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Modelo de gestión con aplicación de herramientas LEAN en la planificación y ejecución de obras civiles del sector mineroSuarez Suarez, Hylee K’Rville, Atencio Merma, Winfred Sergio 29 August 2024 (has links)
A diferencia de las construcciones inmobiliarias, donde la aplicación de LEAN
es una realidad, el uso de esta metodología en la minería no es un concepto
desarrollado, ya que presenta gran variabilidad, debido al tipo de actividades
que se ejecutan, la accesibilidad a zonas operativas y otras características
propias, las cuales no permiten generar tareas sistemáticas. El modelo de
gestión LEAN propuesto para proyectos de construcción en minería tiene como
objetivo generar esquemas de planificación y control en el que se involucren a
los principales stakeholders internos, además de desarrollar la planificación de
actividades gestionando correctamente el uso de recursos y procesos
constructivos para garantizar un correcto desarrollo de proyecto.
La investigación cuenta con un análisis cuantitativo, para lo cual, se desarrolla
un proyecto en minería, un depósito de desmonte, el cual contiene actividades
de obras civiles como movimientos de tierras y obras de concreto para realizar
un análisis a detalle de la planificación, ejecución y control de proyecto a partir
del modelo propuesto, y, de esta manera, garantizar, principalmente, los
beneficios de la aplicación de LEAN, los cuales son evidenciados en resultados
como la reducción de plazo, optimización de rendimientos y cumplimiento de
actividades programadas. Adicionalmente, se cuenta con un análisis
cualitativo, del cual se obtienen resultados a partir la aplicación del método
Delphi, el cual busca validar el modelo de gestión en base a la satisfacción
experimentada por los stakeholders internos del proyecto.
En conclusión, en este estudio se desarrollan distintas herramientas LEAN en
un modelo de gestión, el cual es probado en un proyecto del sector minero, en
el que, a partir de su aplicación se mejora el flujo de abastecimiento, se
optimizan los recursos necesarios para la ejecución y se obtienen trenes de
trabajo secuenciales, evidenciando como resultado principal la reducción de
plazos en el proyecto.
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Beneficios y mejoras obtenidas en empresas de diversos sectores de producción mediante la aplicación de modelos de gestión de inventariosChero Sullón, Jürgen Luis 17 February 2021 (has links)
El presente tema de investigación aborda las diferentes propuestas de gestión de
inventarios definidas por diversos autores en empresas de múltiples sectores (consumo
masivo, acero, biotecnología, entre otros). Para esto, se empieza el estudio a través de la
recolección de información sobre el sector o industria a la que la empresa pertenece. Esto es
un paso importante pues gracias a los movimientos realizados por la competencia, se fija un
lineamiento o política para el desarrollo de las actividades de esta. En base a esto, se realiza
el diagnóstico de la empresa. En este punto se evalúa la actualidad de la empresa y de los
recursos que posee, que para materia de evaluación, serán los artículos que se comercializan y
por ende, necesitan de una correcta gestión de inventarios. Para establecer este diagnóstico, se
utilizarán herramientas de análisis de gestión de inventarios, las cuales serán detalladas en el
marco teórico.
Al definir los recursos y políticas de la empresa, se procederá a detallar la propuesta de
mejora identificada por los diversos autores. Estas políticas pueden ser cuantitativas o
cualitativas y buscarán mejorar el control de inventarios sobre el modelo actual que las
empresas posean. Por ejemplo, se evaluará el uso de pronósticos de demanda, políticas de
compra de stock y de control de inventarios los cuales serán, en la mayoría de casos,
complementados con un sistema de software que permita agilizar la toma de decisiones
gracias a la visualización del stock en tiempo real.
Por último, se medirán los impactos obtenidos de las mejoras y se presentarán
conclusiones sobre estas. Es importante resaltar que estas mejoras buscan situar a la empresa
en un ambiente propicio para su crecimiento, es decir, se obtendrá valor agregado a través del
liderazgo en costos, pues una correcta gestión de inventarios permitirá reducir los costos
asociados al almacenamiento de estos. Gracias a esto, las empresas podrán desarrollarse
competitivamente en el mercado y así poder fijar un horizonte de crecimiento.
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Aplicación de herramientas de Lean Manufacturing para mejorar la productividad en empresas metal mecánica de aluminioCharaja Aznarán, Jesús Martín 17 February 2021 (has links)
El presente trabajo de investigación tiene como propósito establecer el impacto que tiene la
implementación de herramientas de Lean Manufacturing en distintas empresas del sector metal
mecánico de aluminio. Para ello, se quiere evaluar si estas herramientas consiguen una mejora en la
productividad y la calidad de los productos que ofrece la empresa.
El trabajo presentará diferentes empresas pequeñas y medianas que se dedican a esta actividad
económica. De cada una se presentará la metodología utilizada en cada uno de los casos de estudio
revisados. Asimismo, se explica las características iniciales de la empresa antes y durante la
implementación. Por último, se expone en que situación puede aplicarse la metodología y propuesta
de mejora utilizada.
Para los casos de estudio revisados como propuestas de mejora se emplean herramientas de Lean
Manufacturing, en su mayoría las 5S’s y TPM, las cuales son básicas para comenzar una renovación
hacia la filosofía Lean. Asimismo, en otros casos se han utilizado Kaizen, SMED, y Poka Yoke.
Por otro lado, en cuanto a la metodología utilizada en los casos de estudio revisados, generalmente
empieza con la recopilación de información ya sea por observación o entrevista con directivos de la
empresa. Luego se realiza el procesamiento de los datos utilizando diagramas de causa-efecto,
diagrama de Pareto y herramienta de los cinco porqués, con lo cual se puede identificar las causas del
problema. También para algunos casos se realizó el DOP y DAP del proceso, así como, el cálculo de
algunos indicadores para determinar la situación actual de la empresa. Después, se plantea la mejor
propuesta de mejora para atacar las causas críticas del problema. Por último, se presentan los
resultados y en algunos casos la evaluación económica de la implementación de las mejoras.
Por la investigación se comparan las diferentes empresas revisadas en los trabajos, y se determina que
todas han tenido un incremento en la productividad. Sin embargo, solo la mitad ha tenido mejoras en
la calidad al reducir la cantidad de productos defectuosos.
Por lo tanto se concluye que para los seis casos revisados las herramientas de Lean Manufacturing son
una importante herramienta para empresas pequeñas o medianas del sector metal mecánico de
aluminio, permitiéndoles ser más competitivas en el mercado local contra empresas grandes de países
potencia que exportan sus productos a Latinoamérica. La mejora en la productividad y la reducción de
productos defectuosos les permite reducir costos y mejorar la capacidad de producción de sus plantas
sin necesidad de invertir en más recursos. Para conseguir que la implementación de estas herramientas
sea un éxito se debe buscar siempre el compromiso de la gerencia y el personal de la empresa.
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Aplicación del método PDCA y SDCA en la mejora de la utilización (porcentaje de uso de la capacidad operativa) de una línea de envasado de una planta embotelladora de bebidas no alcohólicasContreras Prado, Julio César 10 October 2019 (has links)
El presente trabajo tiene como objetivo plantear una propuesta de mejora a través de
la aplicación de los fundamentos de los métodos SDCA y PDCA para incrementar la
utilización de la capacidad operativa de una línea de envasado de una planta
embotelladora de bebidas no alcohólicas.
La línea de envasado pertenece a una empresa que es parte de una franquicia
transnacional, que como tal tiene que buscar optimizar sus procesos productivos para
poder lograr competitividad dentro del mercado local. Las principales restricciones de
la operación están marcadas por los tiempos de productividad perdidos por fallas de
equipos, paradas programadas, paradas no programadas, pérdidas de velocidades
nominales de algunos productos y ajustes operacionales. El principal impacto que
tiene la baja utilización de la capacidad operativa de las líneas de producción es la
disminución de los ingresos económicos de la compañía.
Después de aplicar la metodología del PDCA y SDCA; los cuales buscan mejorar y
mantener el proceso basándose fundamentalmente en el análisis de fenómenos, el
análisis de procesos, la implementación de los planes de acción y en la
estandarización de las mejoras identificadas; lo que se logrará es incrementar la
utilización de la capacidad operativa de la línea.
Finalmente, la aplicación de la herramienta de mejora conllevará a que la línea de
envasado incremente su utilización en 5.99 puntos, con un correspondiente
incremento de ingreso neto de aproximadamente de S/. 650,000 a partir del segundo
año y con un análisis financiero viable según los resultados del VAN y TIR. / Tesis
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Propuesta de mejora continua en el proceso de producción de una planta de plásticos mediante la metodología PDCA y manufactura esbeltaEspinoza Arias, Anthony Moisés 17 January 2020 (has links)
El alto número de productos defectuosos ha sido condición suficiente para proyectar una situación de mejora buscando su reducción, la cual impacta directamente en el proceso de producción de una empresa de plásticos dedicada a la fabricación de envases para los diferentes sectores de la industria.
Diferentes indicadores guiaron el desarrollo del presente trabajo, siendo el de ‘defectuosidad en remolido’ el más ácido, llegando a alcanzar aproximadamente el 20% del total de material remolido en la línea de soplado. Este material es un remanente del proceso productivo obtenido luego de la extrusión de la materia prima en las máquinas de soplado; sin embargo, al tener que ‘moler’ a causa de envases fallados deja de ser parte natural del proceso y representa una pérdida de tiempo, recursos y un sobrecosto. Debido a esto se propuso disminuir la situación actual al 5%.
Las metodologías utilizadas fueron el ciclo de Deming o PDCA y las 5S. La empresa estudiada no había desarrollado proyectos bajo estos métodos, por lo cual fue necesario que personas capacitadas guiaran y acompañaran el despliegue funcional de cada una de ellas. Asimismo, algunas de las herramientas asociadas a cada fase o etapa fueron el Diagrama de Pareto, Diagrama Causa Efecto, SIPOC, DOE, Polivalencia, etc.
Luego de las mejoras implementadas, se recogieron los datos y se evidenció la efectividad de la propuesta, la cual incluso superaba la meta establecida del 5% para el indicador de defectuosidad en remolido. Posteriormente se llevó a cabo la evaluación económica del planteamiento obteniendo resultados que avalaban la realización del proyecto.
A continuación, el texto detalla la secuencia utilizada para lograr la reducción de productos defectuosos. / The high number of defective products has been a sufficient condition to project an improvement situation seeking its reduction, which directly impacts the production process of a plastics company dedicated to the manufacture of packaging for the different sectors of the industry.
Different indicators guided the development of the present work, being that of "mailfunction of grinding" the most acidic, reaching approximately 20% of the total ground material in the blowing line. This material is a remnant of the production process obtained after extrusion of the raw material in the blowing machines; However, having to "grind" a cause of failed packaging ceases to be a natural part of the process and represents a waste of time, resources and an extra cost. Due to this, it was proposed to reduce the current situation to 5%.
The methodologies used were the Deming or PDCA cycle and the 5S. The company studied had not developed projects under these methods, so it was necessary for trained people to guide and accompany the functional deployment of each of them. Also, some of the tools associated with each phase or stage were the Pareto Diagram, Cause Effect Diagram, SIPOC, DOE, Polyvalence, etc.
After the improvements implemented, the data was collected and the solution of the proposal was evidenced, which even exceeded the established 5% target for the malfunction indicator. Subsequently, the economic evaluation of the approach was carried out, obtaining results that supported the realization of the project.
Then, the text details the sequence used to achieve the reduction of defective products. / Tesis
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Aplicación del six sigma en proyectos de construcciónMujica Plasencia, Valeria María, Cirilo Yactayo, José Manuel, Castillo Morales, Stefanno Ramiro, Ocrospoma Baldeón, Dilan André, Calderón Pintado, Miguel Alberto 02 February 2022 (has links)
En un sector tan importante como el de la construcción se hace cada vez más necesario,
de acuerdo a la exigencia del mercado, alcanzar procesos de clase mundial donde se busque
que el porcentaje de error sea casi inadmisible. En este contexto, en el presente trabajo de
investigación desarrolla como objetivo principal la implementación del uso del Six Sigma en
la variabilidad de la construcción. Como aplicación puntual, se toma como referencia la
construcción de un edificio residencial en Lima para que, mediante la metodología Six Sigma,
se haga un diagnóstico acertado de las principales causas de variabilidad en la productividad,
principalmente de la mano de obra.
Si bien, el sector construcción cuenta con procesos complejos que dependen de diversos
factores, un primer paso para reducir la variabilidad consiste en la identificación de causas
especiales, que son las primeras que deben ser corregidas. Es así que, mediante el uso de
gráficos de control y herramientas estadísticas de Six Sigma, que suponen una distribución de
datos normal, se busca implementar este enfoque a algunos gráficos usuales en el control de
una obra de construcción, como por ejemplo el Porcentaje de Plan Cumplido (PPC) y el
rendimiento de la partida “Concreto pre mezclado para losas macizas” con el fin de identificar
las causas especiales de variación por las cuales los valores se encuentran fuera de los límites
esperados.
Luego del análisis, se obtiene que las principales Causas de No Cumplimiento de las
partidas de construcción asociadas a las causas especiales son las relacionadas con los factores
de Mano de obra y Tarea previa. Asimismo, el rendimiento se ve fuertemente influenciado por
el Ajuste de cuadrillas por inicio de trabajos. Finalmente se encuentra que para el PPC y el
rendimiento de la partida en mención, el nivel sigma es cercano a 2, lo cual debe ser mejorado
por lo menos a un nivel de 3 (Hernandez y Oliveres 2018), mediante estrategias que eliminen
las causas especiales en su totalidad, y en general, la variabilidad en los procesos constructivos.
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Marco teórico para el diagnóstico y propuesta de mejora de procesos administrativos en una entidad pública utilizando herramientas de Lean ServiceAstonitas Castillo, Rebecca Mia 03 February 2021 (has links)
Con el presente informe se buscará presentar los beneficios que implica la aplicación de
la filosofía de Lean Service y las herramientas Lean para la mejora de procesos administrativos
o de servicios.
Se comenzará con las definiciones de herramientas para el desarrollo de análisis y
diagnóstico en las empresas con ejemplos específicos en el ámbito de los servicios y los
procesos administrativos.
Luego, se presentará el enfoque de Lean a los servicios y se definirá el concepto de
desperdicio y calidad; además de las herramientas de propuesta de mejora basadas en la
filosofía Lean Service.
Finalmente, se presentarán casos de estudio del uso de Lean Service en distintas empresas
en el sector de servicios y las áreas administrativas, describiendo la empresa, indicando la
situación antes de la implementación, las herramientas Lean utilizadas y finalmente las
conclusiones de los estudios realizados que demuestren una mejora en los indicadores de las
empresas luego de la implementación de la filosofía Lean.
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Mejora de la productividad en una empresa del sector construcción, mediante la aplicación de la ergonomía en el trabajoRomero Rojas, Dennis Alfredo 02 November 2022 (has links)
La Ergonomía es una de las ciencias poco instruidas y difundidas en las
organizaciones como una herramienta de mejora continua, la misma que debe ser
considerada al momento de abordar proyectos de mejora debido a que aborda varias
dimensiones tanto Psíquica, Cognitiva, Biológica y Social del trabajador, y su
interacción con su entorno laboral. La presente investigación parte de la premisa de
buscar la íntima relación entre la Productividad y la Ergonomía a través de
intervenciones ergonómicas en puestos de trabajo catalogados como críticos en un
proyecto de obras civiles; para ello, como parte de las herramientas de recopilación
de información se realizó una observación detallada de los puestos de trabajo críticos
en el GEMBA1, el análisis de datos, así como la consulta de Normativas Nacionales
e Internacionales sobre Ergonomía, la evaluación de políticas, estándares y
procedimientos propios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
aplicados al proyecto, fueron determinantes para evaluar el impacto de los factores
de riesgos disergonómicos en la seguridad, salud, bienestar, confort, motivación y
satisfacción de los trabajadores. Asimismo, se evidenció una reducción importante
en los índices de accidentabilidad y enfermedades ocupacionales, reducción de los
índices de ausentismo laboral y descansos médicos, reflejándose dichas acciones
como aportes importantes en la mejora de la productividad y la consecución de
objetivos empresariales; y no siendo menos importante, la contribución en el
cumplimiento normativo legal aplicable al Sector Construcción, con fines de evitar
sanciones por parte de las autoridades de Fiscalización en materia Laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Los resultados obtenidos, se apalancan de
investigaciones similares con fuentes de consulta fácticas y con soporte normativo
legal, enfatizando de este modo, la importancia de la creación de una cultura
interdependiente de prevención de riesgos laborales que considera una arista de
gran importancia llamada Ergonomía, mediante la cual se logró la estandarización de
los procesos, minimizando la ocurrencia de potenciales lesiones y fortaleciendo los
controles operacionales definidos en la Identificación de Peligros, Evaluación de
Riesgos y Controles (IPERC). Finalmente, los indicadores financieros precisan que
las intervenciones y las propuestas de Intervenciones Ergonómicas disponen de un
Costo de Oportunidad de Capital (COK = 25%) y una Tasa Interna de Retorno (TIR
= 30%), siendo factible su aplicación en los diferentes puestos de trabajo críticos
identificados, en búsqueda de la mejora continua a nivel organizacional.
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Green Manufacturing: Modelo para la mejora de la sostenibilidad en las industrias no primarias del sector manufacturero peruanoSánchez Huallpa, Patricia Gianella 02 March 2021 (has links)
Los temas medioambientales y de sostenibilidad actualmente son fundamentales en las
estrategias como respuesta al deterioro en el entorno ambiental. Empresas de industrias tales como
las de textilería y construcción aplican el modelo Green Manufacturing con el objetivo de
minimizar el daño ambiental y ofrecer productos ambientalmente responsables. Por otro lado, en
el Perú, gran parte de la contribución al PBI proviene del sector manufacturero, compuesto por los
subsectores primarios y no primarios, siendo estos los de mayor consumo de recursos y emisión
de residuos industriales. Asimismo, según el Índice de Desempeño Ambiental (EPI, por sus siglas
en inglés), durante el período 2019, el Perú obtuvo un índice de 44 ocupando el puesto 22 a nivel
de América Latina. Esto muestra que los esfuerzos realizados por las entidades correspondientes
para fomentar prácticas medioambientales no son suficientes, y aún existen deficiencias en el
proceso para lograrlo. Por ello, el objetivo del presente trabajo es introducir Green Manufacturing
como alternativa para las empresas del sector no primario buscando la mejora de sus procesos en
términos de reducir sus impactos medioambientales y del surgimiento de la sostenibilidad como
parte de sus estrategias. A partir de este trabajo, se puede concluir que, al ser un modelo nuevo en
el Perú, el Green Manufacturing presenta limitantes como los cambios en la tecnología que este
exige, y que se ve perjudicado porque la mayoría de la industria no primaria peruana está
compuesta por medianas y pequeñas empresas que realizan procesos manuales o semiautomatizados.
Por esa razón, su aplicación debe ser complementada por el Lean Manufacturing,
una filosofía que ha tenido éxito en MYPES peruanas y que además comparte objetivos con el
Green Manufacturing en el sentido de mejorar el rendimiento, la calidad del producto y reducir
desperdicios creando valor.
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Uso de la ceniza de cáscara de arroz como alternativa para el mejoramiento de subrasantes arcillosas en pavimentosAcuña Supo, Stephani Milena, Liendo Luque, Carol Estefani, Lavado Sánchez, Kevin Michell, Cusinga Vargas, Giancarlo, Castro Marchán, Sergio Rodrigo 29 October 2021 (has links)
La construcción de pavimentos a lo largo del país es un proceso complejo que varía
dependiendo del lugar. Una variable muy importante es la subrasante, que es el terreno natural,
donde se apoya el pavimento, esta debe ser aceptable para soportarlo. La medida de resistencia
de la subrasante es el California Bearing Ratio (CBR) la cual debe ser mayor al 6% para
considerarse adecuada. Existen zonas en el país donde la subrasante no es adecuada y es
necesaria una estabilización, pero se busca otra alternativa más económica y que afecte menos
al medioambiente. Un nuevo material ha surgido estos últimos años, que tiene propiedades
similares a las del cemento. Es aquí donde se presenta la ceniza de cáscara de arroz que es un
producto de la quema de la cáscara de arroz, la cual el día de hoy es considerado un residuo de
la producción de arroz. En esta investigación se listan y comparan diversas investigaciones
hechas por distintos ingenieros en el país que muestran cómo la ceniza de cáscara de arroz
ayuda a mejorar las propiedades mecánicas de las subrasantes arcillosas que presentan un pobre
desempeño. Adicionalmente, se hace una comparación económica y de emisiones con otros
métodos de estabilización, esto para poder tener una comparación más completa de las ventajas
que puede tener esta alternativa frente a las más comunes.
Se demuestra que los resultados de la ceniza de cáscara de arroz mezclada con el suelo de la
subrasante arcillosa logran aumentar el CBR a valores mayores al 6% mejorando sus
propiedades mecánicas. Por otro lado, se ve que es una alternativa económica comparando con
la cal y el cemento, que son los métodos más comunes, además, genera menos emisiones que
la producción del cemento. En general, se observa que la ceniza de cáscara de arroz es una
alternativa viable que debe tener una mayor difusión en zonas donde existe una gran
producción de arroz, tales como Lambayeque y algunas regiones tropicales del país. A partir
de la difusión, se debe proceder a buscar empresas que puedan contribuir con la quema para la
obtención del material mencionado, todo esto con la finalidad de que este sea un proceso controlado. Si se logran completar estos dos pasos se puede dar pie a una nueva alternativa para
el mejoramiento de suelos y a su vez mejorar esta misma alternativa con el desarrollo de nuevas
tecnologías contribuyendo a la ciencia y a la elaboración de caminos en el Perú.
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