Spelling suggestions: "subject:"manufacture""
71 |
Diseño de un sistema de video-monitoreo IP para la sala de manufactura del Centro de Tecnologías Avanzadas de Manufactura (CETAM)Laura Namuche, Gigi Vanessa 04 February 2014 (has links)
La tecnología actual busca desarrollar y explotar las herramientas que emergen con el
transcurso de los años. En la rama de las comunicaciones, se ha incrementado el uso de
video-monitoreo y video-vigilancia. La diferencia entre ambas es únicamente el modo de
almacenar la información; mientras el primero tiene como objetivo transmitir los videos sin
ser almacenados, el segundo se basa en guardar dicha información ocupando gran
cantidad de memoria para luego ser analizada.
La presente tesis está enfocada en el diseño del sistema de video-monitoreo IP en el
Laboratorio de Manufactura del Centro de Tecnologías Avanzadas de Manufactura
(CETAM) que se encuentra ubicado en la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP), el cual basa su funcionamiento en el desarrollo de un prototipo conformado por
cámaras IP, las cuales serán los dispositivos de transmisión de video; inyectadores PoE,
encargados de transmitir energía eléctrica a través de cable de datos Ethernet; un switch;
servidores de Streaming y Web para la transmisión de datos a través de Internet.
En los siguientes capítulos se detallarán las herramientas y tecnologías que se han
estudiado y elegido para la selección de las cámaras IP, cuál es el funcionamiento de los
inyectores PoE, cómo se van a programar las páginas web básicas que contendrán los
videos de las cámaras del prototipo y por último, cuál será la función de los servidores
para que se pueda transmitir esta información y que los usuarios externos al laboratorio
sean capaces de visualizar los videos.
Al finalizar, se corroborará que las herramientas seleccionadas para el desarrollo del
sistema planteado han sido las adecuadas y que el prototipo es capaz de transmitir los
videos en tiempo real. Además, se darán algunas recomendaciones para mejorar la
transmisión de videos y posibles trabajos a futuro que se pueden lograr luego de
culminada la tesis. / Tesis
|
72 |
Optimización del procedimiento de trabajo para reducción de la necesidad de mantenimiento en tornos CNCValdivia Álvarez, Juan Martín Tadeo 29 March 2012 (has links)
Esta tesis presenta Optimización del Procedimiento de Trabajo para Reducción de
la Necesidad de Mantenimiento en Tornos CNC; el tema abarca la descripción
actual de la empresa y su sistema actual de trabajo. Se hace énfasis en el proceso
principal, concerniente a las operaciones en Tornos CNC.
Se describen los parámetros de trabajo, tales como el espacio de trabajo y la
clasificación de los recursos disponibles, útiles para poder aplicar las herramientas
de mejora que se plantean. En base a la data recopilada se realiza la predicción de
la necesidad de mantenimiento, aplicando las cadenas de Markov, conjuntamente a
la determinación del período crítico, en el cual los tornos con los que cuenta la
empresa sufren fallas a la vez.
Llegando a la aplicación de herramientas, realizamos cuatro propuestas de mejoras
aplicables a la empresa y su proceso productivo, como son la distribución de planta,
la estandarización de procesos, la determinación de la cantidad económica de
pedido y la aplicación del mantenimiento centrado en la confiabilidad. Esta última
herramienta será tomada como control para medir la efectividad de las propuestas.
Finalmente, realizamos la comparación de las herramientas, estudiando primero el
grado de influencia sobre el proceso productivo, su compatibilidad y las ventajas y
desventajas que poseen los procedimientos de implementación. Una vez decidido
el modo de proceder, se realiza una evaluación económica, mediante la medición
del costo y el beneficio de la aplicación de la herramienta.
El lograr un mayor beneficio con el procedimiento elegido que el logrado con la
herramienta de control nos indica que este procedimiento es el correcto a aplicar
para reducir la necesidad de mantenimiento. Es un indicador importante del éxito de
lo planteado, con lo cual se pueden plantear nuevas expectativas en lo que
horizontes de producción se refiere, asumiendo menos costos de oportunidad. / Tesis
|
73 |
Propuesta de mejora del proceso productivo de la línea de productos de papel tisú mediante el empleo de herramientas de manufactura esbeltaLema Calluchi, Hilda Mariela 09 July 2014 (has links)
La aparición de nuevos competidores y las mayores exigencias de los clientes en
términos de precio, tiempo y calidad hace mandatorio a las empresas la necesidad
de mejorar continuamente de manera sistemática. En este sentido, la presente
propuesta pretende incrementar la satisfacción del cliente, ahorrar costos y elevar el
bienestar del personal a través de la implementación de la manufactura esbelta.
La empresa en estudio se dedica a la fabricación y comercialización de productos
de papel tisú tales como servilleta, papel toalla y papel higiénico. A fin de conocer la
situación actual de la empresa se realizó la revisión de indicadores históricos de
calidad, productividad y seguridad y el mapeo del flujo de valor (VSM, por sus siglas
en inglés); con lo que se concluyó la necesidad de la incorporación de herramientas
de la manufactura esbelta tales como mantenimiento autónomo, 5S’s y SMED como
propuesta de solución a los actuales problemas de la empresa. La implementación
busca reducir los principales desperdicios identificados en la línea de producción
además de elevar la disponibilidad, eficiencia y calidad.
Dado que la implementación propuesta pretende generar el mayor impacto para la
empresa en estudio, se ha seleccionado como línea piloto la línea PUP 3 Sincro 7.6
cuya función es convertir las bobinas de papel en rollos de papel higiénico de tipo
económico (producto estrella). Actualmente la línea en cuestión presenta mayores
problemas de calidad y productividad. Según los reportes, durante el 2012 la línea
estuvo parada alrededor de 536 horas, lo que representó una pérdida de más
160,000 dólares.
Con la implementación propuesta se espera un incremento de la disponibilidad,
eficiencia y calidad en alrededor de 6%, 4% y 1% respectivamente. Asimismo, _.En
términos monetarios, la implementación conllevará una inversión de S/. 319,926.52
durante el primer año y se espera genere un ahorro de S/. 282,053.91 anuales.
Por lo descrito anteriormente se recomienda se extienda la aplicación de la
manufactura esbelta a lo largo de las demás líneas de producción con la finalidad
de crear una cultura de mejora continua. / Tesis
|
74 |
Incremento de la capacidad de producción de fabricación de estructuras de mototaxis aplicando metodologías de las 5S's e ingeniería de métodosAcuña Alcarraz, Diego 11 July 2012 (has links)
El compromiso del presente trabajo de investigación, tiene como principal objetivo
brindar al proceso de fabricación de estructuras de mototaxi, los criterios para el
incremento de su capacidad de producción. Sin embargo, se puede aplicar a
cualquier tipo de estudio de producción de industrias manufactureras. Se muestra la
situación de una empresa y las oportunidades de mejora con la finalidad de
establecer los puntos de acción para maximizar el beneficio de la misma.
Se inicia el trabajo con un marco teórico y metodológico sobre las aplicaciones de
herramientas de 5S’s e Ingeniería de Métodos, aprendidas en la universidad y el
trabajo, que ayudarán a entender el contenido del informe, luego se hace una
descripción sobre la organización de la empresa, los procesos que realizan (techos,
puertas, carenados metálicos, kit de costura, etc.), recursos humanos y medios
operativos. Se establece que el proceso de estudio será el de estructura Chasis, ya
que es el que deja de percibir más utilidades al no atender el 100% de la demanda.
Se hace un diagnóstico del proceso crítico en general, manifestándose
oportunidades de mejora. Posteriormente se realiza la aplicación de las 5S’s en
cada área del proceso seleccionado, haciendo uso de checklists. Sustentando un
plan de acción para atacar las oportunidades de mejora encontrados.
Se realiza el estudio de los métodos de trabajo de cada tipo de operación
(operación, transporte, almacenamiento, inspección y espera) del proceso en
estudio. Del diagnóstico realizado, se presentan nuevos métodos de trabajo,
mejoras y el rediseño de los puestos de trabajo. Con los nuevos métodos de trabajo
se estima la reducción del tiempo de ciclo del proceso en estudio aproximadamente
en 9 minutos, asimismo se pronostica la reducción del esfuerzo físico requerido,
traduciéndose en incrementos de productividad de cada puesto de trabajo.
Se presenta el estudio de tiempos de cada tipo de operación evaluado en la etapa
anterior, con la finalidad de presentar las normas del proceso, estableciendo los
estándares de trabajo para cumplir con la calidad del proceso. Presentando
finalmente la evaluación técnica y económica de los impactos del rediseño,
estableciendo los beneficios posibles (económicos y técnicos) que percibirá la
organización, y evaluando la rentabilidad de la implementación de las mejoras
propuestas. / Tesis
|
75 |
Propuesta del programa de producción de la línea de productos líquidos no estérilesPacoricuna Cabrera, Eddy Santiago 21 November 2014 (has links)
La presente tesis presenta una aplicación de la investigación de operaciones
utilizando algoritmos de programación lineal entera mixta por metas, con el objetivo
de obtener un programa de producción para la línea de líquidos no estériles en la
empresa de estudio. Este objetivo se logra a través del desarrollo y resolución del
modelo, así mismo, del análisis comparativo de los resultados con el método actual
de programación en la empresa de estudio. Por otro lado, con la finalidad de
mejorar la velocidad del proceso de envasado se analiza el ahorro generado por la
propuesta de implementación de una línea automática para las operaciones
envasado y acondicionado.
La programación de la producción consiste principalmente en definir cuánto y
cuándo se llevarán a cabo los procesos de fabricación, envasado y acondicionado
de cada lote de un producto para un mes o periodo de producción.
La tesis se organizó en cuatro capítulos, que definen el marco teórico, el estudio del
caso, el plan de mejoras, y las conclusiones y recomendaciones.
En el capítulo 1, se desarrolla el marco teórico, y se muestra el resumen, la
formulación y conclusiones de tres casos de estudio en los que se utilizó la
programación lineal como mejora de proceso.
En el capítulo 2, se desarrolla el estudio del caso en el que se presentan la
descripción de la empresa, el análisis del sistema productivo y la descripción de los
principales problemas.
En el capítulo 3, se desarrolla el plan de mejoras, en el que se presenta la
metodología a seguir, la propuesta de implementación de una línea automática, el
desarrollo del modelo matemático y análisis de resultados, y, por último, se realiza
la evaluación económica.
Finalmente en el capítulo 4, se redactan las conclusiones y recomendaciones. / Tesis
|
76 |
Mejoras en el proceso de fabricación de spools en una empresa metalmecánica usando la manufactura esbeltaCórdova Rojas, Frank Pablo 26 August 2013 (has links)
El presente trabajo de tesis, desarrollado en siete capítulos, tiene como objetivo
principal el diseño de un modelo de aplicación de herramientas de manufactura esbelta
para el sistema de fabricación de spools de una empresa metalmecánica, además de
demostrar la factibilidad económica de su implementación.
El primer capítulo presenta la descripción de los conceptos y teorías que engloba la
manufactura esbelta, asimismo se expone una visión global de lo que ofrece cada
herramienta para la mejora de procesos.
El segundo capítulo muestra la descripción general de la empresa, su aspecto
organizacional, el modelo de negocio que posee, así como la revisión de las diferentes
áreas que conforman la planta de producción y las que intervienen en el proceso de
producción de los spools. También se presenta de manera detallada el producto objeto
del estudio, el spool.
A lo largo del tercer capítulo, se cuantifica el rendimiento actual del proceso de
fabricación de spools. Además, se identifica y prioriza los defectos más relevantes del
proceso. Adicionalmente, se obtiene la relación entre los defectos y las áreas del
proceso, identificando todas las causas de los mismos.
El análisis de las herramientas de manufactura esbelta, contemplado en el cuarto
capítulo, determina la asignación de cada herramienta a los defectos detectados para
su solución. En base a esto, se da mayor énfasis a los defectos detectados como
prioritarios.
Por otro lado, el capítulo quinto explica el papel fundamental que juega la cultura
organizacional de una empresa en la implementación de la manufactura esbelta.
Adicional a esto, se muestra las características más importantes de la cultura
organizacional actual de la empresa metalmecánica en estudio.
En el sexto capítulo, se plantea un modelo de aplicación del lean manufacturing acorde
a los procesos desarrollados para la fabricación de spools. Asimismo, se presenta los
cambios necesarios a realizarse, a través de etapas de implementación de cada
herramienta para lograr la mejora del resultado final.
Finalmente, en el último capítulo, referido a la evaluación financiera de la propuesta, se
estiman los montos correspondientes a la inversión del proyecto, así como los ingresos,
costos y gastos calculados para todo el tiempo de vida del mismo. Se expone cuatro
escenarios de implementación de las herramientas, referidos básicamente a
capacitación y capital de trabajo. Con los anteriores parámetros ya definidos, se
procede a estructurar los estados financieros y a evaluar el desempeño financiero del
proyecto, realizando un análisis de sensibilidad para verificar la viabilidad del proyecto. / Tesis
|
77 |
Diseño de una red de recolección de botellas PET en LimaOlivera Corrales, Frank Alexis 31 January 2017 (has links)
El presente trabajo de investigación para la elaboración de una red de recolección de residuos sólidos a base de PET para su posterior procesamiento y comercialización, es motivado por el agravante crecimiento de la generación de residuos en nuestra capital, que gracias a la ausencia de una cultura ambiental y una mala gestión por parte de las autoridades competentes resulta en más de 9 mil toneladas vertidas diariamente en los , ya escasos y sobresaturados, rellenos sanitarios, donde millones de productos reciclables encuentran el final de su vida útil a unos pocos metros de la superficie . De esta manera promueve la contaminación y el óbito de la fauna y flora de miles de ecosistemas directa e indirectamente afectados durante los largos y penumbrosos 150 años que dura en promedio la descomposición final de estos residuos.
Tras la búsqueda del sosiego a tan lacerante realidad, se logra identificar un océano azul de oportunidades ecoambientamente sostenibles; de las cuales, sobresale la idea de la reutilización del plástico, el material reciclable más utilizado en la Ciudad de los Reyes, con el PET ( tereftalato de polietileno) como el producto de mayor potencial comercial y que lamentablemente aún no ha logrado una cadena de suministro optimizada, sobretodo en su etapa crítica: la recolección; lo cual se traduce en un mercado potencial de 94 millones de dólares anuales, de los cuales casi la mitad se va , literalmente, a la basura.
NovaPET es el nombre del proyecto que tiene la vital misión de fomentar una cultura medio ambiental sólida con esquemas económicos viables y auto sostenibles al mediano y largo plazo, mediante tecnologías innovadoras de la mano de beneficios económicos y ambientales para los clientes.
El trabajo en cuestión, cuenta con 4 capítulos donde se desarrolla la teoría base del diseño, las funciones de la empresa y su operatividad en el mercado, el diseño propio de la red de abastecimiento y finalmente el análisis de la viabilidad económica del proyecto. Asimismo, el trabajo ha sido redactado de una manera sencilla, desprovisto en lo posible de un lenguaje profesional exclusivo de la ingeniera o logística, para que cualquier persona interesada en el mismo, pueda interpretar correctamente las ideas vertidas en esta investigación.
En el primer capítulo se expone el marco teórico del análisis, que abarca desde el origen y definición del PET, su situación en el mercado, los métodos a utilizar para el diseño de la red en cada una de sus fases y por último, las tecnologías a utilizar en el nuevo modelo. Respecto a la empresa, se da énfasis a la visión del aporte ambiental que se desea brindar a la sociedad, de la situación de los factores del mercado que afectarían el proyecto y del plan estratégico que se tiene para viabilizar la idea. El diseño de la red se guía bajo un arduo análisis cuantitativo y cualitativo del entorno geográfico para ubicar correctamente nuestras instalaciones y optimizar el proceso de recolección y comercialización del material. Finalmente, en el estudio económico, se analiza a detalle el proyecto para sustentar la factibilidad del mismo y sus posibles resultados frente a diversos escenarios. Los categóricos resultados de la investigación indican que el proyecto es económicamente viable y con resultados ambientales mucho más gravitantes. En lo económico, se puede alcanzar un VANE de 23.3 millones de soles en 10 años de proyección bajo un escenario realista, más importante aún, se podrán reaprovechar cerca de 6,500 toneladas anuales de PET a partir del año 2021, forjando un digno avenir para un país colmado de riquezas y talento inigualable. / Tesis
|
78 |
Diseño mecánico de alimentador de barras cortas para torno de control numéricoRodríguez Coloma, Eduardo Lorenzo 13 August 2014 (has links)
La presente tesis pretende aportar en el desarrollo de la producción en serie de piezas
torneadas para diferentes fines en nuestro país, y específicamente en nuestra
universidad, dando un uso más eficiente al torno CNC Traub TND 160 del laboratorio
de manufactura de la especialidad de Ingeniería Mecánica.
Por lo tanto esta tesis tiene por objetivo principal, realizar el diseño mecánico de un
alimentador de barras cortas para el torno Traub 160, y así automatizar los trabajos de
torneado, prescindiendo del trabajo humano en el llenado de barras por la parte trasera
del eje principal del torno y ahorrando tiempo en el tronzado de barras para la
fabricación masiva de diversos componentes para la industria en general.
El diseño óptimo fue el resultado de un proceso de selección de las mejores
alternativas de solución, armando los modelos preliminares óptimos en función a la
tecnología empleada en la actualidad para los distintos sistemas y funciones de la
maquina, hasta finalmente encontrar el modelo preliminar optimo que cumplía con los
objetivos de la maquina.
Se tuvo cuidado en evaluar mediante cálculos previos los componentes que estarán
sometidos bajo esfuerzos y velocidades de traslación y que pudieran fallar durante su
servicio, de tal manera que al rediseñarlas puedan trabajar de forma eficaz y
satisfactoria.
También se incluyen los planos de diseño principales de la maquina, así como los
materiales necesarios para su construcción. Además se ha elaborado un presupuesto
especificando los costos relacionados con la fabricación de la misma, como los costos
de los materiales
Finalmente se espera que esta tesis pueda servir de manera eficaz en la producción en
masa de piezas torneadas en el mercado nacional, con ingeniería capaz de ser
desarrollada y construida en talleres locales y a un precio final económico en función al
mercado internacional. / Tesis
|
79 |
Diseño de un sistema de fermentación para la elaboración de 100 litros de chicha de joraRios Cáceres, Diego José Rodrigo 21 May 2014 (has links)
En el presente proyecto se diseñó un sistema de fermentación para elaborar 100 litros de
chicha de jora, el cual consta en dos recipientes de acero inoxidable AISI 316, uno para
los procesos de calentamiento con una capacidad nominal de 280 litros y una presión
máxima de 3,5 bar y el otro para los procesos de enfriamiento 160 litros y una presión
máxima de 3,8 bar. Cada recipiente tiene en el interior un serpentín helicoidal, uno para
calentamiento, donde fluye vapor, y el otro para enfriamiento, donde circula mezcla de
agua y propilenglicol (al 20% de concentración), para alcanzar los niveles de temperatura
recomendados para cada proceso. Además cada recipiente tiene un agitador del tipo axial
que mejorará la transferencia de calor. Para transvasar el mosto producto de la cocción se
utilizó una bomba de diafragma que lleve el producto hacia el recipiente donde se
realizará la fermentación. Previo a esto, el mosto es enfriado en un intercambiador de
placas de características sanitarias donde se produce un cambio brusco de temperatura.
Para optimizar el proyecto, se buscó automatizar los procesos de producción, usando
sensores de nivel del tipo capacitivo, sensores de temperatura del tipo RTD, válvulas
solenoides, válvulas auto-controladas (autoreguladas según la temperatura del fluido en el
interior del recipiente) y un PLC. Con ello se establecerán los parámetros requeridos para
los procesos. Además se usó una bomba centrífuga para el refrigerante, se hizo la
selección de los conductores para los motores, los interruptores y relés necesarios. El
presente proyecto abarcó el diseño térmico y verificación mecánica de los soportes y de
los tornillos de sujeción para las tapas.
Finalmente, el trabajo incluye un estimado del presupuesto del proyecto en el que se
evalúan los costos de materiales y equipos, costos de fabricación y montaje y los costos
del diseño. El proyecto alcanza un costo total que asciende aproximadamente a
S/.119’446,29. / Tesis
|
80 |
Aplicación de un modelo de programación lineal para la minimización del costo de uso de ingredientes en una planta de fundición de estañoMartínez Miraval, Janis Alonso, Cabrejos Salinas, Juan Alberto 04 October 2016 (has links)
El trabajo de investigación desarrollado se centra en construir un modelo matemático que
conduzca la minimización general del costo de uso de ingredientes de una empresa de
fundición de estaño, de manera que permita una administración eficiente de recursos durante
un horizonte de planificación determinado. Para la realización de la tesis, se ha tomado como
modelo genérico el propuesto por Kim y Lewis (1987), el cual fue adaptado a la realidad
presentada, y, como fuente principal, la guía proporcionada por la misma empresa, así como
información para poder trabajar con el modelo matemático.
En cuanto a la problemática que sustenta el presente trabajo de investigación, se tiene que
proviene de la dolencia de las técnicas de programación de producción en fundición actuales,
las cuales no toman en cuenta el efecto que puede tener el trabajo en un lote sobre el trabajo
en otro lote, lo cual, como consecuencia, no permite la mejor toma de decisiones para el
largo plazo.
Es así que la propuesta de mejora se compuso de un modelo matemático que permite la
gestión de recursos y hace frente al aspecto señalado en el párrafo anterior. Luego de diseñar
el modelo matemático y ejecutarlo, tras confrontar los resultados económicos conseguidos
con los resultados de las operaciones actuales, se identifica un ahorro a favor de
S/.3,314,964.22 anuales; además, se alcanza el mismo objetivo de producción de estaño con
una menor cantidad de toneladas de carga total (un ahorro de 23% en el uso del horno); y,
finalmente, el contenido de contaminantes para el metal crudo según la combinación de
ingredientes de nuestro modelo matemático es menor, lo cual implicaría menores costos por
concepto de menor uso de ingredientes químicos, menor energía involucrada, y menor
tiempo de procesamiento para la remoción de contaminantes en la etapa siguiente,
relacionada con la refinación.
Es importante indicar que, para adaptaciones del modelo matemático en otras aplicaciones, y
para obtener el mejor aprovechamiento del mismo, es indispensable contar con la
participación del Gerente de área, quien deberá desplegar en detalle las formulaciones
matemáticas y adaptarlas según el proceso particular que se realice, de acuerdo con su
experiencia, para conseguir los mejores resultados. / Tesis
|
Page generated in 0.0693 seconds