardales Yunis, Ayhor Katherine, Gastelo Miskulin, Vinka Stephania, Saavedra Latorre, Alejandra, Sanchez Llontop, Julio Henry 15 November 2021 (has links)
Las empresas de la zona norte del Perú están sometidas a afrontar grandes desafíos que les
permita diferenciarse de sus competidores, teniendo como visión la expansión hacia otras
provincias o incluso poder competir con las grandes empresas de la capital. Es por ello que se
realiza la presente consultoría de negocios a la empresa lambayecana Krea Muebles, con la
finalidad de encontrar oportunidades de mejora y ofrecer alternativas de solución que les permita
alcanzar un alto desempeño y rentabilidad a largo plazo. Como primer paso se realizaron
entrevistas a la gerencia y a los colaboradores, así como visitas a la planta de producción y a la
tienda de la empresa, a partir de las cuales se elaboró un diagnóstico de la situación actual; en
éste, se detectaron tres problemas principales: (a) Sobreproducción de cascos en blanco y sofás
semi terminados, representando una pérdida económica de S/. 112,800.00; (b) Movimientos
innecesarios en la fabricación, que implica una pérdida de S/59,895.00 y (c) Tiempos de espera
para el uso de herramientas y maquinaria, con una pérdida de S/90,036.25, los cuales
ocasionaban una pérdida económica total de S/262,731.25 anuales. Posteriormente, se analizaron
los problemas y se diseñó un plan de mejora de procesos mediante el uso de herramientas Lean
Manufacturing con los objetivos de estandarizar los procesos, reducir el tiempo de producción, e
incrementar la eficiencia operativa; con la implementación del plan de mejora, la empresa Krea
Muebles redujo el tiempo de fabricación de 3,543.25 minutos a 660.84 minutos por unidad
fabricada, obteniendo un incremento anual de 184 unidades, que representan un ingreso de
ventas adicional de S/ 580,961.60. Finalmente, se estimó que esta implementación requiere de un
período de seis meses y una inversión de S/ 53,895.00, obteniendo como resultados esperados un
TIR de 42% y VAN de S/ 32,831.25 soles. / Companies in the northern part of Peru are subject to face great challenges that allow them to
differentiate themselves from their competitors, with the vision of expanding to other provinces
or even being able to compete with large companies in the capital. That is why this business
consultancy is carried out to the Lambayan company Krea Muebles, in order to find
opportunities for improvement and offer alternative solutions that allow them to achieve high
performance and long-term profitability. As a first step, interviews were conducted with
management and employees, as well as visits to the production plant and the company's store,
from which a diagnosis of the current situation was made; In this, three main problems were
detected: (a) Overproduction of blank shells and semi-finished sofas, representing an economic
loss of S /. 112,800.00; (b) Unnecessary movements in manufacturing, which implies a loss of S
/ 59,895.00 and (c) Waiting times for the use of tools and machinery, with a loss of S /
90,036.25, which caused a total economic loss of S / 262,731.25 per year. Subsequently, the
problems were analyzed and a process improvement plan was designed through the use of Lean
Manufacturing tools with the objectives of standardizing processes, reducing production time,
and increasing operational efficiency; With the implementation of the improvement plan, the
company Krea Muebles reduced the manufacturing time from 3,543.25 minutes to 660.84
minutes per unit manufactured, obtaining an annual increase of 184 units, which represents an
additional sales income of S / 580,961.60. Finally, it was estimated that this implementation
requires a period of six months and an investment of S / 53,895.00, obtaining as expected results
an IRR of 42% and NPV of S / 32,831.25 soles.
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