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Análisis y propuesta de mejora en empresa de confección de pantalones utilizando herramientas de ingeniería industrialDíaz Llerena, Cluber Eduardo 21 January 2022 (has links)
El presente estudio surge de la necesidad de aumentar la productividad en las
principales líneas de pantalones de una empresa perteneciente al sector textil y
subsector confecciones, a través de la aplicación de herramientas Lean, estudio de
tiempos y redistribución de estaciones de trabajo con la consigna de incrementar el
nivel de cumplimiento de la actual demanda no atendida y establecer a la empresa
como un proveedor confiable en el rubro.
El proyecto de investigación comienza con el estudio del contexto actual del sector
textil y confecciones a nivel nacional e internacional, además se presentan los
conceptos teóricos de ingeniería necesario para el desarrollo del trabajo relacionado
con herramientas de la filosofía Lean Manufacturing, rediseño de planta, 5S’s y
Kanban.
El diagnóstico de la empresa permite establecer las estrategias de mejora en base al
análisis PESTEL, análisis Porter y FODA. En adición, se identifican las categorías de
productos que aportan con el mayor margen de contribución. Por otro lado, se
cuantifica el impacto económico de los problemas principales de la empresa y las
respectivas causas raíz asociadas. Lo cual permite evaluar cuáles son las herramientas
que aportan en mayor medida a la situación inicial de la empresa.
Posteriormente, se realiza la implementación de las herramientas en que tiene una
duración de 11 meses, permitiendo incrementar la productividad de 60 a 62 pantalones
por hora y reducir la cantidad de productos terminados defectuosos en 1,1%.
Finalmente, acorde a la evaluación del impacto económico de la implementación de
las propuestas de mejora en el área de producción, se llega a la conclusión que el
proyecto es viable con una tasa de rentabilidad (TIR) de 33% mayor al COK de 11.7%
y un VAN positivo de S/ 101,908.
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Factores críticos operativos que afectan a la capacidad de producción de la planta Toma la Mano en HuarazEscobar Bada, Mario Ivan, Galindo Moreno, Samuel Moises 04 November 2021 (has links)
La presente investigación tiene como objetivo determinar los factores que afectan a la
capacidad de producción de la planta Toma la Mano en Huaraz. En esta línea, se analizan los
distintos cuellos de botella y se identifica el que posee mayor urgencia a fin de comprender las
causas de las limitaciones y retrasos del proceso. Para realizar este análisis se ha implementado
la herramienta Overall Equipment Effectiveness (OEE), la cual permite medir y cuantificar la
eficiencia de los equipos y la mejora continua de la organización. Es por ello, que mediante el
diseño del OEE se determina la capacidad real de las máquinas de los distintos procesos
productivos con el fin de identificar el obstáculo que afecta a toda la producción de la planta
concentradora.
En base a lo anterior, los principales factores a observar son la disponibilidad, eficiencia
y calidad, estos son indispensables para determinar el OEE. Además, se implementaron otras
técnicas de recolección de datos, tanto cuantitativas como encuestas así como cualitativas como
son entrevistas a expertos, para así comprender más los problemas dentro del proceso
productivo y determinar las causas que afectan la continuidad del proceso. La información
recolectada es de vital importancia para poder proponer un modelo de gestión acompañado de
una herramienta que se ajuste a la realidad de la organización. A partir del análisis de OEE se
determinó que el proceso del filtro de discos de zinc es el cuello de botella. Esto ayuda a
determinar que acciones se deben implementar para una mejora sustancial en los factores de
disponibilidad, eficiencia y calidad del proceso de filtrado.
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Impacto del COVID-19 en un proyecto inmobiliarioPereda Champion, Flavia Cristina 18 April 2022 (has links)
El Covid-19 originó que varios países dispusieran cuarentenas que detuvieron los proyectos
de construcción en curso, planteando el desafío de rediseñar tanto los procesos como la
organización de las diferentes áreas y también zonas de obra para reiniciar los proyectos
cumpliendo los protocolos Covid-19. Por otro lado, la filosofía Lean utiliza múltiples
herramientas que ayudan a ordenar eficientemente la zona de trabajo como el Choosing by
Advantages (CBA) que es un Multiple Criteria Decision Making muy utilizado en la
comunidad Lean Construction para decidir la mejor alternativa en los procesos de diseño,
construcción y toma de decisiones incrementando la transparencia y calidad de la decisión.
Por estos motivos, este trabajo propone una metodología que utiliza el CBA con algunos
pasos de Delphi para decidir la mejor alternativa de decisión para la adaptación al trabajo
remoto eficiente en el caso de colaboradores que realizaban trabajo de oficina, el
procedimiento menos riesgoso pero eficiente para la entrega de inmuebles a clientes y la
organización de una de las zonas de obra para el reinicio de las labores, para lo cual se
incorporaron dentro de los factores utilizados atributos que eran de obligado cumplimiento
de acuerdo a los lineamientos Covid-19. La metodología se aplicó a un caso peruano, un
proyecto de vivienda económica masiva denominada Los Parques de Comas, que desarrolla
una producción continua de edificaciones por lo que cuenta con muchos skateholders en su
desarrollo, entre ellos los colaboradores internos, clientes finales y subcontratistas. El estudio
se realizó con la participación de los stakeholders reales que tomaron la decisión y lo
implementaron en el proyecto satisfactoriamente. Los resultados mostraron que el método
CBA es ideal para analizar este tipo de decisiones, resaltándose que los factores considerados
tenían relación directa con el protocolo Covid-19.
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Análisis y propuesta de mejora para los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal en una empresa del rubro metal mecánicoAcuña Herrera, Giancarlo Jair 27 April 2022 (has links)
El presente proyecto tiene como objetivo la implementación de mejoras en el área de
Atracción y Desarrollo del Talento en una empresa dedicada al rubro metal mecánico, con
la finalidad de garantizar la seguridad de selección de personal, incorporando colaboradores
idóneos y competentes acorde a lo establecido en el MOF del puesto, priorizando la calidad,
tiempo y forma en obtener el producto final, personal competente contratado. Además, con
las propuestas presentadas se agilizarán los procesos de contratación y se espera reducir la
rotación de personal.
Los procesos de reclutamiento y selección a mejorar aplican para las empresas Rumi Import
S.A., Manufacturas Industriales Mendoza S.A., Industrias del Zinc S.A., Mega Estructuras
S.A., Postes y Estructuras S.A.C. y Steel Form S.A.C. que pertenecen al Grupo Metal
Industrias, juntas suman más de 600 colaboradores en total.
En este trabajo se aplicarán las teorías y técnicas aprendidas durante la 8va Diplomaturade
Recursos Humanos, demostrando que llevadas a la práctica lograrán una mejora del área
tanto en tiempo, calidad y eficiencia en los requerimientos, procesos de selección y
contratación.
Durante el desarrollo del trabajo se realizará un diagnóstico del estado e indicadores del
procedimiento establecido, se propondrán mejoras a este procedimiento con Herramientas
Lean para oficina y técnicas aprendidas en la Diplomatura. Para concluir, los indicadores
proyectados del proceso optimizado demostrarán que se reduce el tiempo total en 25%,
siendo necesaria una inversión para implementar las propuestas de mejora, inversión que
será viable ya que la rentabilidad capaz de generar el proyecto (TIR) es de 32.14% a partir
del segundo año de implementadas las mejoras.
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Optimización del proceso de voladura usando detonadores electrónicos para minería subterránea aplicado a vetas angostas - U.M. HuarónSánchez Claudio, Diego Javier, González Ayala, Luis Enrique 13 July 2022 (has links)
La presente tesis conta en desarrollar las bondades de los detonadores electrónicos para minería subterránea de vetas angostas, el caso de estudio se realizó en la U.M. Pan American Silver Huarón S.A.
Los detonadores electrónicos tienen como objetivo principal segregar el mineral y el desmonte con una sola voladura, lo que anteriormente se conocía como método de circado. Esta segregación mineral/desmonte genera una ley de plata menos diluía de gran valor (gr/Tn) a comparación de los detonadores pirotécnicos. Asimismo, según los aspectos técnicos las pruebas indican que los detonadores electrónicos tienen mayor eficiencia de avance 93% y una menor sobre rotura 7%.
Los detonadores electrónicos al ser totalmente programables, se configuran los retardos de cada detonador con la finalidad de generar la segregación, se debe realizar una nueva malla de perforación con la característica principal de realizar el arranque en la estructura del desmonte ya que deseamos que la mayor cantidad de explosivo y energía salga en un primer tiempo a una longitud de 20 metros mientras que la estructura de mineral salga en un segundo tiempo a la longitud de 5 metros.
Los beneficios económicos son considerables, los detonadores electrónicos se configuran en una malla de perforación de 28 taladros generando un costo de explosivo de US$ 181.33 mientras que los detonadores pirotécnicos se configuran en una malla de perforación de 30 taladros generando un costo de explosivo de US$ 191.78. Asimismo, el costo unitario de cada detonador electrónico es de US$ 11.50, a contraste del pirotécnico que cuesta US$ 1.40. Si bien encarece el costo del producto el beneficio de la segregación genera una mejor ley de plata, tal como se muestra el siguiente cuadro:
Electrónico
Pirotécnico
Variación
Ley Ag (gr/Ton)
190.06
112.75
77.31
VPT (US$/Ton)
137.19
81.39
55.80
Utilidad por disparo (US$)
20,469
9,628
10,841
Utilizad mensual (US$)
3,634,030
1,882,141
1,751,889
Se comprueba la ventaja económica y operacional del uso de los detonadores electrónicos; además, aporta a las mejores prácticas de seguridad de las operaciones mineras subterráneas ya que se ha realizado un análisis de sismicidad y afectación de las cajas para ambos tipos de detonadores y se llega al resultado que con los detonadores electrónicos se reduce en 30% las vibraciones en las cajas.
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Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basada en la norma ISO 45001-2018 en la empresa de seguridad patrimonial Seprotec A&R SACCalopino Arellano, Alvin Alain 02 August 2023 (has links)
El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad realizar un diagnóstico, respecto a la situación en la que se encuentra la empresa SEPROTEC A&R SAC, específicamente los riesgos y peligros a los que están expuestos los trabajadores, en el cumplimiento de sus labores a fin de evitarlos y/o disminuirlos, lo cual se evaluará con la aplicación de los requisitos establecidos en la ISO 45001:2018, con lo que podría resultar una nueva propuesta del diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
En el Capítulo I, se dan a conocer los objetivos, justificación y alcances de este proyecto, explicando los casos y cifras de muertes por accidentes de trabajo, detallando también lo establecido en Ley de Seguridad Laboral que rige actualmente en el Perú, además de pérdidas económicas pertenecientes a las empresas que no aplicaron el SGSST.
En el Capítulo II, se presentan antecedentes tanto internacionales como nacionales que respaldan la efectividad de implementar un sistema de gestión de seguridad laboral, teniendo como referencia a la ISO 45001:2018.
El Capítulo III, se presenta a la empresa SEPROTEC A&R SAC, su ubicación, antecedentes, misión y visión.
El Capítulo IV, se realiza una explicación del diseño y de la metodología utilizada en la investigación, dando a conocer los instrumentos empleados para la recolección de la data, como observación y resultados de la aplicación de la línea base.
En el Capítulo V, están los pasos de cómo se realizaría la aplicación de SGSST basados en los requerimientos presentes en la norma ISO 45001:2018, tomándose en cuenta la matriz IPER y el mapeo de riesgos, procedentes de la empresa SEPROTEC A&R SAC.
En el Capítulo VI, se muestran las conclusiones en base a los objetivos específicos del trabajo, además de brindar las recomendaciones necesarias para la efectividad del SGSST.
Finalmente, en el Capítulo VII, se adjuntan los documentos que se encuentran requeridos en la ISO 45001:2018.
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Análisis y propuesta de mejora de procesos en una empresa de venta de máquinas y equipos de tratamiento de agua y fabricación de productos químicos de limpieza industrial y del hogar aplicando herramientas de Lean ManufacturingRivera Povis, Jhonny Anderson 19 April 2023 (has links)
El presente trabajo tiene como propósito mejorar la efectividad de una empresa que posee dos sectores,
una de elaboración de productos de limpieza y otra en la distribución de plantas de tratamiento de agua,
aplicando herramientas de Lean Manufacturing.
El primer capítulo describe los principales conceptos de la filosofía Lean, además de las principales
herramientas que posee (5´S, Kanban, SMED, VSM, TPM, Poka Yoke entre otros) de esa manera ayuda
a comprender más sobre dicho movimiento y el porqué de la aplicación a los diversos problemas de la
empresa.
El segundo capítulo muestra la situación actual de la empresa. En primera instancia, describe la empresa
y presenta la estructura organizacional además de los principales productos y clientes que posee. Luego
describe los procesos de los principales productos del sector de limpieza y de saneamiento de agua.
El tercer capítulo se analiza la situación actual descrita en el capítulo anterior. Primero, se elige el área
con mayores problemas y luego la familia de productos que mayor demanda posee. A continuación, se
presenta el VSM actual de una familia de producto de limpieza y otro del sector saneamiento de agua.
Después se enfoca en las principales mudas de la empresa y se realiza matriz de enfrentamiento y
diagrama de Ishikawa para conocer la causa raíz. Finalmente, se identifica las posibles herramientas a
aplicar en el VSM futuro de cada sector y se prioriza las que se va a implementar.
El cuarto capítulo describe la forma en que se van a aplicar las herramientas de Lean Manufacturing.
Empieza con las 5´S, en el cual se detalla los pasos a seguir en cada S y luego los beneficios esperados
al implantarlo. Luego se implementa el SMED (Single Minute Exchange of Die) que se prioriza las
actividades internas y externas en una preparación para la actividad principal y finalmente se aplica el
Kanban el cual se desarrolla de forma distinta para cada sector lo cual mejora el flujo de los procesos
de cada uno. La implantación de tales herramientas mejora la OEE de la empresa (Overall Equipment
Effectiveness) de 67.68% a 85.73% lo que genera mayor disponibilidad, mejor calidad y ser más
eficiente en el proceso productivo.
El quinto capítulo muestra la evaluación económica de las mejoras y se verifica su viabilidad por medio
de los gastos que genera y los ahorros que produce por su implementación. Se obtiene en total un ahorro
anual de S/. 10451.72 y al elaborar un flujo de caja con un horizonte de 5 años se obtiene un VPN de S/.
6,639.24 y una TIR DE 55% lo cual es mayor al costo de oportunidad de capital que la empresa pueda
poseer actualmente.
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Propuesta de mejora de un centro de engorde dedicado a la venta de ganado bovino implementando Lean FeedlotArrascue Cárdenas, Juan Manuel, León Ramírez, Kelyn Lay 30 October 2019 (has links)
El objetivo de esta tesis es plantear una propuesta de mejora para una empresa ganadera del departamento de Lima cuya principal actividad es el engorde de bovinos obteniendo un bovino de mejor conformación y carne de mejor calidad vendiéndola al por mayor en carnicerías y principales frigoríficos de Lima.
Si bien existen investigaciones y propuestas relacionadas al mejoramiento de genética y razas de animales para empresas ganaderas, no se ha explorado a profundidad las propuestas de mejora enfocado a mejora de procesos para empresas de este rubro; el cual es el principal tema de esta tesis.
En el capítulo de descripción, análisis y diagnóstico se explicará la situación actual de la empresa y del sistema productivo mostrando el flujo de operaciones por las que pasa el ganado vacuno, así como la distribución de las áreas dentro de la empresa. En base a ello, se realiza el análisis de los reprocesos, desperdicios y problemas que se puedan identificar tomando en cuenta las familias de productos para obtener un diagnóstico de la empresa de los problemas identificados dentro de la situación actual.
Una vez realizado el punto anterior, se plantearán las propuestas de mejora siguiendo las fases de implementación Lean de Black solucionando los problemas relacionados a mala distribución de familia de productos, demoras en los procesos, temas organizacionales, tiempos de maquinaria defectuosa e inadecuado layout. Para ello, fue necesario la elaboración de un plan de segmentación de familia de productos y el uso de herramientas de mejora como 5S, círculos de calidad, SMED y diseño de plantas.
Finalmente, con el análisis financiero que se realizó para calcular la rentabilidad de los proyectos de mejora, se concluyó las mejoras propuestas son viables, ya que se obtuvo un TIR de 15.2% mayor al interés de descuento y un S/. 19,333, demostrando que le proyecto es rentable y aceptable.
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Análisis y propuesta de mejora aplicando herramientas de Lean Manufacturing en la línea de acabados de la construcción en una empresa fabricante de productos plásticosSascó Blanco, Sharon Gianella 28 October 2019 (has links)
El presente trabajo tiene como principal objetivo mejorar el proceso de producción de la línea de acabados de la construcción de una empresa fabricante de productos plásticos; a través del desarrollo de una metodología basada en análisis, diagnóstico y propuestas de mejora para lograr mejores indicadores de eficiencia, por medio de la aplicación de herramientas de la filosofía de Lean Manufacturing, a fin de optimizar los procesos productivos, uso de equipos y los recursos humanos.
El informe presentado inicia con el desarrollo de las herramientas de la Manufactura Esbelta, las cuales, según el diagnóstico obtenido más adelante, serán aplicadas y desarrolladas como propuestas de mejora. Asimismo, se detalla en el Capítulo 2 la descripción de La Empresa, sus principales procesos y productos para la elaboración de sus productos plásticos. Además, en el Capítulo 3 se desarrolla a detalle el diagnóstico del sistema productivo actual de La Empresa, por medio de la aplicación de los pilares de la Manufactura Esbelta y la identificación de los desperdicios. Por otra parte, en base a lo diagnosticado en el Capítulo 3, se procede a la aplicación de herramientas que conduzcan a mejoras como son: SMED, 5S, Mantenimiento Autónomo y Andon. Con la aplicación de estas herramientas se obtuvo una reducción del 42% en tiempo de preparación de la máquina extrusora, 40% por búsqueda de utensilios, herramientas y orden, 45% por tratamiento y limpieza de máquinas y 30% en tiempo de respuesta frente a anomalías en el proceso de producción, respectivamente y detallado en el Capítulo 4.
A continuación, en el Capítulo 5 se ejecuta un análisis del impacto económico debido a las propuestas de mejora, por medio de la evaluación del TIR y VAN obtenidos, los cuales resultaron 85% y 25,427.42 soles respectivamente, los cuales son indicadores de la viabilidad económica de la implementación propuesta.
Finalmente, en el Capítulo 6 se detallan conclusiones y proponen recomendaciones de acuerdo a las propuestas de mejora desarrolladas en el Capítulo 4.
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Estudio del sistema integral de información para mejorar la calidad de viaje de los usuarios a través de una simulación y automatización de la línea B del Sistema de Transporte MetropolitanoMori Solsoi, Cristhy, Sarrin Camas, Grisell 22 August 2019 (has links)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo ayudar al usuario del metropolitano a tener un viaje de comodidad y calidad contando con información real del estado actual del sistema. El estudio de basa en desarrollar un método de mejora integral para la línea B del sistema de transporte Metropolitano, que además podría ser aplicado para todas las líneas o para sistemas de transportes públicos en general. Se detalla la situación actual de la empresa, luego se establecen mejoras a tratar a partir de las causas de problemas encontradas y de esta manera obtener beneficios para el usuario. Se inicia el trabajo de investigación desarrollando un marco teórico sobre las herramientas y métodos a utilizar, estos ayudarán a entender el contenido del informe. Luego se pasa a describir la situación actual de la empresa, cómo se encuentra organizada, sus unidades de negocio, sus objetivos y procesos realizados. Se establece que las áreas de estudio estarán basadas en tecnologías de la información y de recaudo en donde se realizarán descripciones de los procesos, analizando sus principales problemáticas. A partir de los problemas encontrados se trabajará la propuesta de mejora la cual está enfocada en simular el sistema de transporte con datos que reflejen el comportamiento del usuario, esta simulación mostrará datos procesados, los mismo que servirán de inputs en dispositivos automatizados con la finalidad de obtener información real como: Hora de llegada del próximo bus y la capacidad con la que llegará a la estación; es decir, información que le servirá al usuario para evaluar posibilidades y poder tomar decisiones a partir de ellas. Finalmente, este trabajo de investigación busca una mejora para el usuario brindándole información a partir de un sistema simulado, se puede observar en los resultados una disminución del tiempo en cola de espera, ya que el usuario, al tener la facultad de tomar decisiones decidirá no entrar al sistema o entrar después de que pase la hora de alta demanda; por otro lado, si se valorizara esta disminución de tiempo se reducirían los costos de hora hombre de S/. 1,755 a S/. 900. Adicionalmente, realizando esta mejora, el nivel de satisfacción de los usuarios para con el sistema de transporte aumentaría de -74% a 20%.
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