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Aplicación de dashboards para mejorar la productividad y la toma de decisiones en los proyectos de construcciónTubilla Espinoza, Victor Hugo, Segura Rodriguez, Xiomar Jefferson 19 October 2022 (has links)
En la actualidad, tanto a nivel nacional e internacional se está viviendo una situación de
emergencia por la pandemia desatada por la propagación del virus Covid-19. Por este motivo,
muchas empresas, de los distintos sectores económicos, están sufriendo impactos negativos
en su flujo económico, lo cual está produciendo que muchas de estas empresas se declaren
en quiebra. El sector de la construcción también sufre esta crisis mundial por lo que muchos
proyectos de construcción civil se paralizaron durante varios meses, lo cual generó impactos
negativos en los alcances de tiempo, costo y calidad, en comparación a lo que se proyectaron
inicialmente.
El fin del presente trabajo de tesis es demostrar que la aplicación de los dashboards mejorará
la toma de decisiones y como consecuencia de ello mejorará la productividad de los
proyectos; para lo cual utilizaremos dashboards en el análisis del proyecto "Carretera Doble
Vía Guadalupe – Ica”. Para poder lograr el objetivo mencionado, se inicia con la recolección
de los datos de las partidas más incidentes de la obra (índices claves de rendimiento), luego
estos datos se presentan en las hojas de cálculo correspondientes por parte de los ingenieros
a cargo del proyecto y, finalmente, todos los datos obtenidos de los pasos previos se
introducen al software que permite obtener todo tipo de dashboards, en este caso el programa
Microsoft Power BI.
Como resultado final del trabajo se demuestra que la aplicación de los dashboards impacta
positivamente en la mejora de la productividad general del proyecto en mención. Para generar
este impacto positivo, la representación visual de los índices de rendimiento, de las partidas
más incidentes, permite tomar decisiones más acertadas y mejorar la gestión del proyecto.
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Análisis y propuesta de mejora en el área de producción de una fábrica de espumas de poliuretano mediante el uso de herramientas de manufactura esbeltaGrey Gutierrez, Raúl Edison 09 December 2020 (has links)
El presente trabajo busca mejorar el proceso productivo de elaboración de
espumas de poliuretano dentro de la empresa en estudio mediante la
sistematización de la eliminación de los desperdicios y problemas presentes en
dicho proceso; en otras palabras, el uso de herramientas de la filosofía de
manufactura esbelta
El primer paso para la mejora es analizar la situación actual de la empresa en
estudio para luego priorizar las herramientas de manufactura esbelta 5S’s y el
mantenimiento autónomo, uno de los pilares más importantes del TPM, para así
poder atacar y eliminar los principales desperdicios identificados en el mapa de
flujo de valor de manera metódica.
El siguiente paso es la evaluación del impacto económico del uso de las
herramientas que han sido seleccionados, a través de la identificación de los
costos, inversión inicial de 126 mil soles, y beneficio económico, TIR de 31%, que
brindará a la empresa en estudio, a través de su adecuada implementación.
Finalmente, se expondrán las conclusiones de la propuesta de implementación de
las herramientas y las recomendaciones para el mantenimiento y su correcta
ejecución.
Toda esta propuesta tiene como máximo objetivo optimizar los procesos de la
empresa en estudio y garantizar su supervivencia en un mercado tan competitivo
y cambiante en la cual esta y demás empresas manufactureras están inmersas.
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Análisis y mejora de procesos en una empresa metalmecánica usando herramientas de Lean ManufacturingSuárez Medina, Luis Miguel 16 November 2020 (has links)
El presente trabajo consiste en el análisis y mejora del proceso de elaboración de manifolds hidráulicos en una empresa metalmecánica, enfocándose en las áreas de maquinado y banco de pruebas. Para la realización de las propuestas de mejora se utilizaron herramientas pertenecientes a la metodología Lean Manufacturing, la cual establece formas de mejora y optimización de procesos, enfocándose en la identificación y eliminación de desperdicios, así como de actividades que no generan un valor agregado.
Las propuestas de mejora relacionadas con las 5S abarcaron el retiro de los elementos innecesarios en cada una de las zonas, la organización de los elementos necesarios y de los diversos tipos de herramientas utilizadas en el proceso de maquinado y el establecimiento de actividades de limpieza que deben ser realizadas de manera constante por el personal de la empresa y por un servicio especializado que se encargará de una limpieza y desinfección más detallada. Las propuestas relacionadas con el Poka Yoke para prevenir el error humano durante la elaboración del manifold hidráulico incluyeron la implementación de checklist que garantiza el cumplimiento de las condiciones básicas para el inicio de la jornada laboral, checklist para cada orden de trabajo con el objetivo de garantizar la eficiencia del proceso de maquinado, informes técnicos de evaluación y mitigación de errores, formatos de programación semanal de actividades y cartillas para garantizar el cumplimiento del proceso de revisión final. Las propuestas relacionadas con al Mantenimiento Productivo Total (TPM) abarcaron el establecimiento de un programa de mantenimiento constante de los equipos con la finalidad de evitar averías, paradas inesperadas y generación de productos defectuosos. Adicionalmente, se propuso la implementación del indicador de la efectividad global del equipo (OEE) con la finalidad de medir la productividad de los equipos e identificar oportunidades de mejora. Con estas mejoras se estima un aumento del indicador de la efectividad global del equipo (OEE) en ambos centros mecanizados CNC de un 14.6% y 17.2% respectivamente, además de reducir el tiempo de cambio de herramienta en un estimado de 69%.
A través de una evaluación económica se evidenció que la implementación de las propuestas de mejora resulta económicamente viable para la empresa, obteniendo una tasa interna de retorno (TIR) del 41.90% y un valor presente neto (VPN) de 40,393.96 soles en el escenario moderado. Los resultados obtenidos demostraron la utilidad de la aplicación de Lean Manufacturing en la mejora del proceso de elaboración de manifolds hidráulicos.
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Análisis de la factibilidad técnica y económica de la compactación dinámica para mejoramiento de suelosVeiga Manrique, María Fernanda Cristel 25 November 2020 (has links)
La presente tesis consiste en demostrar la factibilidad técnica y económica de la aplicación del mejoramiento de suelos por compactación dinámica en un terreno de 100’052.37 m2 de superficie ubicado en Chilca – Cañete – Lima, este método radica en transmitir energía al suelo mediante ondas de impacto producidas tras la caída libre o semi caída de una masa entre 8 a 225 toneladas a una altura desde 15 a 40 metros de manera repetitiva.
El objetivo del mejoramiento de suelos es conseguir una mejora en la presión admisible a 2.0 kg/cm2 y que el asentamiento diferencial tolerable no supere 2.5 cm en una estratigrafía compuesta en predominancia por arena mal graduada con presencia de limo y arcilla en contenidos variables y cuya densidad y tamaño de partícula van en aumento conforme a su profundidad.
En el desarrollo de este trabajo se elabora un diseño de la técnica de compactación dinámica según el método propuesto por la Federal Highway Administration (FHWA) en su manual Dynamic Compaction y se comparan las variables obtenidas con los valores de masa, altura de caída, cantidad de impactos y distanciamiento entre huellas empleados en campo durante el proceso de ejecución.
Asimismo, se estima un costo por m2 de la aplicación de la compactación dinámica según el caso en estudio y las condiciones in situ del proyecto específico.
Finalmente, tras comparar los valores de resistencia por punta corregida (qt) de los ensayos de penetración con piezocono (CPTu) iniciales y posteriores al mejoramiento por compactación dinámica se verifica el incremento de la resistencia y el cumplimiento de los objetivos técnicos trazados
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Propuesta de mejora del área de producción de una empresa dedicada a la producción de señales usando herramientas de Lean ManufacturingPortocarrero Sánchez, Fiorella Katiuska 09 December 2020 (has links)
El objetivo de la presente investigación es elaborar una propuesta de mejora en el área de producción de una pequeña empresa localizada en la ciudad de Lima, dedicada a la fabricación de señales, ya sea de tránsito, de advertencia, prevención, entre otras. Las cuales son elaboradas principalmente en base a diversos materiales importados. Se seleccionó el sector Manufactura debido al crecimiento importante de 6.3% que ha tenido en julio del 2019, asociado a la vez con un aumento del PBI de 1,2% en el segundo trimestre del año en mención. Además, tras el análisis del sector se deduce que este crecimiento seguirá dándose en los próximos años; por lo cual, es necesario que la organización se encuentre preparada ante posibles cambios en el mercado manufacturero e inmersión de nuevas empresas relacionadas al sector. La propuesta de mejora que se plantea a continuación será elaborada con la implementación de herramientas de Lean Manufacturing y diversos conceptos de Ingeniería industrial. Con lo propuesto se podrá mejorar el problema central de la empresa, la cual no abastece en su totalidad la demanda del mercado, generando ruptura de stock, a pesar de contar con una capacidad disponible para hacerlo. Para ello se tendrá en cuenta conceptos como: generar valor, eliminar desperdicios, desorden, mermas, y aplicación de 5s. Finalmente, mediante el análisis económico se puede concluir que la propuesta es viable, ya que, debido a la implementación de las diferentes herramientas a utilizar, la inversión inicial realizada nos brindará un VAN de S/. 87,084.01 y un TIR aproximado de 68%.
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Lean Service en una empresa de descarga de pesca artesanal en la ciudad de HuachoMatos Alegre, Carol Kristeen, Sánchez Zerillo, María de Fátima 14 December 2020 (has links)
La presente tesis desarrolla las principales deficiencias en una empresa de
descarga de pesca artesanal teniendo como objetivo estudiar la aplicación de las
herramientas de Lean Service en la gestión de sus servicios.
En el primer capítulo se describen los conceptos relacionados a los servicios y a la
filosofía Lean Service los cuales permiten definir el marco teórico en el que se
basará la investigación.
En el siguiente capítulo se presenta la descripción general de la empresa y se
detalla el alcance del estudio a uno de los terminales portuarios que gestiona en
Huacho. Luego se procede a clasificar las familias de acuerdo a las características
de los requerimientos de los clientes determinando así las siguientes: “Carga de
petróleo”, “Carga de hielo/a remolcadores” y “Descarga de pesca artesanal”.
Posteriormente, se realiza el análisis cualitativo y cuantitativo de la situación actual
detectando un déficit en la planificación de las operaciones y en el estado de las
instalaciones portuarias así como deficiencia en las operaciones ejecutadas en la
descarga de pesca artesanal (40% de los servicios solicitados) lo cual genera
tiempos de espera a los clientes en los meses de mayor demanda (enero, febrero,
noviembre y diciembre). Además, se identifica los indicadores de utilización y
tiempos de ciclo de cada una de las familias para elaborar el mapa de flujo de valor
de cada una de ellas presentado al inicio del diagnóstico. Como desperdicios del
sistema se detecta inventarios, sobreprocesamiento, demoras, movimientos,
defectos y pérdida de la oportunidad de retener clientes; generados principalmente
por la reducida capacidad del muelle, los tiempos elevados de operación de los
clientes, falta de verificación en procedimientos y carencia de organización de
documentos.
En el tercer capítulo, se determinan las herramientas que permitirán reducir los
desperdicios identificados destacando entre ellas las 5S, Total Productive
Maintenance, el nivelado de carga, poka yoke y mejora continua. Así mismo, se
presenta el plan de implementación de la propuesta y los beneficios resaltando
entre ellos la flexibilidad en la atención de los requerimientos, la satisfacción de los
clientes y el aumento de la capacidad de atención en épocas de alta demanda.
Finalmente, como resultado del análisis económico se obtuvo un VAN de 26 mil
dólares y una TIR por encima del 10% (rentabilidad mínima esperada) concluyendo
la viabilidad de la implementación de la propuesta en el objeto de estudio.
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Optimización de alimentación a planta: facilitación del incremento del Throughput en procesos plantaAngulo Cajavilca, José Miguel 14 December 2020 (has links)
El presente proyecto, liderado por el autor de tesis en todas sus aristas, desde la
planificación, ejecución, cierre y seguimiento del mismo, tiene como objetivo facilitar el
incremento del tratamiento en la Planta de Procesos mediante el incremento del porcentaje de
finos y generación de microfracturas en mineral tipo hipógeno mediante pruebas y análisis de
resultados de cambios en las variables de perforación y voladura, de modo que se evalúe la
influencia del proyecto en la rentabilidad de la operación global. La propuesta de valor considera
aumentar el potencial de procesamiento de minerales futuros de 75,000 t/d a un rendimiento
nominal de 90,000 t/d.
Esto surge principalmente debido a la presencia creciente de minerales tipo hipógeno
según revisión del plan de la vida de la mina (LOM, por sus siglas en ingles), cuyos índices de
dureza tienden a incrementar a medida que se siga profundizando, lo que tiene un significativo
impacto negativo en el rendimiento de las líneas de producción de Procesos Planta. Así mismo,
este proyecto surge de la necesidad de lograr niveles de producción similares de cobre fino a lo
largo de la vida de la mina teniendo en cuenta la disminución de leyes de cobre (factor
geológico) en los procesos de concentración, lo que implica mover y procesar un mayor tonelaje
de mineral. Por último, acotar que a lo largo del documento se hace uso del anglicismo
“throughput”, el cual es un indicador de Procesos Planta que hace referencia al rendimiento o
ritmo productivo, expresado en t/h, de las líneas de producción N°1 y N°2 correspondientes a la
molienda primaria.
El éxito del proyecto resulta en un aumento del 7% sobre el rendimiento de las líneas de
producción de Procesos Planta, que significa tratar mineral a razón de 90 Ktpd. Esta
optimización se refleja en ventas anuales adicionales de concentrado de cobre estimadas
alrededor de los 30MMU$.
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Kaizen en la gestión de entrega de una empresa automotriz aplicando la metodología PDCAGuerra Gutarra, Rene Gabriel 17 August 2020 (has links)
El estudio que a continuación se presenta, corresponde a una empresa automotriz dedicada a la importación y comercialización de vehículos y repuestos de una marca transnacional.
Durante el desarrollo del trabajo se presenta el diagnóstico de la empresa y las propuestas de mejora para la gestión de entrega de vehículos.
El principal objetivo de este trabajo es el de minimizar las demoras en las entregas de vehículos.
Durante todo el proyecto se trabaja bajo la filosofía kaizen, asimismo, el diagnostico de los resultados obtenidos son desarrollados en base a la metodología PDCA (Plan, Do, Check, Act). Para el análisis de información se trabaja con data real obtenida de la inspección de vehículos desde el desembarque en el puerto hasta la entrega al cliente, asimismo, información brindada por los sistemas internos de la empresa en estudio.
La reducción de la demora en la entrega de vehículos se logra con la implementación de una nueva ruta de traslado que reduzca la generación de daños, se realiza la contratación de un nuevo operario para alcanzar la capacidad de atención y se capacita a los conductores sobre el manejo adecuado de vehículos durante el traslado y almacenamiento.
Teniendo indicadores económicos favorables, de acuerdo a la implementación de las 3 propuestas de mejora se obtiene una reducción en los daños de 3.45% y como resultado se reduce la demora en la entrega de vehículos a 8.84%, pudiendo superar las metas propuestas a corto plazo.
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Analizar y mejorar los procesos críticos de una empresa comercializadora aplicando 5`s y ergonomíaWisky Perez, Josseline, Chiroque Mera, Rafael Antonio 01 March 2020 (has links)
El interés del presente estudio más allá de fines académicos, es brindar una metodología económica y de fácil aplicación que permita obtener resultados tangibles en el menor tiempo posible a empresas de cualquier rubro. Este objetivo nace de la experiencia personal de ambos realizadores del presente estudio, donde se ha observado que la solución ante un problema suele ser tratado con inversiones a largo plazo aplicando soluciones tecnológicas costosas o reformas a nivel corporativo con un alcance no acotado. Se eligió a la empresa Import debido a que su estructura organizacional engloba una gama de áreas y procedimientos que se pueden observar en organizaciones de cualquier rubro (no solo en las comercializadoras).Dando oportunidad de encontrar distintos tipos de procesos que podrían mejorarse con herramientas de ingeniería industrial. Continuando con el enfoque con el que se pensó este estudio, para el primer capítulo se describen los conceptos básicos y herramientas conocidas de la ingeniería industrial para plantear el diagnóstico y propuestas de mejora de la empresa. Los más representativos son métodos ergonómicos, matriz de riesgos, análisis causa-efecto y 5 eses. En el segundo capítulo, se describe el perfil de la organización, las unidades de negocio que posee, los procesos y las entidades que interactúan con la empresa de manera directa. En el tercer capítulo se analizó la información recopilada y observada dentro de la empresa. Para ello, se identificaron las áreas más críticas de la empresa tomando en cuenta la información presupuestal, encuestas realizadas y aplicación de la matriz de riesgos. En segundo lugar se identificó la naturaleza de los problemas identificados y sus causas para seleccionar las herramientas que permitirían un diagnóstico correcto, siendo 5 eses y estudio ergonómico los más representativos. En el cuarto capítulo se plantearon las metodologías que mejorarían los problemas identificados en el capítulo 3. Se hicieron propuestas de mapas de estandarización, procedimientos, formatos de auditoría y redistribución de espacios enfocados en mejorar las condiciones laborales, reducir la inutilización del espacio y mantener al personal involucrado y capacitado en la empresa con una cultura de prevención y mejora continua. En el quinto capítulo se realizó el análisis económico del estudio propuesto, incluyendo sus costos de implementación y los beneficios estimados a recibir. Con un costo total de S/90,000 y un beneficio total esperado de S/260,000 en un tiempo de 7 meses se obtuvo un VAN de S/155,776.56, una TIR de 37% mayor al costo de oportunidad y una comparación beneficio/costo (B/C) de 2.75 soles, confirmando la viabilidad del estudio.
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Propuesta de mejora en el departamento comercial y de distribución en empresa de productos de repostería aplicando herramientas Lean y de investigación de operacionesMedina Medina, Jhoel Jesús Jhon 02 November 2020 (has links)
Actualmente en los últimos tiempos, las organizaciones se encuentran atrapadas en un bucle
constante que las promueve a desarrollar metodologías y procesos para conseguir una
ventaja competitiva, ya que existe una carga estresante de incrementar los ingresos, reducir
los costos, el inventario y el tiempo, Por consiguiente surge la preocupación de implementar
estrategias para el desarrollo de sus áreas críticas, Sin embargo esta no es lo único que las
empresas deberían de velar, sino también comprender que es importante la satisfacción de
los clientes, para así ganar su lealtad. Por ende, la calidad del servicio de atención, la
eficiencia y la interacción entre proveedor – cliente también se debe de tener en cuenta.
El actual trabajo de tesis pretende mostrar los principales problemas que padece una empresa
del sector de Industrias Alimentarias en el departamento comercial y de distribución, así como
sus propuestas de mejora fijando herramientas de Lean e investigación de operaciones.
En la primera parte del presente estudio, se presentan los conceptos y definiciones de gestión
comercial y distribución, la filosofía Lean que se utilizaron para lograr estos objetivos, donde
se explican las principales herramientas de Lean e investigación de operaciones a emplear;
y finalmente, se muestran tres casos de estudio, mediante los cuales se busca preparar
terreno para nuestra investigación y obtener conclusiones.
En la segunda parte, se describe la empresa donde se realizará el estudio, los productos que
ofrecen al mercado, los clientes, recursos humanos, el proceso productivo, las áreas,
instalaciones, máquinas, equipos, planeamiento estratégico y las entidades participantes.
En la tercera parte, se expondrá lo concerniente al Análisis y Diagnóstico de la Situación
Actual, mediante el Mapa de Flujo de Valor de la empresa, seguido de indicadores analizados
con respecto al departamento comercial y de distribución, Información extraída de las visitas
realizadas de una jornada completa en meses de estudio, que sirven como parámetros para
establecer el progreso de los niveles de mejora alcanzados en cada proceso propuesto.
Identificando los principales desperdicios encontrados, los problemas y sus causas.
En la cuarta parte, se procedió a aplicar propuestas de mejora para la preparación de pedidos,
despacho de productos terminados, así como en el proceso de ventas y el plan de ruteo de
vehículos aplicando herramientas de Lean e investigación de operaciones tales para poder
eliminar, resolver y/o minimizar los problemas identificados.
Por último, se detalló toda la inversión y el ahorro generado por las herramientas,
elaborando el análisis económico del proyecto para ver la viabilidad que se puede lograr en
un tiempo fijado.
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