Spelling suggestions: "subject:"mejora""
381 |
Análisis y mejora de procesos en una empresa manufacturera de suelas para calzado aplicando herramientas de Lean ManufacturingLucero Rivera, Gianmarco 08 November 2021 (has links)
En el presente proyecto de investigación tiene como objetivo la mejora de procesos en una
empresa productora de suelas para calzado, utilizando herramientas de Lean Manufacturing
para la identificación y eliminación de desperdicios de los procesos, optimización de los
tiempos de manufactura y la reducción de costo.
En el primer capítulo se presenta las herramientas de diagnóstico que con útiles para la
identificación de las causas raíces de los problemas de la empresa de calzado. Asimismo, se
definen la metodología de Lean Manufacturing y sus herramientas más representativas. Por
último, se presentan tres casos de investigaciones que han hecho uso de las herramientas antes
descritas para la mejora de los procesos internos de diferentes empresas del mismo rubro que
la presente tesis.
En el segundo capítulo se realiza una descripción de la empresa de calzado que ayuda a conocer
su estructura organizacional, sus objetivos, características de sus productos y relación con sus
stakeholders. Posteriormente se realiza el diagnóstico iniciando con el mapeo y selección de
los procesos, que partiendo desde el diagrama de macroprocesos de la empresa, se hace uso de
las diferentes herramientas de diagnóstico se identificó como proceso crítico a la extracción de
suela de molde, por lo que se procedió a realizar un análisis de los indicadores de las actividades
que componen dicho proceso para identificar los problemas, para luego a través del uso del
diagrama de Pareto, y el diagrama de Ishikawa poder determinar los problema de mayor
impacto. Finalmente se utilizó la matriz FACTIS para la selección de contramedidas de los
problemas y se concluyó que el uso de herramientas de Lean Manufacturing es la solución más
óptima.
En el tercer capítulo se detalla la propuesta de mejora partiendo de la identificación de las
actividades que no generan valor para la fabricación de suelas de calzado mediante la aplicación del Value Stream Mapping (VSM as-is), en base a ello se procede con la identificación de los
desperdicios a fin de establecer la aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing las
cuales son 5S, Kaizen y Poke Yoke. Para las tres se detalla las propuestas y finalmente se
establece un cronograma para la implementación de las herramientas seleccionadas con el
objetivo de establecer orden y tiempo de realización de las tareas. En suma, tiempo total para
implementar las 3 herramientas es de 6 meses y 12 días.
En el cuarto capítulo se realiza la evaluación económica de las propuestas de mejora aplicadas
a la empresa mediante el uso de las herramientas de 5S, Kaizen y Poka Yoke. Para la evaluación
se detalla los costos de inversión que la empresa debe asumir para poder implementar cada una
de las 3 herramientas dando un total de S/. 41,749.92. Así como también de calcula el ahorro
anual que la empresa tendría luego de aplicadas las mejoras que resulta un total de S/.
41,654.62. Finalmente se calcula la viabilidad económica del proyecto dando como resultado
el valor de TIR igual a 40.77% (mayor al COK calculado de 14.41%) y el resultado del valor
del VAN igual a S/. 28,896.87, por lo que se concluye la viabilidad del presente proyecto.
|
382 |
Mejora de proceso en una pequeña organización que ofrece servicios de software: caso ProCal-ProSer LIM.PI – 1er cicloOsorio Huamán, Edgar Eduardo 17 February 2021 (has links)
Ante la competitividad, la tecnología y nuevos modelos de negocio en la industria del Software en el Perú y el mundo, las empresas se ven obligadas a mejorar la calidad de sus servicios y productos continuamente. Por ello, muchas pequeñas organizaciones desarrolladoras de software que ofrecen servicios buscan reducir costos, acceder a nuevas tecnologías, contratar personal calificado y organizar sus procesos internos. Para solucionar estas dificultades, en este estudio se realizó un ciclo de mejora de procesos en una pequeña organización desarrolladora de software que ofrece servicios, el ciclo de mejora consistió en una evaluación inicial del estado de los procesos de la empresa; Ventas y Mantenimiento de Servicios. Luego, se planificó las mejoras a realizar cuyo impacto está relacionado con los objetivos de negocio de la empresa. Se realizó una evaluación final que mide el estado de los procesos de la empresa aplicada las mejoras. Con todo lo anterior se elaboró un reporte técnico de todo el ciclo de mejora. Este trabajo se justifica pues aporta beneficios a la empresa a través del ciclo de mejora, impactando directamente en sus procesos, trabajadores y clientes. Además, se hizo la implementación del modelo ProCal.Proser Perfil Básico basado en el modelo de procesos y ISO/IEC TS 15504-8: Evaluación de Procesos para la gestión de Servicios, la ISO/IEC 29110-5-1-2: Ingeniería de Sistemas y Software – Perfiles de ciclo de vida para entidades pequeñas. El modelo ProCal.ProSer fue expresamente desarrollado para pymes que ofrecen servicios de software.
|
383 |
Diagnóstico y propuesta de mejora al proceso productivo de una empresa textil mediante la aplicación de Lean ManufacturingSurco Guillen, Mónica Tania 03 September 2020 (has links)
El presente estudio tiene como objetivo optimizar la productividad de una empresa del rubro textil mediante el análisis, el diagnóstico y el desarrollo de propuestas de mejora basadas en la instauración del pensamiento esbelto sistemático.
Para el caso del taller de confecciones de esta empresa textil, se ha definido que, dentro de todo el sistema de comercialización de prendas de vestir, el proceso de manufactura de las prendas presenta deficiente procesamiento, fallas inesperadas en las máquinas, altos costos en remuneraciones de mano de obra y mayor logística de prendas con estado “en procesamiento”; por lo tanto, el taller de manufactura es el que determina el ritmo de la producción. Asimismo, se encuentran diferentes desperdicios durante toda la cadena productiva lo que causa interrupciones para una producción limpia como la sobreproducción, excesos de inventarios en proceso, traslados innecesarios, insatisfacción de los operarios, alta rotación del personal, clientes insatisfechos, entre otros.
Para optimizar la situación actual de la empresa descrita, se propone instaurar la filosofía de la manufactura esbelta mediante el uso de las herramientas de diagnóstico como el VSM, las 5’S, el HEIJUNKA, el KANBAN, el SMED, el TPM y el JIDOKA que permitirá el aumento en la capacidad productiva, la eliminación de costos incurridos por horas extras y con ello mayor rentabilidad.
|
384 |
Análisis y propuesta de mejora en las áreas de corte y costura de una empresa textilVivanco Osorio, Diego Fernando, Urbano Cárdenas, Luis Ángel 11 September 2020 (has links)
La elaboración del presente informe ha sido con la finalidad de agilizar y optimizar el
proceso productivo de una empresa dedicada al rubro textil – confecciones. Debido a
la disminución de las exportaciones del sector textil, además de la fuerte competitividad
interna que existe en el país, se ha hecho necesario y viable la revisión del sistema
productivo actual de la empresa y se propondrán alternativas como el uso de la
manufactura esbelta y la herramienta del Six Sigma.
El análisis del sistema productivo se inicia con la evaluación de la cartera de productos
de la empresa, en la cual se debe definir el o los productos críticos para la misma. Para
aquella definición se usó los siguientes factores: horas extras producidas, merma del
producto y porcentaje de ventas. Los productos seleccionados fueron los polos piqué
y los pantalones ya que, según el análisis, fueron considerados críticos. Para ello, se
realizó un diagnóstico del estado actual de la producción de ambos elementos
mediante gráficos de Pareto, Ishikawa y lluvias de ideas. Con ello, se identificó y
cuantificó los problemas principales a atacar.
Para atacar el principal problema de la producción de polos (alto porcentaje de mermas
en corte) se utilizó la herramienta Six Sigma que, mediante análisis estadístico,
permitió definir la posible solución al problema mediante el uso de Poka-Yokes.
Para atacar el principal problema de la producción de pantalones (alta cantidad de
horas extras en costura) se utilizó la herramienta de Manufactura Esbelta que,
mediante el uso de buenas prácticas y 5S, permitió definir la posible solución al
problema.
En términos cuantitativos, la implementación de los Poka-Yokes significó, en un
escenario moderado, una mejora en porcentaje de mermas de 15.2% y un ahorro
mensual de S/ 63,380.8 soles. Además, la implementación de las herramientas de
manufactura esbelta en la producción de pantalones significó un incremento en la
capacidad de producción de 134 a 167 mil prendas y un ingreso mensual de S/ 3135
soles.
Se evaluaron financieramente tres alternativas, de las cuales se obtuvo que las
alternativas de hacer solo la mejora en los polos o la mejora en los pantalones es
viable, debido a que sus TIR son mayores al WACC de evaluación. En el caso de las
dos alternativas juntas, el TIR es menor al WACC, por lo que no se considera viable y
se recomienda solo seguir una de las dos.
Es fundamental la relación y la capacitación con el personal sobre estas mejoras para
poder hacerlas realizables y guiarlos hacia el “pensamiento esbelto”.
|
385 |
Análisis y propuesta de mejora en el proceso de confección de una empresa textil que trabaja bajo pedidoChicana Valle, Claudia Sofia, Wong Medina, Anggela Stefany 04 November 2020 (has links)
El presente estudio tiene como objetivo principal optimizar los procesos actuales de una
empresa textil que trabaja bajo pedido con el fin de mejorar la producción de sus prendas
principales: T-shirt y Box Camisero; para ello la investigación comprende el diagnóstico de la
situación actual, la propuesta de mejora con las herramientas a implementar y la evaluación
económica que permita conocer la viabilidad de la misma.
En la etapa de diagnóstico de la situación, se determinó que el área de Costura o Confección
es crucial para la realización de los productos solicitados por el cliente, dado a que el 100%
de ellos pasan por este proceso, además que, a diferencia del área de corte, costura abarca
procesos que generan el mayor valor agregado y que, actualmente, comprende actividades
que no se realizan de la manera más eficientemente posible. De igual forma, se determinó
que la familia de productos sobre la cual enfocar la investigación es la de polos,
específicamente: T-shirt y Box Camisero. Al realizar un diagnóstico en el área escogida, se
encontraron algunas problemáticas como mermas, reprocesos, paradas de producción y altos
gastos de tercerización que, en resumen, son ocasionados por falta de mantenimiento en sus
máquinas de trabajo, falta de capacitación en el personal y un desbalance en la carga de
trabajo en las líneas de producción.
Como mejora, se propone implementar, en primer lugar, las 5S para atacar problemas de
reprocesos ocasionados por la cantidad excesiva de manchas de polvo en las prendas. En
segundo lugar, se propone implementar TPM con la finalidad de reducir mermas y paradas
de producción causados por las excesivas manchas de aceite en las prendas y fallas
mecánicas en las máquinas, respectivamente. Finalmente, se plantea la implementación de
un correcto Balance de Línea para así reducir los cuellos de botella actualmente existente y,
con ello, al igual que con la implementación de las otras herramientas, ayudar a reducir las
altas cifras de tercerización de prendas que presenta la empresa en estudio.
Por último, para la evaluación económica de todo lo propuesto, se plantea un horizonte de 3
años, planteándose 3 escenarios: pesimista, neutra y optimista, los cuales permiten poder
tomar una decisión dado ciertos escenarios de incertidumbre y/o riesgo. De optar por un
escenario neutral, la implementación de cada herramienta tiene un VAN positivo y una TIR
mayor a 15% (rentabilidad mínima esperada por la empresa), lo cual refleja que el proyecto
es económicamente viable según todo lo propuesto.
|
386 |
Análisis y mejora de los procesos de atención de pacientes para optimizar los tiempos de atención y la asignación de recursos en las áreas de consulta externa, emergencia y hospitalización de un hospital públicoLópez Paucar, Sergio Omar, Aliaga Rojas, Alexis Angelino 01 September 2020 (has links)
El presente trabajo tiene como objetivo plantear la utilización de un modelo de optimización de recursos hospitalarios; médicos y camas; en un hospital público que atiende el área sur de Lima para así poder disminuir los tiempos de espera de los pacientes. El estudio se ha centrado en los procesos de atención de los departamentos de emergencia, consultorio externo y hospitalización debido a que son los procesos principales de atención dentro de un hospital.
Las etapas que se han desarrollado son las de análisis, diagnóstico, propuesta de mejora, desarrollo de propuesta y el análisis de los resultados obtenidos. El estudio determinó que la mejor herramienta para poder analizar la problemática fue el uso de la simulación de eventos discretos debido a que esta herramienta permitió desarrollar un modelo que refleja la realidad de los procesos de atención en los departamentos antes mencionados, así como también nos brindó estadísticas relacionadas a los tiempos de espera y cantidad de recursos necesarios. Así mismo, esta herramienta nos permitió poder trabajar con múltiples escenarios, lo cual fue determinante para encontrar la mejor alternativa de optimización y así plantear una propuesta de mejora que sea factible técnica y económicamente. Por otro lado, los datos han sido muy importantes para poder llegar los resultados y estos fueron obtenidos a través de mediciones y data histórica propia del hospital; lo cual favoreció bastante el análisis debido a que lo que se busca es encontrar funciones estadísticas que se basen en los datos de entrada y que reflejen adecuadamente los tiempos reales de cada proceso involucrado, de modo que los resultados obtenidos estén de acuerdo con lo que pasa en la realidad. Una vez obtenidos los datos del modelo el siguiente paso es el de validar esta información, proceso en el cual se debe demostrar estadísticamente que los datos de salida se encuentran dentro de los intervalos de confianza definidos. Luego de validar la información, se procedió a analizar qué departamentos eran los que se debían optimizar para lo cual se utilizó el diagrama de Pareto. A partir de esto se realizó un modelo de optimización que tenía como función objetivo la reducción de tiempo de espera en los departamentos antes seleccionados. Finalmente, este resultado se analizó monetariamente para así poder determinar cuánto perdía cada paciente que estaba esperando en la cola de atenciones, clasificándolos en pacientes profesionales y no profesionales. Este análisis se realizó para el modelo actual y el modelo optimizado, llegando a obtener una diferencia (ahorro) de S/. 10,733,569.02 de forma anual entre ambos modelos.
|
387 |
Mejora de la experiencia de usuario de un videojuego mediante la implementación de Ajuste de Dificultad Dinámico, Inteligencia Artificial y Minería de TextosFabian Gutiérrez, Francisco Alonso 09 October 2023 (has links)
La experiencia de usuario (UX) es el término que se refiere a las sensaciones experimentadas por el usuario cuando realiza una tarea o interactúa con un sistema en particular. Este atributo es uno de los objetivos principales de los sistemas interactivos como los videojuegos ya que buscan explotar las emociones y sentimientos del usuario asegurando su diversión y entretenimiento.
Durante la creación de un videojuego, múltiples aspectos influencian la experiencia de usuario o jugabilidad. La narrativa del videojuego, el nivel de dificultad, la complejidad de las mecánicas e inteligencia de los agentes controlados por el sistema son algunos aspectos que de no ser tratados adecuadamente influencian negativamente en la jugabilidad y representan problemas durante la experiencia como poca inmersión, molestia, bajo nivel de reto y sentido de competencia negativo.
Dichos problemas han sido detectados en el videojuego seleccionado que se rediseñará para este proyecto de fin de carrera con el fin de mejorar la experiencia de usuario. El videojuego en mención consiste en la lucha entre personajes a través del uso de diálogo en debates utilizando como contexto la política peruana. Este videojuego fue desarrollado como proyecto de una asignatura de la especialidad de pregrado de Ingeniería Informática, Algoritmia, por lo que cumple requisitos técnicos de la asignatura: algoritmos y estructuras de datos; pero sus aspectos de diseño no están enfocados en brindar una jugabilidad adecuada a los jugadores.
En resumen, se propone desarrollar alternativas de solución a los problemas de desbalance de dificultad, comportamiento aleatorio de los agentes y bajo nivel de inmersión en un videojuego de lucha basado en diálogos mediante la implementación de módulos de ajuste de dificultad dinámico, comportamiento de agentes inteligentes y minería de textos. Cada uno de los módulos se encargará de tratar estos aspectos del videojuego, y en el proyecto se detalla el procedimiento realizado para diseñarlos e implementarlos dentro del videojuego base y así obtener una nueva versión del videojuego.
|
388 |
Inspección de seguridad vial y propuesta de mejora en la intersección cuádruple de las avenidas El Sol, Tullumayo, Pardo Paseo de los Héroes y la Alameda Pachacuteq, ubicadas en el centro histórico de la ciudad del CuscoOlarte Bustinza, Jafet Fabricio, Soto Mallqui, Carlos Marks 09 October 2023 (has links)
Según estudios realizados por el MTC, Cusco es una de las ciudades con mayor cantidad de
siniestros a nivel nacional. Adicionalmente, es una de las ciudades con mayor actividad
turística en todo el Perú, por lo cual muchas de sus vías y calles son concurridas frecuentemente
por distintos usuarios (peatones, conductores, ciclistas, etc.); específicamente, las que se
localizan en el centro histórico de dicha ciudad. Sin embargo, la mayoría de estas vías e
intersecciones, como la intersección cuádruple de las avenidas El Sol, Tullumayo, Pardo Paseo
de los Héroes y alameda Pachacutec, presentan problemas relacionados a la seguridad vial
como una consecuencia del diseño deficiente de la infraestructura vial. Con tal finalidad, se
requiere realizar una ISV para identificar los problemas que afectan a la seguridad vial de la
zona de estudio, efectuar un análisis de movilidad de peatones para conocer su patrón de
desplazamiento (líneas de deseo), y proponer una alternativa de cambio del espacio público,
rediseño vial de la intersección y medidas que mejoren la accesibilidad de los peatones más
vulnerables para fortalecer la seguridad vial en la intersección. Así mismo, la metodología
empleada del presente trabajo posee un enfoque mixto (cualitativo y cuantitavo), cuyo sustento
se basa en la recopilación de información a través de las listas de chequeo generales y
detalladas, la ejecución de aforos peatonales y vehiculares, la elaboración de un estudio de
velocidades vehiculares y la determinación de las líneas de deseo. Finalmente, se concluye,
principalmente, que es posible identificar, analizar y proponer soluciones factibles para reducir
los problemas de seguridad vial existentes en la intersección cuádruple de estudio.
|
389 |
Diagnóstico y propuesta de mejora en los procesos de una empresa de producción de muebles empleando herramientas de Lean Manufacturing y distribución de plantaBarrios Carlos, Brigitt Vanessa 06 December 2023 (has links)
El estudio tiene como objetivo optimizar el proceso productivo de una empresa de manufactura
de muebles de madera para reducir costos en los subprocesos propios del flujo productivo e
incrementar la cantidad de muebles fabricados y las ventas de la empresa. Además, se analiza
la situación actual de la empresa, se identifican las causas que generan ineficiencias en
determinados subprocesos y se propone un plan de acción para solucionar el tiempo excesivo
dedicado a los subprocesos críticos debido a pasillos interrumpidos que obstaculizan el flujo
continuo de materiales y productos en proceso, así como a la falta de espacio en las estaciones
de trabajo, la falta de organización de insumos e instrumentos, la escasez de recursos y los
reprocesos de corte, espigado y ruteado que resultan en productos defectuosos en proceso. Por
ello, se utiliza la metodología de Distribución de Planta y Lean Manufacturing con la finalidad
de redistribuir la planta, reducir las distancias recorridas, lograr un flujo continuo y disminuir
la saturación en las estaciones de trabajo y pasillos, con el objetivo de mejorar la eficiencia de
la producción de muebles. Con la implementación del plan de acción, se ha mejorado la
disposición del lugar de trabajo al eliminar objetos innecesarios, implementar armarios para
organizar los instrumentos e insumos utilizados en los diferentes subprocesos productivos y
fomentar hábitos de orden y limpieza mediante el programa de charlas ofrecido por el equipo
de mejora continua. Como resultado, se ha logrado aumentar la capacidad de la planta, lo que
se traduce en una fabricación de una mayor cantidad de muebles, un 31% más en comparación
con el año 2020. Finalmente, se concluye la viabilidad económica del proyecto con un Valor
Actual Neto (VAN) de S/34 879,97 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) igual a 52,04%.
|
390 |
Análisis y propuesta de mejora del proceso productivo de una empresa dedicada a la fabricación de botellas de plástico PET empleando herramientas de Lean ManufacturingLuis Aguilar, Alex Paolo 20 July 2023 (has links)
El presente trabajo tiene como objetivo mejorar el proceso productivo de una empresa dedicada a la fabricación de botellas PET, empleando herramientas orientadas a la filosofía Lean para mejorar así la calidad de los productos, reducir tiempos y costos, y eliminar desperdicios.
Con el Diagnóstico de los procesos involucrados se puedo detectar los problemas principales: Desorden en la Zona de Inyección y Soplado, y Preformas y botellas defectuosas. Con el uso del Diagrama de Ishikawa, se determinaron las causas principales de los problemas que se encontraron.
A raíz de esto, se han propuesto herramientas de Lean Manufacturing para contrarrestar estas causas principales. Estas herramientas son las 5S, Mantenimiento Autónomo y Método Jidoka. Se desarrolla cada propuesta y se plantea cómo ayudará a contrarrestar los problemas existentes. Con la aplicación de las propuestas planteadas, se pudieron reducir los tiempos correspondientes a esperas y traslado de preformas y botellas entre 40% y 67%; los tiempos muertos y de parada se lograron reducir entre 50% y 75%; y la producción de unidades defectuosas se redujo de 2% a 1%.
Se realizó la evaluación económica de cada propuesta, en la que se detallan los costos incurridos y los beneficios de cada una de ellas para que finalmente se analice la viabilidad económica el proyecto, en el que se presenta un flujo de caja con un horizonte de 2 años.
De la evaluación económica, se obtuvo un VAN de S/. 19,203, un TIR de 42% y un COK de 14%, llegando así a la conclusión de que el proyecto es viable económicamente.
|
Page generated in 0.057 seconds